一起某110 kV变电站主变压器跳闸故障分析
作者:陈舒捷 孙鹏
来源:《硅谷》2014年第22期
摘 要 本文介绍某110 kV变电站发生主变差动保护动作,致使三侧跳闸的故障情况,通过分析主变保护动作信息及故障录波图,结合事故现场检查结果,判断跳闸是因为变压器本体进入水分,导致变压器内部绕组间绝缘强度降低,导致绝缘击穿并引发短路跳闸。 关键词 绝缘强度;短路;跳闸
中图分类号:TM407 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)22-0164-01 1 故障设备简况
当日白天天气阴,间有中雨。该变电站共有主变1台,当时负荷9.6 MW,其中居民、工业负荷7MW,农业负荷2.6 MW,主变的差动保护动作后,三侧开关跳闸,故障损失负荷9.6 MW。
2 现场检查及处理情况
设备跳闸后,试验及检修班组对现场设备进行检查,对低压侧进行直流耐压试验,结果合格,说明放电故障点不位于
10 kV侧,对套管爬群外观检查同样没有发现放电痕迹。配电变压器台上装设的用于保护计量的CT一、二次绕组均击穿,有明显对地放电点。而A相主变本体的故障点,推断在主变本体内部。
通过与220 kV变电站故障录波器反映与该主变相连的
110 kV线路A相故障电流680 A,B相故障电流280 A,C相故障电流345 A。故障时负荷9.6 MW。通过查看故障录波图,主变低压侧为A、C相相间短路故障。
1)主变绕组直阻测试。通过主变绕组直阻试验,低压侧直阻数值符合规程要求;110 kV侧不平衡系数的分接处测量数值超标;在各分接的级差电阻值比较中,A相明显比B、C相大;在第8、9分接处直阻值符合规程要求,排除高压侧主绕组故障的可能性。
2)绝缘油气相色谱分析。主变保护动作跳闸后,对绝缘油进行色谱分析:氢气318.5ppm(规程要求低于150ppm)、乙炔57.9ppm(应低于5ppm),总烃136.1ppm(应低于
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150ppm),氢气和乙炔含量均超标。判断为主变内部发生工频续流放电,产生大量热量,将绝缘油分解,绕组间或绕组与夹件或外壳的油存在电弧击穿。 3 吊罩检查
为了找到内部放电位置,进行故障原因分析,将故障主变返厂,做进一步的吊罩检查,其中A相内部调压绕组放电受损严重,饼间击穿处如图1所示,多处分接的绕组线圈完全烧断,调压绕组线匝及引线明显扭曲变形(图2)。
通过对变压器高压侧三相套管的检查发现,A相套管将军帽与法兰盘连接处明显较B、C两相锈蚀严重,对A相套管进行了喷淋和密封试验,没有发现明显渗漏迹象。 4 故障原因分析
通过现场试验、故障录波图分析、返厂吊罩综合分析表明,变压器跳闸起因于本体进水,导致变压器内部绕组匝间和饼间绝缘强度下降,导致绝缘击穿形成短路。进水位置为套管顶部,设备结构设计制造不合理,密封不严,因为套管导电管内部经常在正压与负压之间切换,其呼吸效应主变从将军帽进水。 图1 调压绕组烧穿点 图2 调压绕组引线变形 5 暴露出的问题
变压器配套使用的110 kV套管无法检测其密封状态。过去套管顶部将军帽松动会看到渗油,随着变压器工艺的改进,使高压套管顶部油面高于变压器油枕,套管在运行中密封破坏导致进入雨水时,由于水分短时间内难以蒸发,即使进行绝缘油含水量测试也不易发现。 6 反事故措施
1)变压器套管顶部高于变压器油枕油面,此处发生渗漏目前还没有有效手段进行检测。要结合设备停电预试的机会,对高压侧套管的将军帽外沿和四条紧固螺丝处用玻璃胶进行封堵,防止从套管顶部进水。
2)变压器损坏则是由于变压器进水后绝缘受潮引起的,主要原因是套管密封的破坏。在今后的变压器验收和检修工作中,应明确选用指定厂家有效期内的胶圈,安装和检修时严格按照工艺要求控制压缩量。 参考文献
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[1]孙伟红,郭碧翔,黄欣.一起变压器故障分析[J].农村电气化,2012.
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