您的当前位置:首页正文

浅谈高压旋喷桩在处理桩基缺陷的应用

2020-11-29 来源:步旅网


浅谈高压旋喷桩在处理桩基缺陷方面的应用

摘要:本文主要阐述了高压旋喷桩处理缺陷桩的原理、工艺;重点介绍喷浆过程中如何严格控

制水灰比的问题;论述了高压旋喷桩在处理桩基缺陷相比较传统方法的优点.

关键词:高压旋喷桩;缺陷桩;切割;清洗;注浆;水灰比 1 引言

重庆地区近年来引进机械成孔桩,逐渐淘汰人工挖孔桩,但由于该地区地形特点,高填方和地下水丰富地基随处可见,在此类地基开展机械成孔桩的可靠性低,塌孔严重,成渣较厚,清孔不彻底等一系列问题.采用超声方法检测,基桩经常出现上述问题和缺陷,导致基桩质量不合格.如果将缺陷桩报废或者按常规缺陷桩的处理方法,将增加直接的成本不说,工期延迟等间接成本也不菲.在此本文将引入高压旋喷注浆处理来处理桩基缺陷问题,不仅工期得以大大缩减,处理成本也将低于常规处理。经过多个项目工地验证,其缺陷桩处理效果明显,通过二次检测合格率为百分之百,从而有效的为建设项目节约了时间和资金成本。 2 缺陷桩处理方法选择

目前处理缺陷桩的方法大致有如下几种:报废、低压注浆、周围补桩、钻大直径孔重新浇筑桩、高压旋喷桩。 2.1 报废

针对出现问题的基桩,如果直接报废,那么直接成本以及间接成本带来的损失相当大;对此要进行科学的分析和验算,通过加固挽回不必要的经济损失;所以本方法经济性不够。 2。2 低压注浆

低压注浆由于压力低,所以不能将所有缺陷切割成一个空腔,即对缺陷段的处理不全面.所以本方法可靠性不足。 2。3 周围补桩

在缺陷桩的旁边重新钻孔,第一成本增加,第二工期延长,第三成孔困难,显然不可取;所以本方法经济性,适用性差。 2。4 钻大直径孔重新浇筑桩

在缺陷桩中心开大直径的孔,然后浇筑混凝土,这能处理掉大部分的缺陷,但少量桩边缘缺陷也无法处理到位,其次成本工期较旋喷桩来比也相当高. 2。5 高压旋喷桩

在处理缺陷的效果,工期,成本均比上述四种方法占优.第一效果上,旋喷桩的优势将从文章后面的工程实例中得到论证;第二工期上,旋喷桩设备占地面积小,工艺快,耗费时间少;第三成本上,旋喷桩所用材料只有水泥,另外加少量的外加剂(用量极少),成本低的优势明显。

1

所以本文引进高压旋喷桩处理桩基缺陷。 3 高压旋喷桩处理桩基缺陷的原理、工艺 3。1 原理

针对近年来旋挖桩和人工挖孔桩出现的各种缺陷(如断桩、沉渣、离析、蜂窝等),即按桩的分类来说属于Ⅲ类和Ⅳ类桩。这类型的桩不合格,需要进行处理加固才能判定为合格桩。用高压旋喷桩处理这类桩基缺陷的原理如下:

用超声法检测桩的缺陷位置、类型及大小和长短。根据检测结果合理布置钻孔个数及位置,保证辐射到全部缺陷。成孔后,用高压水对缺陷部位进行切割,使缺陷位置形成一个连通的空腔,然后用高压水把空腔内残渣清洗排出,再用干冰排除孔内水;最后用高压水泥浆填满缺陷部位,使其形成完整桩.

