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主变高压侧过流保护动作的原因分析及处理

2023-09-29 来源:步旅网
第35卷第4期 104 水电站机电技术 Vol_35 No.4 Aug.2012 2012年8月 Mechanical&Electrical Technique of Hydropower Station 主变高压侧过流保护动作的原因分析及处理 徐国华,龚建超 (华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江天台317200) 摘要:主变高压侧过流保护是主变及其低压侧连接设备的后备保护,对主变的安全运行有着重要的作用。通过对 由主变高压侧过流保护动作引起的两起事故的分析,明确了保护动作的原因以及保护设置存在的问题,并针对问题 和设备的实际情况采取了相应的措施。 关键词:抽水蓄能电厂;主变过流保护;保护误动;励磁涌流 中图分类号:TM407 文献标识码:B 文章编号:1672—5387(2012)04—014—030 0设备概况 某抽水蓄能电厂共有4台300 MW机组和4台360 MVA主变,机端电压18 kV,机组和主变采用联合单元接线, 主变高压侧额定电压520 kV,500 kV系统采用内桥接线方 式,正常运行方式为500 kV桥开关在合闸位置,500 kV系统 开关;跳500 kV分段桥开关和本组合单元侧的线路开关;启 动500 kV线路开关和500 kV分段桥开关失灵保护,闭锁 500 kV线路开关重合闸,送监控总跳闸,故障录波。 主变高压侧过流保护整定值如表1: 表1主变高压侧过流保护原整定值 合环运行。电厂主接线如图1。 1第一次动作情况及原因分析 某次,2号机按网调调度员命令发电开机,并网成功后, 在带负荷过程中(机组额定负荷300 MW,已带负荷150 MW),由于“2号主变保护B组过流保护51T.1/2一B 1段动 图1主接线图 作”导致2号机事故停机,正在发电稳态运行的1号机也事 主变保护采用奥地利ELIN公司的数字元件保护系统 DRS(Digital relay System),具有人机接口和故障录波功能,共 有A,B两套保护,主保护双重配置,分别设置于两块保护盘 内(+JBO1,+JB02),通过主变保护盘的跳闸矩阵出口跳闸。 故停机,500 kV出线I线路开关跳闸,500 kV分段桥开关跳 闸,10 kV厂用电BZT动作切换正常。现场检查和上位机信号 相符,2号主变B组保护屏上主变过流保护51T.1/2一B跳闸 指示灯亮,保护故障记录和事件记录表明主变过流保护1段 主变DRS保护装置是一个全数字模块保护系统,其核心 为微处理控制单元VE,每套保护由4个处理器VE1~VE4 组成,每个VE独立工作,一个处理器的故障不影响其它处理 器中保护的正常运行,提高了运行可靠性,处理器模块之间 动作,录波表明主变高压侧二次B相电流达到0.14 A左右, 三相电流平衡,线电压98.9 V。事故跳闸相关设备检查无异 常,除2号主变外,其它设备无异常信号。 主变过流保护按设计要求仅作为降压变压器后备保护, 互不影响。主变高压侧过流保护(51T—B)设置在B套VE3处 理器中,是主变及其低压侧连接设备的后备保护。保护分两 在发电/电动机开关合上后应被闭锁(由开关二次辅助接点 启动中间继电器闭锁)。保护动作时,2号机正在发电带负荷 段,按躲过励磁涌流和主变空载运行工况电流并与相邻后备 保护配合整定,电流取自主变高压侧流变(变比为1250/1), 采用过电流判别元件。其动作后果为:本组合单元两台机组 跳GCB、FCB、停机、灭磁;跳相连厂变高压开关和SFC输入 过程中,发电机开关已合上,此时过流保护动作,实际负荷值 收稿日期:2012—05—28 作者简介:徐国华(1982一),男,助理工程师,从事抽水蓄能电厂运 行工作。 第4期 徐国华,等:主变高压侧过流保护动作的原因分析及处理 105 为0.14 A左右,超过整定值,保护动作出口,动作原因是因为 机组开关合上后,其二次辅助接点丢失,没有能够正确闭锁 保护。 