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U71Mn高速轨钢中氮质量分数的控制

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第37卷第6期 包钢科技 Vo1.37,No.6 2011年l2月 Science and Technology of Baotou Steel December,201 1 U7 1 Mn高速轨钢中氮质量分数的控制 姜 丽 (内蒙古包钢钢联股份有限公司技术中心,内蒙古包头014010) 摘要:针对包钢生产350 km/h高速U71Mn钢轨钢加[N]偏高的问题,研究指出了高速轨钢液增氮的主要原因。 采用无烟煤替代沥青焦作为增碳剂,钢液加[N]均低于65×10一。有效控制了钢中加[N]。 关键词:氮质量分数;高速轨;增碳剂 中图分类号:TF734.3 文献标识码:B 文章编号:1009—5438(2011)06—0009—03 Control Mass Percent of Nitrogen in U7 1 Mn Steels Used for High——speed Rails J,IANG (Technical Center ofSteel Union Co.Ltd.ofBaotou Steel(Group)c0 ., Baotou 014010,Nei Monggol,China) Abstract:In this paper,the main causes of higIl W[N]in molten steel of high—speed rails are pointed out through studies aiming at the problem of ihgher [N]in U71Mn steels used for 350 km/h high—speed rails.TheW[N]in molten steel is effectively controlled to less than 65×10~by adding anthracite instead of tat coke as carburant. Key words:mass percent of nitorgen;hihg—speed riasl;carburant 在绝大多数钢中,氮被视为一种有害元素,主要 钢中W[N]。 原因是FeN的析出导致钢的时效性和兰脆,降低钢 的韧性和塑性;与钢中钛、铝等元素形成带棱角而性 1 影响钢中W[N]的因素 脆的夹杂物,不利于钢的冷热变形加工;当钢中残留 1.1钢中W[N]在各个工序中的变化 氮较高,会导致钢宏观组织疏松甚至形成气泡;钢中 在炼钢过程中,为了研究 N]在各工位的分 氮还降低钢的焊接性能、电导率、导磁率等;钢中 布规律,对同一熔炼号的W[N]在各工位(转炉终 W[N]偏高也会使铸坯开裂。因此,必须采取有效措 点,LF炉就位10 min,VD前,VD后,中间包)进行 施降低钢中W[N],特别是高级别钢种的氮控制尤 了取样和分析。由于刚刚加入增碳剂,钢罐内钢水 显重要…。为了保证U71Mn高速钢轨钢的质量,规 的W[N1分布不均匀且取样较困难,因此未在此工 定了钢水中 N]的上限为65×10I¨。文章针对 位取样,试样数共24个。各工序 [N]实际测量数 U71 Mn高速钢轨钢生产工艺:转炉一LF—VD一连 值统计如表l所示。 铸,分析各工序中影响钢中W[N]的因素,有效控制 收稿日期:2011—06—27 作者简介:姜丽(1970一),女,内蒙古包头市人,工程师,现从事炼钢工艺研究工作。 10 包钢科技 第37卷 表1各工序钢液氮的质量分数 ×10 由表1可见,在转炉出钢工位,钢水中W[N]较 低,且相对波动较小,其平均值只有21×10~。LF 炉就位10 rain后取样,钢水中W[N]明显提高,这 时,经过10 min的冶炼,加人的增碳剂及合金已经 熔化在钢水中且成分基本上较均匀。另外,从表1 还可以看出,从转炉到LF就位10 min,W[N]大幅度 增加,平均增氮量为62.2 X 10I¨。在VD前,钢中的 W[N]平均值增加了2.8 X 10~。因为在LF炉就位 10 min后继续冶炼过程中,电弧光作用下分解的氮 原子进人钢液中,造成钢液增氮 J,导致钢水小幅 度增氮。在VD后,。一×/[N] }器 钢水中的 N]大幅度降低,平 均降低了31.5×10~,说明包钢VD炉的脱气功能 较强。在中间包,钢水中的W[N]平均上升了7.9× 蚰 ∞ ∞ ∞ O 一; .1 ●●● , 1O~。这说明从VD炉到中间包钢水不同程度地与 空气接触,从而吸收了氮。 1.2增碳剂 J m 由表1可见,钢水主要是从转炉到LF炉精炼 一 州 一一20咖 10 min这一阶段增氮严重,与增碳剂或合金带入有 / × 关,冶炼U71Mn钢的合金是不会带人大量氮的,对 增碳剂沥青焦进行了化学分析,~∞ 其成分如表2所示。 