图2—1高压旋喷桩处理缺陷桩的原理示意图

3。2 工艺

3。2.1 桩身缺陷范围及形状

本工程桩基处理前先进行开孔钻芯检测,根据桩径确定开孔数量。通过开孔钻芯检测进一步复核基桩存在质量缺陷类型、缺陷位置、缺陷面积、缺陷程度等情况. 3.2.2 施工工艺 (1)基桩钻孔取芯

1)钻孔采用XY-150型钻机,宜选用外径为110mm金刚石钻头,钻芯设备参数基本要求:

①额定最高转速不低于790转/分; ②转速调节范围不少于4档; ③额定配用压力不低于1。5MPa;

[1]④水泵的排水量应为50~60L/min,泵压应为1。0~2.0MPa;

2)各种不同桩型钻芯开孔数量及孔位布置依据实际情况而定,可见本文工程实例。

2

3)钻孔的垂直度偏差不大于1。5%; 4)及时记录钻进情况和钻进异常情况。 (2)高压旋喷切割、冲洗清渣

1)通过高压泵产生的高压水射流对桩底缺陷段内的离析、松散混凝土及残渣进行高压清水自下而上反复冲洗切割。缺陷段的上下部冲洗切割长度各增加200mm,以不留盲区为主。对底部缺陷还需实施定向切割,定向切割时间每个方向不少于5~10分钟。使缺陷段形成一个空腔; 2)施工参数:

①单喷嘴ф1。8mm,压力不小于30MPa;

②以缺陷桩身100mm长为一切割段单元,对该切割段进行平面八等分后,首先对第一等分处进行定喷,以孔口翻出清水为止,再依次对其他等分处进行定喷;

③对各等分点全部定喷完毕后,再从该定喷处以提速不大于5cm/min,转速15~20cm/min向上100mm内反复冲洗切割,以孔口翻出清水为止,表示该100mm段切割完毕。重复上述程序切割上100mm切割段单元;

④全部缺陷段切割完毕后,以提速不大于5cm/min,转速15~20cm/min,对处理段内重复进行2次以上反复切割冲洗,排出处理段内的粉末及细小颗粒等切割残渣,桩底留下粗骨料。每个孔均翻出清水为止,表示残渣清除干净。

⑤切割完毕,用水下成像仪下到孔底进行切割效果检查,如有未切割完缺陷,可以针对性的进行切割。

(3)高压旋喷注浆置换

1)高压喷射注浆前,需采用干冰排除孔底切割段积水;

2)注浆(水泥浆)配合比要求:水灰比:1:1,实际情况依据桩基用商品混凝土等级而定. 3)旋喷注浆置换旋喷施工参数

①双喷嘴ф2.0mm,压力不小于22MPa,提速不大于5cm/min,转速10~15cm/min; ②注浆水泥浆比例按配合比搅制,即拌即用; ③换钻杆,须搭接不小于500mm的搭接复喷;

④处理段旋喷次数不小于2次。旋喷2次后,当空口再次溢出的浆液水灰比与配合比水灰比浆液浓度相当时,注浆完成,否则重新进行复喷; (4)封孔收尾:注浆后用浓浆灌满封实孔口。 3.3 施工控制 3.3.1 钻孔质量控制

在钻孔施工前,三通一平后,按照设计的图纸所定的孔位放样到实际桩位上,并做好标记。

3

钻机就位,开钻,下钻杆前测量每根钻杆的长度,详细记录钻进深度和钻进记录.取出的芯样按顺序和进尺摆放,并记录芯样完整性以及缺陷的详细情况,用以复核声测结果以及指导旋喷工作的开展。

3.3。2 旋喷质量控制 (1)切割和清洗

钻孔完毕,旋喷机就位,根据声测结果和钻芯记录对比得出的最真实的缺陷情况,对缺陷段进行高压水切割。切割工程中,重点掌握三大要素:压力、水压、切割标准。第一压力要满足设计要求,足够大才能切割烂缺陷段的混凝土;水压要大,才能满足压力的要求;切割时务必要等到孔口翻出清水为止,清洗过程同切割一样,满足空口翻出清水为止。切割清洗过程中,采用孔内成像仪深入到缺陷段查看缺陷是否被切割成空腔,是否将所有的缺陷部位均切割到位。 (2)排水

由于切割和清洗过程遗留了大量水在缺陷处,所以需要采用二氧化碳将水排出。用专业传输二氧化碳的胶管(一头接二氧化碳瓶,一头深入到缺陷段),打开控制阀,待水被炸出后,立即关闭控制阀;每次排水需要二到三次,间隔3-5分钟,最后一次排出水量明显减少或几乎无水排出即表明排水成功。 (3)喷浆