2第二次动作情况及原因分析 某次,在进行500 kV二单元复役操作合500 kV出线II 线路开关对500kV桥II引线及3号和4号主变充电时,4号 主变保护B组过流保护51T.1/2一B 2段动作,500 kV出线II 线路开关合闸后瞬时分开,合闸操作不成功。现场检查一次 设备正常,4号主变保护盘面显示和上位机信号相符,经调取 B组保护故障录波波形和保护装置事件记录,发现4号主变 高压侧励磁涌流如下图2所示(有效值),其中A相励磁涌流 初始达到0.477 A,衰减到0.35 A持续时间超过0-3 S,主变高 压侧过流保护51T.1/2一B 2段定值为0.35 A,延时0.3 s(此定 值和动作时间为2号主变高压侧过流保护动作后重新整定 的),A相励磁涌流已达到主变保护动作临界值,保护跳闸。 保护跳闸原因为过流保护没有躲过主变励磁涌流引起。 0眦 硎 峨孺舳嘲搠■抽撕l l螂t蛳辫博蝌{ 撼 嫡瑚嘛 尊。 徊 ll翳6 盼 鲫 帕 O 蠲sm 衅 图2 4号主变波形记录图 3存在的问题 通过对以上两次事故的分析,可知主变高压侧过流保护 的设置存在以下问题: 3.1闭锁条件不够可靠 机组开关合上后,由开关的一辅助接点去启动中间继电 器闭锁,如果这仅有的一接点或者中间继电器出现问题,保 护便不能被可靠闭锁。而为了与相邻后备保护相配合,保护 整定值又不能太高,所以一旦保护没有被闭锁住,则其实际 值就肯定会超过整定值,导致保护动作。 3.2主变过流保护定值未能躲过励磁涌流 2号主变的高压侧过流保护因闭锁失败动作后,根据设 备的实际情况,将4台主变过流保护的2段整定值做了修 改。由于主变高压侧额定二次电流为: k 、/ 3 × 5 20 1250= 12.0_32 A。 ,3U计算式中:360 MVA为主变的额定容量 520 kV为主变高压侧额定电压 1250为保护所取的主变高压侧的CT变比 而2段的原整定值只有0.3 A,为了避免保护误动将其由 0.3 A改成0.35 A,延时时间也由0.2 s提高至0.3 s。但修改后4 号主变高压侧过流保护还是因为没有能够躲过励磁涌流而动 作,证明励磁涌流数据收集不充分,整定值仍需修改。 4改进措施 针对主变高压侧过流保护存在的问题,并结合设备的实 际情况采取了以下措施: (1)原主变过流保护闭锁条件为机组开关的一副辅助 接点引入主变保护闭锁,并且无信号上送监控。将闭锁条件 改为采用双路机组开关位置接点,分别启动两个中间扩展 继电器,利用两个扩展继电器的输出接点并联后输入保护 装置去闭锁主变过流保护,并将闭锁信号上送监控。新增的 一幅接点增加了闭锁的可靠性,闭锁信号的上送则有助于 对保护运行情况的监视和保护动作后对其动作原因的分 析。主变过流保护闭锁回路改进示意图如图3所示(以2号 主变为例): x 舢:341XI:34Or —二。竺 麴n l GA0t-AB30 ——— i : i l L———_J —__1煳X9:7监控待号 —————■ ————————————— — :~ ^ l I l 鲰船镪耐峰 新增衙铺翻路 图3主变过流保护闭锁回路改进示意图 (2)保护装置防止误动和拒动始终是无法两全的,提高了 整定值,降低了误动的几率,但亦即提高了保护拒动的几率m。 主变高压侧过流保护是当主变作升压变压器时退出(被闭 锁),作降压变压器时起作用,所以其定值的设置要按作降压 变压器使用时和厂高变配合整定,既要考虑和相邻后备保护 配合的合理性,又要根据实际隋况考虑能否躲过励磁涌流。考 虑到主变的主保护是双重配置,拒动的几率极低,所以以躲励 磁涌流为主。由于1段用作主变压器高低压侧相间短路故障 后备保护,为了躲励磁涌流,需提高其整定值,而为了保证和 相邻后备保护的配合,应缩短其动作延时;2段保护范围延伸 到厂变高压侧,因此其整定值不能太高,保持不变,但为了躲 过励磁涌流,需延长其动作时间。重新修改过的整定值如表2: 2主变高压侧过流保护新整定值 (下转第112页) 112 水电站机电技术 第35卷 过硬布线送去分SFC或相关拖动机开关的,这样也就避免了 现2套CP一4000发出的脉冲都收不到,立即进行CPU切换, SFC与机组的合环运行的可能,这种情况下只能现场手动对 被拖动机快速停机,监视停机过程正常即可。