浅析一台110kV主变低压绕组套管发热缺陷处理
摘要 一台110kV主变在运行中红外测温异常、油色谱分析数据呈过热特征。对本体放油后进行内部检查,发现是由于低压套管B相下部固定连接处的螺母松动导致发热所致,现场进行了缺陷处理。针对此缺陷,从变压器设计、安装和运维等方面提出了建议。
关键词 变压器;套管;发热缺陷
1 发现缺陷
某110kV主变型号SFSZ9-40000/110,额定容量40MVA,额定电压121/35/11kV,生产日期为1998年11月,投运日期为1999年12月。主变自投运以来,运行、检测、试验数据均正常。
2018年1月27日,运维人员通过红外测温测得主变低压绕组侧套管A相20℃,B相52℃,C相21℃,当时环境温度为11℃。从红外图谱中还可发现B相套管瓷套温度整体比其他两相高,见图1。经过计算得出B相相对温差为78%,诊断为一般缺陷[1]。
当天取主变本体油样进行了色谱分析,数据如下(单位:×10-6),CH4:111.6,C2H4:246,C2H6:23.9,C2H2:3.93,H2:145,CO:622.2,CO2:1480,总烃为390.3。三比值编码为002,诊断为大于700℃的高温过热。
2 缺陷处理
2018年3月17日,运维部门对主变停电进行了检查处理,缺陷处理过程如下:
(1)拆除套管外部引线,拆除套管底部固定螺栓。
(2)关闭主变储油柜和本体之间的蝶阀,利用注油机将本体变压器油注入油罐中。当本体油面降低至一定位置时,打开低压绕组套管处的手孔蓋板。此时观察到低压绕组B相套管下部垫片与绕组引线连接片接触处有一烧损痕迹,见图2,判断此处连接部位有过热现象。
(3)在拆卸B相套管下部的螺母时,由于手孔盖处地方狭小,使用普通工具无法卸下螺母,现场检修人员自制了专用工具,然后才将套管下部的螺母和垫片卸下,卸下螺母后发现螺杆上有明显的发热痕迹,见图3。在拆卸过程中发现螺丝松动未上紧。在卸下来的螺母和垫片上均有多处烧损,并且发现绕组引线连接片表面烧损也非常严重。
图3 低压绕组B相套管螺杆上发热部位
(4)现场检修人员将引线连接片、导电杆、螺母和垫片上所有的烧损部位打磨擦拭干净后重新回装。
(5)恢复安装手孔盖板,对本体进行真空注油。注油完毕后打开主变储油柜和本体之间的蝶阀,检查调整储油柜油面至合适位置。
(6)主变缺陷处理完毕,在送电投运后跟踪进行了红外测温和油色谱分析,检测数据正常[2]。
3 原因分析
该台主变10kV低压侧手孔盖板设计在变压器箱体的顶部,这给绕组与套管内部接线带来很大不方便,由于空间狭小容易造成螺母紧固不到位。同时在长期的运行过程中,电动力和机械振动力双重作用,未上紧的螺母缓慢松脱,最终导致套管引线连接处的接触电阻增大,引起发热。
4 改进建议
(1)厂家在产品设计时,应考虑到将来检修维护的方便,将10kV低压侧手孔盖板位置由现在的油箱顶部改为侧面,以便于低压套管内部引线的连接和检查。
(2)变压器在安装过程中应加强中间环节的验收,对低压套管绕组引线与螺栓的紧固情况要重点进行检查。
(3)在运维阶段,要加强检测和维护,定期进行红外测温和油色谱分析,发现检测数据异常要进行综合分析,对发现的缺陷要及时进行处理。
参考文献
[1] DL/T 722-2014.变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].北京:中国电力出版社,2015.
[2] DL/T 664-2016.带电设备红外诊断应用规范[S].北京:中国电力出版社,2017.
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