预应力孔道摩阻损失试验与参数识别
2021-05-31
来源:步旅网
第9卷第22期2009年11月 科学技术与工程 Vo1.9 No.22 Nov.2009 1671—1819(2009)22-6731—05 Science Technology and Engineering @2009 Sci.Tech.Engng. 预应力孔道摩阻损失试验与参数识别 叶敬彬张楠 (华南理工大学土木与交通学院,广州5 10640) 摘要 以某特大桥的施工控制为工程背景,阐述了进行预应力孔道摩阻损失试验的原因、方法。以试验结果计算出该桥的 实际孔道摩阻系数与偏差系数。作出参数识别与修正,对该桥的理论计算模型进行修正,并对现场施工提出建议,具有不错 的工程应用意义。 关键词摩阻试验 摩阻系数 偏差系数 参数识别 中图法分类号U441.5; 文献标志码B 某特大桥跨径组合(146+256+146)rn,为预 应力连续刚构梁桥。箱梁采用C60混凝土,半幅桥 宽19.85 1"/1。单箱双室断面,其中箱底宽l2.85 m, 两侧悬臂翼缘板宽3.5 m;箱梁根部梁体中心线高 l5.5 m,跨中及端头梁体中心线梁高5.2 in。 在该类桥中,预应力损失直接关系到预应力钢 端 端 筋中的有效预应力是否满足结构在使用阶段的要 求。混凝土的收缩徐变、预应力筋的应力松弛、预 应力筋与台座之间的温差、锚头变形及钢筋回缩和 1一千斤顶;2一工具锚;3一液压传感器;4—锚具; 5一液压传感器;6一粱体 图1 孔道摩阻损失试验仪器安装示意图 接缝压缩、预应力筋与管道之间的摩擦等是引起预 应力损失的主要因素 J。其中,预应力筋与孔道之 1试验方法 图1为孔道摩阻试验原理示意图。试验时采用 一间所引起的损失比重很大,特别是弯曲长束孔道。 该桥主跨很大,预应力束孔道既弯且长,因此,为了 解预应力管道实际情况,有必要进行孔道摩阻损失 试验。 端张拉,即主动端用千斤顶张拉,被动端千斤顶 仅被动受力,在主动端和被动端千斤顶的进油口各 通过进行孔道摩阻损失试验,得到其实际孔道 摩阻系数与偏差系数,作出参数识别,以其修正理 论计算模型,以更好地指导现场的施工控制工作, 确保施工质量。 安装一个液压传感器,以精确测出张拉过程中两端 的油压,在此基础上再反算出孔道摩阻系数和偏差 系数。传感器和千斤顶在试验前均在实验室进行 标定,得到千斤顶内油压与压力的对应关系。 在该特大桥的一个主墩上选取1#块、3#块、7# 块进行了摩阻试验。由于现场实际情况限制,1样块 选取了两根顶板束BT-2、ZT-2与一根腹板束F一1进 2009年8月5日收到 行试验,3 选取了一根顶板束BT-4进行试验,7# 块选取了一根腹板束F-7进行试验。试验预应力束 简图见图2。操作步骤如下: 第一作者简介:叶敬彬,男,华南理工大学土木与交通学院,在读研 究生,专业:桥梁与隧道工程,研究方向:大跨度桥梁。 6732 科学技术与工程 9卷 (1)1#块顶板束BT-2、ZT-2与腹板束F.1 a)梁的两端转千斤顶后同时充油,保持一定数 值(4 MPa)。 第一次一样,试验三次后,取两端压力差的平均值。 仍按上述方法,但乙端封闭,甲端张拉,取两端三次 压力差的平均值。 b)腹板束F一1试验:甲端封闭,乙端张拉。张 c)将上述两次压力差平均值再次平均,即为顶 板束孔道摩阻力的测定值。 具体情况根据试验现场变动。 拉时分级升压,直至张拉控制应力:第一次按10% —-30%-50%——80%,484 kN——1 454 kN——2 423 kN 一3 878 kN),第二次、第三次和第一次一样,试验三 次后,取两端压力差的平均值。仍按上述方法,但 乙端封闭,甲端张拉,取两端三次压力差的平均值。 c)将上述两次压力差平均值再次平均,即为顶 板束孔道摩阻力的测定值。 d)顶板束BT-2和ZT-2试验:甲端封闭,乙端 张拉。张拉时分级升压,直至张拉控制应力:第一 次按lO%一30%一50%一8O%(503 kN一1 508 kN 一2 513 kN一4 020 kN),第二次、第三次和第一次一 样,试验三次后,取两端压力差的平均值。仍按上 述方法,但乙端封闭,甲端张拉,取两端三次压力差 的平均值。 