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解决支架类铸钢件气缩孔问题的工艺措施

来源:步旅网
NOV.2008 铸造VOI.57 NO.11 FO RY 解决支架类铸钢件气缩孔问题的工艺措施 闰静 (陕西汽车集团有限责任公司,陕西宝鸡722408) 摘要:支架类铸钢件在生产过程中存在气缩孔和呛火,且工艺出品率低,芯子成本高。通过调整浇注系统,合理放置 冒口和布置型板,不仅解决了支架类铸钢件的气缩孔和呛火问题,而且将工艺出品率提高了19%。通过重新设计2 芯子 的工艺,将原来的自硬砂芯改为油砂芯,节约了芯子成本。 关键词:支架;浇注系统;气缩孔;呛火;工艺出品率;自硬砂芯;油砂芯 中图分类号:TG244+.4文献标识码:B文章编号:1001—4977(2008)ll一1217—03 Process Measures to Control Blowhole Shrinkage in Cast SteeI Bracket YAN Jing (Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd.,Baoji 722408,Shaanxi,China) Abstract:The defects of blowhole shrinkage and boiling often occurr in the production of cast steel bracket,and the process yield is low,the core cost iS high.By adjusting the gating system,namely, optim izing the position of the riser and the mold plate arrangement,the blowhole shrinkage and boiling defects were eliminated.and the process yield had a 1 9%increase.The core cost was decreased by redesigning No.2 core and changing the no—bake sand core to oil sand core. Key words:bracket;gating system;blowhole shrinkage;boiling;process yield;no—bake sand core; oiI sand core 我公司生产的铸钢件中,有很多前簧左、右前支架 类铸钢件,这类铸钢件主要安装在车的悬架系统上,开 1存在的问题 档部位与板簧连接,孔位置受力较大,因此铸件中不允 1.1气缩孔和呛火缺陷 许存在铸造缺陷。前簧左前支架单重17 kg,材质为 这种前簧左前支架类铸钢件采用的是湿型砂造型, ZG310.570。图1为其铸件图。前簧右前支架单重l5 kg, I#A和l 芯子为油砂芯,2 芯子为自硬砂芯。后面开 材质为ZG3 l 0.570。其铸件图与前簧左前支架相比,只 档部位采用顶冒口A补缩,前面拐脖( ̄pqb60 mnl、高 是少了 60 mm、高90 mm的圆柱结构。下面主要以前 90 mm的圆柱)和 35 mm、高77 Elm的圆柱用顶冒口 簧左前支架为例,进行阐述。 B进行补缩,如图2所示。上下两个 30 mm孔和 4一M14 ̄L均放置了 20 mm和48 mm的内冷铁。铸件 在加工上下两个(/)30 mm:fL和4.M14: ̄L时存在严重的 气孑L缺陷,并且在加工 55 mm圆棋子和方棋子内表 面时都存在气缩孑L,有时棋子中心部位都是空的,会 出现一个空壳。型板上的浇注系统采用如图3所示的 从两头通过冒口进钢液,如图2所示的部位,此部位 壁厚为6.5 mm,经常会出现呛火和冷隔现象。 1.2自硬砂芯子成本问题 前簧左前支架的2 芯原来是一整体盖芯,由于芯 子较肥大厚实且捣砂面不是一个平面,制完芯后,放 图1前簧左前支架铸件图 置较困难,因此采用自硬砂制芯,单重为8.5 kg,成 Fig.1 The drawing ofthe rfont spring’s left anterior bracket casting 本高。 