另一种情况是 缩短通讯中断检测时间,同时在15 s之内闭锁再次切换以防 止通讯没有马上建立造成的多次重复切换; 机组并网没有成功转停机,但由于此时C2\C4切换不成功, 拖动机或SFC收不到机组相关的停机命令,原本停机过程中 应分开一号机拖动闸刀的命令没有被执行,而一号机拖动闸 刀没有分开直接导致二号机被拖动闸刀也没有分开,这样一 号机仍通过一号机GCB、一号机拖动闸刀、启动母线、二号机 被拖到闸刀、二号机定子形成电气回路(如图2)。被拖动机组 (2)从生产实践中减少事故发生 1)在条件允许的情况下,最好做一下机组空载和带 负荷时交换机网线插拔试验,对那些因网线头接触不好 或单个通讯回路故障引起的情况,通过这种方式马上可 以排除。 2)在分拖动机开关或SFC输出开关回路中增加被拖动 由于转停机后,灭磁开关分开,其常闭辅助接点将灭磁电阻 串人转子回路。从而使机组转子感应电全部加在灭磁电阻 上;正常机组停机灭磁时,灭磁电阻不会承受一个连续作用 的恒定电压,但现在是在恒定电压负载条件下,灭磁电阻温 度越来越高,当电阻元件温度高到一定程度,击穿元件并引 起电弧,最终导致机组灭磁电阻烧坏踟。这种情况下上位机马 机灭磁开关的辅助接点,防止被拖动机转停机而拖动机不能 转停机时烧灭磁电阻。 6结论 通过上述分析表明,机组现地控制单元CPU切换不成功 对运行机组的影响是十分危险的,包括自身设备的损坏及对 电网造成的冲击,然而根据CPU切换不成功的原因进行分 析,我们发现这一缺陷是可以避免的,并有针对性的进行相 应措施的改进,根据目前桐柏蓄能电站机组的运行情况来 看,这一问题基本得到解决,大大提高了机组的安全稳定运 上停SFC或现场手动将拖动机紧急停机,尽快将被拖动机转 子回路与拖动机或SFC断开,否则只能通过拖动机自身走的 发电流程超时或有自身保护来停机,这样闭环回路持续时间 就会比较长,对设备的危险也就越大。在机组转停机后监视 机组停机过程正常,对灭磁电阻进行灭火,并对转子回路绝 缘等进行检查。 行的可靠性。通过本文的分析,对其他的蓄能电站机组如有 类似问题,应有一定的参考和借鉴意义。 参考文献: 5处理方案的探讨 (1)从硬件和技术上优化 1)对于网卡堵塞的问题,我们准备更换性能更好的网 卡;将2、4号机CPU的网卡由原来的SM一2554更换为 SN一2556(1、3号机已经更换),提高网卡的缓存容量。 2)对于判断通讯中断时间过长的问题,准备另外再增加 一[1梅祖彦.抽水蓄能发电技术[1]M].北京:机械.x-,3k出版社, 2005. 【2】孙建忠,刘凤春.电机与拖动 .北京:机械x-,_lk出版社, 2010. 【3】张春生,姜忠见.天荒坪抽水蓄能电站技术总结【M】 北京: 中国电力出版社,2007. 套检测方式。在监控系统环网中接入2套CP--4000作为在 线监测单元,发出检测脉冲到4台机组,修改机组的CPU切 换逻辑,一直监测新增的2套CP..-4000发出的脉冲,一旦发 [4】刘吉来,黄瑞梅.高电压技术【M】.北京:中国水利水电出版 社.2004. (上接第105页) 5结语 抽水蓄能电站在电网中承担调峰、填谷、调频、调相以 得尤为重要。基于对两起保护动作事故的原因分析和设备 的实际情况采取的异动措施取得了预期的效果,也积累了 相关经验。 参考文献: 及事故备用任务,正发挥着越来越重要的作用【2】,主变的 稳定运行对于抽水蓄能电厂以及整个电网都有着极为重 要的意义。由于主变的主保护都是双重配置,基本上能快 速的反应主变的故障或不正常的运行状态,并且能够可靠 动作,因此主变高压侧过流保护作为主变及其低压侧连接 【1]贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理【M】.3版.北京:中 国电力出版社,2000. [2】梅祖彦.抽水蓄能发电技术[M】.北京:机械工业出版社, 2005. 设备的后备保护,正确设置其定值,并保证其不误动就显 

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