e)将上述两次压力差平均值再次平均,即为顶 板束孔道摩阻力的测定值。 (2)3#块顶板束BT-4 a)梁的两端转千斤顶后同时充油,保持一定数 值(4 MPa)。 b)腹板束BT-4试验:甲端封闭,乙端张拉。张 拉时分级升压,直至张拉控制应力:第一次按20% ——40%——60%——80%,1 005 kN——2 010 kN——3 015 kN一4 020 kN),第二次、第三次和第一次一样,试验 三次后,取两端压力差的平均值。仍按上述方法, 但乙端封闭,甲端张拉,取两端三次压力差的平 均值。 c)将上述两次压力差平均值再次平均,即为顶 板束孑L道摩阻力的测定值。 (3)7#块腹板束F-7 a)梁的两端转千斤顶后同时充油,保持一定数 值(4 MPa)。 b)腹板束BT-4试验:甲端封闭,乙端张拉。张 拉时分级升压,直至张拉控制应力:第一次按20% 一45%(1265.7kN一2847.8kN),第二次、第三次和 图2试验预应力束简图 2计算原理 孔道摩阻系数试验的目的是验证设计数据和 积累施工资料。由于孔道摩阻力导致预应力的损 失 。 ,根据规范…,可由下式求得 f1=or 。 [1~e一‘ “ ’] (1) 式中:ro…为张拉控制应力,单位以MPa计;0为弯 曲孔道端部切线交角,以弧度计; 为直线孔道长 度,单位以m计; 孔道摩阻系数;.i}一孔道偏差系数 在分级测试出预应力束张拉过程中主动端与 被动端的荷载后,通过线性回归确定管道被动端和 主动端荷载的比值,然后二元线性回归大的方法确 定预应力管道的 , 值。 根据式(1)推导k和 的计算公式:设主动端压 力传感器的测试值为F ,被动端为 ,由式(1)得出 F1一Fz:F1[1一e一‘ h’]。 即 F2=F.e一‘ 。 两边取对数可得: +kx=一ln(,2/F1)。 设z=一In(F2/F。),于是上式变为 +k— =0。 22期 叶敬彬,等:预应力孔道摩阻损失试验与参数识别 对多束预应力束进行试验后,可得到 1+ 1一z1=0, 2+kx2一 2=0, [ix 《 Ⅳ “ Ⅳ t ZiOi。。, Ⅳ ∑Oi +k∑ 一∑Zi ̄.i=0。 解上述方程即可求出 ,k。 N+kxN—zN:o o 利用最小二乘法设A=∑(go +kx —z ) ,由 OA=3试验结果分析 为得到更细更准确的参数,顶板束孔道与腹板 束孔道的偏差系数及摩阻系数分别计算,计算分析 结果见表2。 。, OA=。。 可得出 表1试验结果 注:ZT-2一n表示ZT-2钢束第n次试验,其他依此类推 科表2东江南特大桥摩阻试验测试结果 学技术与工程 9卷 面、÷L处断面、合拢处断面均埋置了传感器。利用 斗 埋置好的传感器进行应变跟踪测试,分离出收缩徐变 应变后得到弹性应变,再反算出弹性应力,得到结构 弹性应力实测值,并将实测值与理论值作对比分析, 把握施工过程中桥梁的实际受力状态。 目前,该桥浇筑到7}}块梁段。在得到实测孔道 从计算结果可以看出,腹板束与顶板束的孔道偏 差系数都远大于规范值0.001 5,且顶板束的孔道偏差 系数最大,这是由于顶板束在竖弯的同时还有着不小 的平弯;顶板束的孔道摩阻系数很小,远小于规范值 0.15~0.17,这是由于顶板束竖弯不明显;腹板束由于 竖弯很大,孑L道摩阻系数比规范值0.15~0.17略大。 可知,实测管道偏差系数 与孔道摩阻系数/x 与设计值不 胎,须作出修正。 偏差系数与摩阻系数之前,应力实测值与理论值相 差稍大,经分析,认为可能原因有二:一是实际梁段 超重;二是预应力偏小。而预应力偏小很可能是由 于实际孔道偏差系数与摩阻系数偏大。 现既已参数识别,对理论计算模型进行系数修 正,分别修正顶板束与腹板束的孔道偏差系数与摩 阻系数。以该桥一主墩的箱梁根部断面的顶板应 5参数识别与修正 为对该桥的施工控制提供理论指导,得出其施 工阶段的理论应力与理论挠度,对该桥采用通用有 限元软件MIDAS利用空间梁单元进行建模分析,按 照过程划分施工阶段,进行施工阶段分析与有限元 力为例,将实测值与原理论值、修正后理论值作对 比。其中,应力零点选择在1}≠块浇注水泥后,张拉 预应力之前。对比结果见表3和图4 从对比结果可以看出,进行参数识别修正后, 实测值与理论值更为接近。 计算。