收稿日期:2008—06—13收到初稿,2008—08—01收到修改稿。 作者简介:闫静(1979一),女,陕西人.助理工程师,主要从事铸造工艺设计工作。E-mail:yanjing04l1@sohutom NOV.2008 FOUNDRY VOI.57 N0.1 1 白I_ Ilj 支架共有3种,每年大约按2万件计算,那么每年需2 芯子的重量为124 t,每吨自硬砂成本为1 080元/t,那 么每年消耗在这两种支架上总的自硬砂成本为18.36万 元。因为芯子成本太高,且由于自硬砂的发气量比油 ] ,, .f :子/ 7(69) I c 9o 迎 ¨ 『/ } :火部位1 6 5 - 圜 、———  导J  】一76(80) 一 砂大,所以用油砂代替自硬砂的方案迫在眉睫。 2。3工艺出品率问题分析 由于每型布置的件数较少,且冒口尺寸大,因此 少方向 。 _ 冒口A ‘J 目 匣 牛豳1 1 120 63(5  1A芯子 扯 、l B芯子 一;-1 i— 29(25) 82(90l 32(28) A 236 网2原来的T艺图 Fig.2 The former process drawing 图3原来的模板布置图 Fig.3 The former mold plate’S arrangement plan 1.3工艺出品率和外观质量 前簧左前支架采用3 模板(1 200 mmx800 mm), 每型3件。由于原来的工艺均采用顶冒口A和B补缩, 且冒口尺寸较大,每箱需钢液128 kg,工艺出品率只 有40%。开档处的冒HA直接放在4个棋子中间的板上, 由于离棋子太近,给气割操作带来很大不便,而且是 顶冒口,切割余量较大,外观质量较差。 2原因分析 2.1气缩孔和呛火缺陷分析 由于前簧左前支架均采用顶冒口A和顶冒口B补 缩,且浇注系统采用从两头的顶冒口进钢液,由于第 一股钢液一般都会卷入较多气体,虽然冒口顶部会扎 排气孑L,但是夹杂的气体较多,无法及时排出去,会 堆积在底部,因此在铸件的最低处即方棋子处就会出 现严重的气缩孔问题;由于上箱圆棋子是顶冒口补 缩,热节在冒口与铸件相接触的部位,也是最后凝固 的部位,缩孑L一般都出现在最后凝固的部位…,因此 上箱的圆棋子加工后内部也存在气缩孔;另外由于第 一股钢液温度降低比较快,且铸件下箱大平面的壁厚 只有6.5 mm,比较薄,因此在第一股钢液的交汇处 就会出现因气体和钢液温度低的原因而造成的呛火 现象。 2.2芯子成本问题分析 前簧左前支架每年的需求量较大,这种前簧左前 工艺出品率低。 3工艺改进 3.1 解决气缩孔和呛火缺陷的工艺措施 这种支架是低碳钢,凝固方式为逐层凝固【lJ,凝固 原则为顺序凝同翻。为了解决气缩孑L和呛火缺陷,我们 调整了工艺和浇注系统,见图4。去掉下箱方棋子和上 箱四个小棋子中的内冷铁,用侧冒口G补缩,并引了 一条底注式浇道,而且在I#A芯子中设置了一个小冒 口,用于补缩下箱的方棋子,在上箱4个小棋子上加上 四个小的出气胃口C、D、E、F,可以将四个小棋子中 , A 的气体排出去。用底注式浇道可以将卷入下箱型内的 部分气体通过侧胃口G排出去。 ,_B誊于/冒rIB — 1 30 1 璧 冒口E ) 冒口F m气冒口D 图4调整后的工艺图 Fig.4 The adjusted process drawing 调整后的模板布置如图5。采用从侧冒口G直接进 钢液的方法进行浇注。这种浇注方式不仅可以提高模板 的利用率,每型布置四件,而且还可以将卷入的气体排 到前面的顶冒口B中,这样钢液中的气体就可以通过三 个渠道排出,侧冒口G、顶冒口B和四个小的出气冒口 ∈  iH1 H1 I I 。  l图5调整后的模板布置图 Fig.5 The adjusted mold plate’S arrangement plan (下转第1220页) Nov.2008 FOUNDRY VOI.57 N0.1 1 料,未透烧的高铝矾土熟料耐火度和致密度较低,不能 够用作炉衬材料,使用的硼酸或硼酐应干净,无结块。 合理的粒度配比可获得最大的打结密度和最好的耐火 免因出现粘渣而损坏炉衬,降低中频感应电炉的炉龄。 4使用和维护 中频感应电炉在使用中需要注意以下几个问题: ①在装料过程中,为了防止将炉衬碰坏,要避免直接将 较重的炉料投入炉内,在装大块炉料前,应在炉底装一 些较小炉料;②在炉料熔化过程中要勤观察,避免棚料 和卡料;③若控制柜出现较严重故障或停电,应及时将 金属料或金属液倒出,防止发生炉内金属整体凝结;④ 度,经多次试验优化获得的最佳炉料粒度配比如表1。 