●地基基础 建筑施工 以双液注浆加固控制深基坑和 临近房屋的变形、位移 口 薛卫东 (上海市第二建筑有限台司2L ̄080) 【摘要】在幂基坑内外用水泥、水玻璃双液注装,有效控制了固围护施X-不当而引・ 的围护体变形和居民1岳 的迅速沉降.保证了大底板施工的顺利进行,确保了工程和环境的安全和施工质量 【关键词】双液注浆大变形深基坑值移控制 【中图分类号】Tu47;753 /文献识别码A 【文章编号】1004—100l f 2002)O3—0192—193 The Deformation and Displacement Control of Deep Foundation Pit and Adjacent Buildings by Injection of Sodium Silicate Mortar for Consolidation l工程概况 远东国际广场工程位于上海币虹桥开发区的繁华地 本基坑工程由于原围护施工单位在施工过程中存在严 重的施工质最问题,坑内的士体加固也没有达到设计的要 求,在地挖第二屠±过程中,即出现灌注桩围护较犬的水平 位移.基坑外搅拌桩体裂缝、营藩球现象不断出现,箍注桩露 筋、烂桩的现象比较多.局部灌注桩间也出现塌方现象。我 们在进^现场施工后对挖土、浇筑支撑混凝土进行合理调 整,完成了第二道支撑的施工,在进行第三层土开挖之前因 有前车之鉴.为确保基坑和临近房屋的安生.我们良定对基 坑及临近房屋采取加固措施。开始甲方曾考虑在靠近居民 搂一侧的基坑内密打钢板桩,后来经我公司建议,并经过经 济比较后,决定采用在基坑内外进行双液注浆加固措施。 2.1浆菠配比 段,基坑开挖深度为12.25m 最深姓为15 45m.基坑平而呈 东西方向长168m.西面宽80m 东面宽为29m的不规刷形状 .基坑土质情况如下 8 —17m为淤泥质粘土.一般含水 量为38.4%,最大为60%.Ps值平均为0 55MPa;一17~一 27m为粘土层.一般含水量为38 2%.Ps值平均为lMPa,土 质较差。基坑围护体系由直径为d ̄850mm、长26m的钻孔箍 注桩作受力结构,外侧布置厚1200mm的+700mrn( ̄头)深 层搅拌桩止水,内侧空问布置两道混凝土支撑 在钻孔灌注 桩与探层搅拌桩之间进行压密注浆.基坑内侧沿阁边采用深 5m.宽3.2m探层搅拌桩(局部为压密注浆,基坑内侧沿周边 采用探5m,宽3 2m探层搅拌桩(局部为压密注浆)进行地 基加固(围护设计见详图l】。基坑的东、北面为民居公寓及 一基坑内外注浆采用快速凝结的水泥、水玻璃双随注浆加 固,水泥采用硅酸盐l水泥525#.水灰比为0.3~0.45.配台比 如下:A:B=l:1.其中A为水泥浆 包括水泥:水:土粉= l:0 55:0 15;B为水玻璃,2O一30玻美度 2.2注装施工 双液注装加固施工部位见图2所示。 由于该双液注装是在原围护结构附近和第二道支撑底 些零星筒屋组成,其中居民搂离基坑最近为10m \搅拌桩 囤1基坑围护设计囤 2双液注浆加固 收稿日期2092—03—16 —192一 (建筑施工)第24卷 维普资讯 http://www.cqvip.com
●地基基础 建筑施工 多层住宅地基不均匀沉降的原因及防治措施 口 周奇 l上净呵第二建筑有嚏苷司2000S0 【摘要】分析多层住宅地基不均匀沉降的原因 制定相对应的防治技术措施 【关键词】住宅建筑 地基沉降 施工技术 【中国分类号hU47 753 /文献识别码^ 【文章编号】1004—1001(2002)03—0193—194 Causes of Uneven Settlement in the Foundation of Multistoried Dwelling House and Their Preventive Measnres } 海地区届软土层地基,多层住宅沉降 较大,莅往呈 间的增长而加太加多,待地基下沉稳后,不再变化 地质勘探报告真实性如何,对多层住宅的沉降量大小 关系很大 工程地质报告要正确反映土层性质、地下水和土 工试验情况,井结台设汁要求,对地基作出评价,对设计和施 [提出某些建议。如果地质报告不真实,就给设计人员造成 鼠阳 1 均匀沉降 当 降到一定限度时,在建筑材底层 门由 {i,n部出现裂缝或八字型裂缝.少数的可发展到二层 _手¨三‘: 敉稿l】 安裂缝大多数在房屋建成后不久出现,井随着时 2002—03一i6 2 3注浆设备 基坑双液注浆的所用主要机具设备(见表1) 上 设盎名称 杭州钻机 G一2A钻机 数 母 1台(路面钻孔) 8告 用电{ l5kW 2台(路面钻孔) I5kW x 2=3OkW 4kW x 8=32kW SYBSO/50一l注菜泵 sM一200一l拌菜桶 5S一400~l贮菜桶 2台 6只 4kW×8=32kW 1.1kW×6=6 6k 3kW x 2=6kW 世 基 污水泵 图2基坑加固位置市置图 电箱f150A) 100k 一 面进行注浆加固,所 必须严格控制注装压力和注浆量,注 浆压力按现场施工实际情况适当进行调节,为防止对原围护 结构和第二道支撑的破坏,自由面以下3~4m范围内注浆 压力必须控制在0 5MPa,每立方米注装加固土体的用浆量 宜控制在15~25%的土体体积范围内,注浆深度坑外为一 4~一14m.坑内注浆加固深度为挖土面 下6m的范围内。 因原围护施工的坑内注浆加固只相当于对原土体的强度提 高15%,故在原坑内加固的条块端头重新进行双液快速注 浆。为减轻对围护、支捧及邻近建筑物影响 施工采取跳2孔 隔注的注浆方法,相邻孔注浆时间间隔必须大于l2小时,每 孔注浆进行连续不问断注浆,在注浆施工的过程中加强有关 支撑轴力和地面、基坑沉降、变形的观测,如有异常则采取减 3效果分析 利用原有基坑及四局房屋监测点作为工程双液注浆加 固施工中的效果怍分析依据。 东区北部加固后,土体的位移速度明显碱慢(因该部分 没有围护桩测斜井,用土体位移来说明},并呈碱步现象,从 深层土体位移观测结果可以看出:从l1月30日到12月30 日(注浆前l深层土体位移由35ram发展到60mm,平均每天 发展0 83ram,经注浆加固后深层土体位移呈明显减少趋 势.元月3日实羽J值回缩到50 5ram.元月8日实测值为 5lnⅡn.在5天中平均每天发展仅0 Imm.并趋于稳定 西部古北高层南侧灌注桩围护体的最大位移分析:l2 月5日开控第二层土时实测最大位移为29ram,12月11日 浇完西北部第二道支撑发展到35ram,6天中平均每天发展 hnm,注浆加固后7天,测斜值为38.5mm,基本不再发展。 一少注浆压力 降低注浆速率的措施,若注浆孔内出现冒浆,应 立即停止谈孔的注浆、持2小时后再进行该孔的注浆 2002年第3期 193
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