可见,沥青焦的优点是W[c]较高、灰分少,其缺点 是W[N]较高。 4 0 表2沥青焦的化学成分 % 1.3钢中W[0]对W[N]的影响 钢中氧是表面活性元素,氧的存在一般会阻碍 钢中氮元素的脱除,造成钢中 [N]偏高。另外,如 果钢水在冶炼或浇注过程中与空气接触,就会造成 吸收氮气,吸收氮气的同时也会吸收氧气。178炉 的统计结果表明W[0]在8×10~~28 X 10 之间, 平均值为15×10。。。。因此钢中的氮与氧存在一定 关系。由图1可见,精炼后,钢中W[0]与钢中 W[N]呈线性关系,随着 [0]的升高,钢中W[N]也 随之增加。图1中的样本数为178炉。 l0O f一…一 …… ~ 一一一一 ・。 ● 图1 钢中W[0]与W[N]的关系(N=178) 2 W[N]的控制 . 2.1控制措施 由图1可见,虽然降低钢水中的 [0]可以降 低钢水中的W[N],但在一定的工艺条件下,要进一 步降低钢水的W[0]难度较大,不易操作。由表1 和表2可以看出,造成钢液严重增氮是增碳剂沥青 焦。故最可行的办法应是采用含氮量较低的增碳 剂,经过化学成分的比较,采用无烟煤作为增碳剂。 无烟煤的典型化学成分见表3。无烟煤的 N]较 低,是沥青焦的12.5%。工艺上也采用同时提高出 钢 [0]来减少增碳剂的使用、提高出钢温度,减少 在精炼位的加热时间,加强对中包的的保护浇铸。 表3无烟煤的化学成分 % 2.2实施效果 转炉使用的增碳剂由沥青焦改为无烟煤后, U71Mn高速轨钢基本上未出现W[N]超标的现象。 对同一熔炼号的高速轨钢在各工位进行取样,W[N] 分布见表4。可见,与以前相比,钢中W[N]除在转 炉工位变化不大外,在其它工位都有一定幅度的降 低。高速轨W[N]全部低于60×10~,低于50× 10 的炉数占到了86.84%,其分布图见图2。 表4各工序钢液氮的质量分数 % (下转第13页) 第6期 运焦K。 可逆移动式皮带机的改造 13 5 效益评估 直溜槽总重约l3 t,工程总造价为15万元,实施安 原皮带机上的两台电机不用了,按每天2 h计 算,年节约电费(5.5 kW+7.5 kW)×2 h/d×365 d ×0.385元=10 960元 装用工时72 h左右,此项技改于2006年12月底得以 实施,为此将带来显著的经济效益和社会效益。 5.1经济效益 5.1.3节约人工维修费及操作费用 综上所述,可逆移动皮带机改成直溜槽,每年总 共可带来286 148元的经济效益。 5.2社会效益 5.1.1 节约备件材料加标费用 降低备件、材料消耗,技改后,直溜槽结构简单, (1)彻底杜绝了安全隐患,焦仓被封闭后,不会 经久耐用,不再受有害气体侵蚀,使用寿命约为l2 再有工人掉人焦仓的人身事故的发生。 年左右,一次性总投资15万元,其平均每年费用消 (2)减轻了岗位工人的劳动强度,大大地减少 耗为1.25万元,而原来的可逆移动皮带机维修频 了维修工作量,除镶砌被磨掉的铸石板,机械方面几 繁,备件、材料消耗得多。 乎没有了维修工作量。 (1)道轨上的传动辊轮每二年更换一次,年消 (3)改善操作环境,封闭直溜槽没有机械运行 耗备件费为2 995元。 的噪音,没有四处飞溅的焦炭,没有腾腾的蒸汽,没 (2)皮带上托辊每年消耗2O个,每个352元。 有周围弥漫不尽的粉尘,操作环境大为改善,极大地 价值352×20=7 040元 保证了岗位工人的身体健康。 (3)皮带下托辊每年消耗2O个,每个466元。 价值466×20=9 320元 6 结论 (4)皮带机头、机尾改向辊筒每二年更换一次, 通过K 移动式皮带机改造为分叉直溜槽,充 年消耗1 2000元。 分说明干工作不能墨守成规,要勇于创新,且创新要 (5)B=1 400 nlln,L=23 m的皮带每年更换一 与实际相结合。设计工艺及设备是否科学合理,并 次,价值34 500元。 非以设备复杂而论,应以投资少,设备维护和操作简 (6)整台皮带机架每三年大修一次,平均年消 便、布局合理、增加效益为准,做到以较少投资,较简 耗3 333元。 单设备、合理的科学工艺获取较高的效益。 (7)电机检修频繁,平均每年送电修厂检修费 用36 000元。 参考文献 (8)由于彻底杜绝撕裂皮带事故的发生,平均 [1] 北京钢铁学院,工程力学[M].北京:高等教 年节约皮带费30 000元;平均年减少焦炭产量损失 育出版社,1992. 费80 000元。 [2] 成大先,机械设计手册[M].北京:化学工业 5.1.2节约电能 出版社.1993. (上接第lO页) 40.0O k 3W[ N]通结<明6过5论显将× 下1增0降 碳,要剂基参求由本。沥 上考青满焦足文改U7为献 1无Mn烟高煤速,钢轨水钢中的W 一 张槐,陈天明.钢中 N]控制的研究及探讨 [J].四川冶金,2009,31(1):7. 图1 N]分布图 [2] 石磊,王国平.高碳钢82B精炼过程中的氮控 制[J].武钢技术,2009,47(2):4. 

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