喷浆过程主要注意水灰比、喷浆压力、翻浆浓度以及其他异常情况。水灰比是一个重要参数,水灰比控制得好与坏直接影响加固后缺陷段乃至整个基桩的强度、密实度以及承载力的高与低.所以控制好水灰比显得异常重要。需要在设备和人员以及管理上下狠功夫。在此对如何控制好水灰比做详细介绍:

水泥浆的制备要通过两个搅拌机的配合,一个1200P容量的大搅拌机和一个800P容量的小搅拌机,常规施工工艺是大搅拌机制浆后再传至小搅拌机储存供泵机使用,但是由于送浆压力大,流量高,小搅拌机的容量根本供应不上,这时大搅拌机搅拌浆液根本不充分就需要往小搅拌机输送浆液。造成水灰比不能满足设计要求,不是偏低满足不了强度指标,要不就是偏高堵塞喷嘴影响旋喷的时间。所以针对这个难题,需要改变一下思路,即把大小搅拌调换,小搅拌机定水定灰搅拌,拌好后立即放入大搅拌机,接着马上又定水定灰搅拌,如此循环,方能满足供应以及水灰比的要求。其次需要根据现场流量的大小更换大容量的大搅拌机。水泥浆的制备新旧方案对比示意图如下:

4

图3—2 高压旋喷水泥浆制备改进示意图

喷浆压力的控制是由压力表显示,司泵人员务必时刻观察压力的变化,保持压力的稳定。 翻浆浓度检测方法:用器皿装入一定的翻出的浆液和小搅拌机里的对比,如果浓度吻合,即浆液置换效果满足要求,方可向上提升钻杆.

孔口补浆采用高浓度的水泥浆填补,填补时间选在旋喷浆液初凝之后。 3。4 质量检测

检测方法可采用声波透射法和钻芯法结合的方式进行检测,重点是对缺陷段的密实度和强度进行检测。 4 工程应用

重庆市某工程采用桩基础。根据声波透射检测结果结合钻芯验证检测结果:判定37根桩的桩身完整性均不合格,其中IV类桩27根,III类桩10根,桩质量缺陷部位均为桩底位置。下表列入其中17#、29#、71#、99#四根具有代表性的桩进行探讨。

表4—1:声波透射检测成果表 序号 1 2 3 4 桩号 17 29 71 99 直线桩径 段L(mm) (mm) 900 1800 800 900 0 700 400 1800 扩底 直径(mm) 900 1800 900 900 浇筑日期 桩长(m) 16。02 16.84 15.00 15。90 年 2014 2014 2014 2014 月 1 1 2 1 日 25 21 23 25 设计砼强度 C30 C30 C30 C30 检测结果 桩底起有质量缺陷(m) 1.02 1。84 0.3 0。9 备注 15m以下 15m以下 14。7m以下 15m以下 IV IV III IV 如下图所示,桩基形状主要包含以下四种类型: 图4-1桩位布置及钻孔位置如上图所示,

5

重要施工参数:水泥采用42.5R及以上复合硅酸盐水泥,水灰比为1:1,水压>30MPa,旋喷压力〉22MPa.

通过对该四根桩缺陷部位进行声波透射法检测,结果显示均为合格,即均为II类桩,钻芯法检测结果为:28天抗压强度>30MPa,满足承载力要求. 5 结语:

通过对高压旋喷桩处理缺陷的原理,施工工艺,施工特点,的详细分析,以及与几种常规处理缺陷桩的方法的比较,可以得出高压旋喷桩在处理缺陷桩(包括不合格桩)方面有着独一无二的优势;但作为一门新工艺,经验和技术方面有待进一步在更多的工程实例中得到提升,比如外加剂的运用,地下水的排除。待解决了这些难题,旋喷桩处理桩基缺陷这门技术将更加成熟,所以应大力推广这门新技术的应用和发展。

参考文献(References)

[1]JGJ106-2012建筑基桩检测技术规范

6

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容