表1高铝矾土炉衬材料的粒度配比 Table 1 The granularity ratio of high alumina bauxite 在打结炉衬之前,首先用磁铁除去炉衬材料中的 铁质物,以防止炉衬被击穿,再除去其他杂质。打结 炉衬时,先将绝缘材料和保温材料铺好,然后打坩埚 底部,打完坩埚底部后,将金属炉胎放入感应器中, 如果炉子不是连续使用,在一次使用完之后,要在炉内 加人一些金属料,防止因快速冷却造成炉衬裂纹。 5结论 用同一个中频炉熔炼灰铁、合金铸铁、高速钢、 半钢等多种材料时,选用高铝矾土作炉衬材料,可有 效提高炉衬寿命;打结时,将炉衬材料进行精选,捣 打结实,严格遵循烘炉工艺;合理使用和维护炉衬。 在金属炉胎中放入铁块压稳,在石棉筒和炉胎之间填 入配好的炉衬材料并逐层捣打。打结时用力要均匀, 以做到紧实致密。 3炉衬烧结工艺 合理的烧结工艺可以使炉衬材料形成致密的坩埚, 通过上述措施,可以使轧辊生产用中频感应电炉的炉 龄延长到120炉以上。 参考文献: [1]李恩琪铸造用感应电炉[M】.北京:机械工业出版社,1997 181—3l6. 延长炉衬的使用寿命。高铝矾土在烧结过程中没有晶 型转变,体积稳定性好,烘炉时可以实现短时快速升 温,烘炉时间比石英炉衬短。烘炉时,在500℃温度 下保温一段时问后,可快速将炉温升至金属材料的熔 化温度,进行金属材料的熔化和保温。低温烘炉对于 [2]李景仁.高铝矾土感应炉坩埚的致密化烧结[J].铸造,1991(3) 37—39. [3]杨森.高铝矾土熟料在中频感应炉中的应用及提高寿命的措施fJ】 工业加热,2003(3):50—52. 提高炉衬寿命非常重要,因为通过低温烘烤可以使筑 炉时的水分充分排出,避免高温时因水汽快速排出而 出现裂纹。在烧结炉衬的过程中还应该注意造渣,避 +-+。+“+一+一+ + 。+~ —’卜”+ + + +-+“+。—+一。—+一 + + + + +(编辑:刘冬梅,ldm@foundryworld.com) 一+一+一+ + +一+一+一+一+一+一+-十一十-+-+*+-+-+-+-+・ 一— 卜 + + + + +(上接第1218页)C、D、E、F。这样就可以减少型内的气 F,调整后的浇冒口重量为115 kg,工艺出品率为59%, 比原来提高了19%。通过侧冒口GSF缩,既方便了气割 操作,也减小了切割余量,更使外观质量得到了明显 的改善。 体,从而减少气缩孔问题的发生。这种浇注方式进型腔 的钢液只有一注,也就不存在两股钢液不融合的冷隔缺 陷,同时由于气体较少,也就杜绝了呛火现象的发生。 3。2解决芯子成本问题的工艺措施 为了解决 芷:子成本高的问题,我们将2 子分成两 个芯子,即2 子和3 子,共重7.2 。由于刮砂面是 平面,所以可以用油砂代替自硬砂。每吨油砂成本价格 为45O元/t,每年成本为6.48万元,每年可节约成本11.88 4结论 (1)通过改变浇注系统和冒口位置,使得型腔内 的气体得到了排除,从而解决了棋子气缩孔问题和呛 火现象。具体改变包括:改变顶冒口B的形状和尺寸、 去掉顶冒口A、增加侧冒口G;并通过有效的模板布 万元。由于自硬砂: 子必须固化后,才可以脱模,因 此,制一个自硬砂芯子需要12 min,而制两个油砂芯子 需要3 airn。虽然油砂芯需要烘烤,要消耗电费,但是 置,使得工艺出品率比原来提高了19%。 (2)通过将2 芯子一剖为二,使得原来的自硬砂 芯可以用油砂代替,节约了芯子成本。 参考文献: 【1]1 刘喜俊铸造工艺学[M].北京:机械工业出版社,1999. [2】铸造工程师手册编写组.铸造工程师手册[M】.北京:机械工业出 版社,l997, 计算出来,自硬砂和油砂在这个方面的成本基本上是相 等的,因此这部分成本消耗可以忽略不计。 3.3提高工艺出品率的工艺措施 我们将拐脖处胃口B的尺寸和形状均进行了调整, 调整后的冒口比原来减小了很多,同时减少了横浇道 和内浇道,去掉了顶胃口A,增加了侧冒口G,侧冒口 G的尺寸减小了很多,增加了4个出气冒口c、D、E、 (编辑:潘继勇,pjy@foundryworld.com) 

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