滤尘风机的节能改造
苏海员 李志伟
(东营中达纺织有限公司 东营河太能源科技有限公司)
纺织厂滤尘系统的风源由三相异步电动机、皮带轮、离心通风机三部分组成,通过三角皮带连成一个整体,通过电机拖动风机进行工作。三角皮传动存在以下几个问题:
(1)皮带受力不均,需要经常更换。 (2)皮带传动效率低,能量损失较大。
(3)电机轴与风机轴要承受径向载荷,容易造成轴承损坏,大大缩短了电机与风机的使用寿命。
(4)绒毛容易吸附到三角带上而引起载荷波动,缩短皮带与设备的使用寿命。
为此我们研究决定,对风机传动方式进行改造,取消三角带,改为永磁耦合器传动。
1 永磁耦合器的工作原理
永磁耦合器是通过空气间隙传递扭矩的新型纯机械结构传动设备,主要由导体组和磁体组两部分组成(见图1),导体组安装在电机轴端,磁体组安装在负载轴端,电机与负载之间无任何的机械连接,是空气间隙。当电机带动导体组旋转时,在导体内部产生感应磁场,与原磁体组中的磁场相互作用,实现扭矩的空中传递。并可以通过改变空气间隙的大小来取代阀门和挡板等,在电机转速保持不变的情况下实现负载设备的无级变速,改变传递扭矩的大小,实现离心水泵、风机等设备的高效节能、流量控制等需求。具有节能、软启动、安装便捷、免维护、过载保护等特性;增强了设备运行的可靠性,大幅提高电机系统的整体能效。
图1 永磁耦合器示意图
2 改造方案描述
加工一个支架,把电机放到支架上,使电机轴心与风机轴心在一条线上,拆除电机轴与风机轴上的皮带轮,去掉皮带,用永磁耦合器将电机与风机耦合在一起(改造示意图见图2,改造后的实物图见图3)。
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图2 改造示意图
图3 改造后的实物图
3 改造后的优势
(1)节能。减少了传动环节,提高传动效率;消除了振动、冲击载荷带来的能量损耗;减少了电机“大马拉小车”的能量损失。总节能率在10-30%之间。
(2)延长电机、风机使用寿命。电机与风机之间不接触,彻底隔离了振动,消除了电机轴与风机轴上的径向载荷,消除了因皮带轮安装位置、角度偏差引起内应力等。
(3)安装便捷。安装不需要严格对中,允许一定的角度、位置偏差,可简化安装调试过程。
(4)免维修。纯机械结构,无润滑、无磨损、不用油、不用电、安全环保,适用于各种恶劣环境,使用寿命10年以上;仅需要简单日常维护,设备整个生命周期免维修。
(5)软启动。实现柔性启动,大幅减小启动电流、降低启动扭矩;电机工作电流峰值波动更加平稳。
(6)过载保护。当风机因故障发生堵转时,电机空转,避免造成风机、电机损坏,提高了设备运行的可靠性。
(7)可无级调节风量。在电机转速保持不变的情况下,调节永磁耦合器空气间隙的大小就可以实现离心风机的无级变速,以满足不同工况的需求。 4 改造后实测数据
我公司滤尘设备的参数见表1,改造前后的数据对比见表2。
表1 设备参数
电机参数 2
离心通风机参数
电机型号 额定功率(kW) 额定转速(rpm) YX3-180M-4 型号 18.5 1470 额定转速(rpm) 流量(m³/h) 全压(Pa) SFF-232-12 1300 33080-20930 1282-1742 功率因数(cosφ) 0.86 传动比 1:1.13 空气密度(kg/m³) 1.2 表2 改造前后实测数据对比 改造测试项 前 电机转速(rpm) 风机转速(rpm) 电机电流(A) 节电率(%) 1470 1300 30.2 工况1(间隙5mm) 工况2(间隙7mm) 1470 1390 27.2 10 1470 1296 24 20 改造后 5 节能效益分析
(1)直接经济效益。按工况2节能率20%计算,(30.2-24)×380×1.732
×0.86/1000=3.5kWh,则一天24小时工作可节约84度电。全年按330个工作日计算,则一年可节约电能84×330=27720 kWh。
(2)间接经济效益。包括电机维修费用、皮带及相关备品备件费用,以及延长电机与风机使用寿命带来潜在效益。
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