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2号炉电除尘3、4电场灰斗积灰分析

2021-06-19 来源:步旅网
电除尘3、4电场灰斗积灰分析

2008年12月31日,2号机组停运小修,在小修期间,2号电除尘3、4电场灰斗积灰较多,清出 100多吨灰。从1、2号机投运至今,就存在每次停运后3、4电场灰斗积灰较多的问题,此次的积灰量与之前的灰量相比,无增大的趋势。

从此次机组停运时各项参数看,燃烧煤种、吹灰方式(停运前无吹灰)、电除尘停运时间(严格按规程要求停运,无提前)、输灰时间(机组停运后,输灰进行了4天)等未出现异常,因此,可以排除人为因素导致灰斗积灰的原因。

按照系统设计,在正常运行中,灰斗仓泵的出力主要集中在1、2电场,占整个系统的95%以上。3、4电场灰斗的出力只占整个系统的5%左右。同时,1、2电场的灰密度大,为粗灰,3、4电场灰斗的灰密度小,为细灰,因此,就决定了1、2电场与3、4电场仓泵、管道、输灰方式等有所不同。

为什么机组在运行中3、4电场灰斗里的灰量特别少而停运后灰量会大增。这是因为电除尘必须在机组停运前退出,当电除尘退出后,锅炉还在燃烧煤,烟气当中还有大量的粉尘,在通过电除尘内烟气通道时,由于惯性力作用(电除尘3、4电场后是呈急剧缩小喇叭口的出口),大量的粉尘就直接掉入3、4电场的灰斗里,这是造成机组停运后3、4电场灰斗灰量大的根本原因。

灰斗积灰后,按道理只要不停止输送,灰斗里的灰始终会输送完,但为什么会输送困难,最终导致人工清理呢,以下一一进行分析。

1、按系统设计,在满足输送条件且连续输送下,3、4电场的出力只有0.1吨/小时左右,要将机组停运后积沉的100多吨灰完全输送干净,得连续输送2星期以上。因此,系统设计的出力根本不能满足机组停运后的需要。

2、由于1、2电场与3、4电场输送灰的密度不一样,系统设计以及运行参数有较大差别,机组停运后3、4电场仓泵输送的是粗灰,但相关的参数无法做太大调整,运行工况无法达到最佳,也就造成了输灰困难。

3、灰的温度越高,灰的流动性越强,输送起来也就越容易。在正常运行中,1、2电场灰斗的灰温度在100℃左右,3、4电场灰斗的灰在50℃左右,1、2电场灰斗的灰输送起来要比3、4电场容易。电除尘停运后,1、2电场灰斗就不再积灰,同时灰温高,出力大,1、2电场灰斗里的灰很快就会输送完毕。而3、4电场灰斗积的灰太多,仓泵出力小,灰斗电加热器加热的作用有限,灰温随时间推移变得越来越低,灰也就越来越难输送。

4、3、4电场输灰管道管径设计过细(DN65),管径过细直接导致了输灰出力不足。

5、输灰管道内挂灰,从以往拆管以及运行参数看,3、4电场输灰管道挂灰严重,使得本来管径偏小的管道变得出力更加不足,输灰曲线拉长。

6、按要求,仓泵气化板需定期清理或更换,但从目前看,仓泵气化板定期清理或更换不够,同时由于管道长,接口多,存在漏气的现

象,这也导致了输灰困难。

7、每次停运后,灰控人员就会通知检修人员敲打管道,减少管道内挂灰,增大输灰能力。根据以往的经验,只要敲打及时以及敲打的方法得当,能大大缓解积灰的程度。08年1号机组停运后人工清理积灰只有30-40吨。

综上所述,本次2号机组电除尘3、4电场积灰大的根本原因是系统设计造成的。如要彻底解决此问题,必须对系统进行改造(加大3、4电场输灰出力)。

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