计算模型依照施工图设计对梁段及主墩柱 单元进行合理的划分。 通过上述试验分析,结合实际,建议该桥继续 施工过程中,采取以下措施减小孔道摩阻损失或补 足有效预应力,以建立设计要求的预应力值: 蠢 一 }i § (1)预应力筋在编束时,应梳理顺直、绑扎牢 固,防止相互缠绕; (2)波纹管直径可按正常情况放大一号选用, 以减/J, ̄L道填充量; 图3成桥状态下桥梁模型立体图 在悬浇过程中,悬臂长度不断增加,悬臂根部受 (3)有条件的情况下,锚固前增加张拉持荷时 间和反复张拉以减/J, ̄L道摩擦损失; 到的弯矩不断加大,悬浇过程的不完全对称施工使悬 臂根部的受力更加复杂。因此,在箱梁的根部附近断 表3应力对比 22期 日 \覃JR 叶敬彬,等:预应力孔道摩阻损失试验与参数识别 C l 2 3 4 5 6 (4)跨中区段,张拉设计中预备的预应力筋,同时 适当增加预应力筋数量,以弥补有效预应力的不足 。 同时,在之后的施工控制过程中,对之后梁段的预 6结论 估算预应力的摩擦损失是设计过程与施工过 程中的一个关键问题,因此,通过对大跨度预应力 混凝土梁桥进行孔道摩阻损失试验,得到准确的预 应力摩阻损失,是很有必要的。 抛高值适当增大,以抵消因预应力不足而产生的挠度。 0 -1 2 3 4 5 f 室。2 j型.3 R _4 -・实测值 修正前 修正后 在大跨度预应力混凝土梁桥施工中,应力测试 是监测监控的重要手段之一。该桥通过应力测试, 得出预应力不足的可能性,再通过孔道摩阻损失试 验,得出实际孔道摩阻系数与偏差系数偏大,从而 工况 5 6 .(a)主跨侧顶板弹性应力变化图 验证了这个可能。以此进行参数识别,修正理论计 算模型,得到与实际情况更为接近的计算应力值, l 2 3 4 5 再以此为基础,对该桥的施工操作作出建议,确保 +实测值 修正前 修正后 施工质量。 参考文献 1 JTGD62--2004公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范. 工况 北京:人民交通出版社,2004 (b)边跨侧顶板弹性应力变化图 2涂杨志,张开银,张世飙,等.大跨度Pc桥 L道摩阻偏差系数试 验研究.公路交通科技,2003;(6):45—48 图4应力对比 Experiment on the Friction Loss of Prestressed Dust and Parameter Identification YE Jing—bin,ZHANG Nan (School of Civil Engineering and Transportation,South China University of Technology,Guangzhou 501640,P.R.China) [Abstract] With the engineering background of the construction control on a bridge,the reasons and methods f0r the experiment on the friction loss of prestressed dust are expounded.Test results are used to calculate the actual friction coeficient and deviation factor of tfhe prestressed dust.Parameter identiication and correction are made,and fthe theoretical calculation model of the bridge is amended.Recommendations on the bridge construction are made, has good significance for engineering applications. [Key words] friction loss experiment firction coeficifent deviation factor parameter identiifcation