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往复压缩机连杆稳定性分析

2020-05-21 来源:步旅网
便用维修l &m e&Maimenance l 往复压缩机连杆稳定性分析 李艳玲 (沈阳鼓风机集团股份有限公司,辽宁沈阳110869) 【摘要】:大型往复压缩机连杆在工作过程中,受到由活塞杆传递的周期性气体力和惯性力联合作用的交变栽荷。连杆的 动态稳定性和结构尺寸直接影响着整个传动系统运行的平稳性及其可靠性。对初始设计的连杆进行屈曲分析,由分析结果 可知连杆变形量较大,随着杆身厚度尺寸的增加变形量降低。在屈曲分析的基础上,进一步对连杆结构的尺寸参数进行改 进和优化。 【关键词】:往复压缩机;连杆;屈曲分析;模态分析;结构优化 中图分类号:TH457;TKH413.3+2 文献标志码:B 文章编号:1006—2971(2018)03—0031—03 Stability Analysis of Reciprocating Compressor Connecting Rod LI Yan-ling (Shenyang Blower Works Group Corporation,Shenyang 1 10869,China) Abstract:By the alternating load combined with the cyclic and inertial forces on the connecting rod of large type of reciprocating compressor,the whole stability and reliability of transmission system was affected by the dynamic stability and structure dimension of connecting rod directly.Buckling analysis on the initial connecting rod was performed,it showed a lrger defaormation on the connect- ing rod.and the deformation on the connecting rod is reduced with the increase of thickness of connecting rod.On the buckling anal— ysis,the dimension parameters of connecting rod are improved and optimized. Key words:reciprocating compressor;connecting rod;buckling analysis;model analysis;structure optimization 吴文伟[41等人对某氢气压缩机发生连杆断裂重大故 1引言 大型往复压缩机连杆在工作中承受着非线性 交变负载,这将直接影响到压缩机的安全可靠性。 M.N.Ilman[ 等分析了一种空气压缩机中连杆据失效 原因,对失效的连杆从结构设计、材料类型和动 障的原因进行排查,并提出了相应的改进措施。 文中以某大型4ylJ往复压缩机连杆为例,研究其厚 度尺寸参数对稳定性的影响规律。 2连杆模型 对连杆实体进行建模,连杆模型做适当简化 处理,忽略细油孔、螺栓孔等微小细节,并将小 表1 连杆的几何参数 名称 参数 态负载等疲劳性能方面进行了评估,使用正弦载 荷恒定负载下的对压缩机振幅进行了测试;文献 【2】中分析了连杆惯性对活塞裙内衬系统的润 单位: 滑效果所产生的影响,并通过一个早期模型对活 塞动力学、油膜和摩擦损耗进行了数值分析;验 证了其影响程度;马瑞红【31等人对1500 kN大型压 缩机组连杆在不同工况下的受力情况进行分析。 收稿日期:2018—03—15 连杆大头孔直径 连杆小头孔直径 杆身厚度 中心距 360 20o 1oo 100o l 2018年03期(总第269期) 使用维修 n:b- &,IIain f1,2Ⅳnf 表2连杆属性 材料 40CrMO 弹性模量(MPa) 2e 泊松比 0.3 密度(kg/m ) 7.82×10 ————/,\ 图2连杆1阶屈曲分析云图 · .. ·/\ 图1连杆模型 头瓦与衬套合、大头瓦与连杆轴视为一个整体。 连杆儿何参数及连杆材料属性参数如表1及表2所 __ ’- ̄..----. 示,连杆模型见图1。 图3连杆2阶屈曲分析云图 3连杆屈曲分析 3.1 连杆初始结构屈曲分析 连杆初始设计尺寸的杆身厚度为100 mm,按 照受力最大值对初始结构进行屈曲分析,得到连 杆前 阶屈曲分布情况,见图2~4。 由图2可见,连杆发生较大幅度的弯曲变形, 变形量沿连杆大头瓦至小头瓦方向越来越大,连 杆最大屈曲变形发生在小头瓦一端,变形量达到 9 mm以上;从图3可以看出,靠近连杆小头端的发 图4连杆3阶屈曲分析云图 通过模拟分析,得到连杆发生屈曲的临界载 荷为8.5483x10 N,由连杆受力范围可知,初始设 计尺寸的连杆在正常工况下是相对比较稳定的。 3.2连杆厚度尺寸参数改进 生了十分严重的弯曲变形,变形量可达10 mm,变 形方向垂直于杆身,反复疲劳状况下可造成杆身 折断;而在4图中,连杆的弯曲变形变成沿X—z平 面方向,小头瓦同样发生了失圆状况。 为进一步确定杆身厚度增加后的稳定性,现 对拟定改进方案中的杆身结构进行屈曲分析,从 表3不同杆身厚度下的屈曲分析结果 杆身尺寸/mm 一最大变形位置 阶 沿 一',方向,变形量沿着连杆大头到小头逐渐增大,小头有非常 明显的失圆现象最大的屈曲变形发生在连杆的小头端部。 ,最大变形量/mm 临界载荷,N 10o 10 8.5483×l 二阶 —y平面 三阶 一—z平面方向弯曲,小头孑L有明显的失圆现象 阶 连杆小头端部 沿 一z方向 1.5 2.337 X 10 l40 二阶 三阶 一沿 —z方向,最大变形发生在杆身与小头的连接处 最大变形仍然发生在连杆小头端部 沿x—z方向,最大变形区域在小头端部 1.0 6.3893×lO 阶 二阶 l8O 三阶 小头处出现了明显弯曲,弯曲方向沿 —y方向 32 i瓣黧翘 , 2018年o3期(总第269期)● 便用维修‘ n &Mtlilitpm口H r 一一/.\ 一一 卜 一一 }^. (a)一阶 (b)二阶 (t、)二=三阶 图5杆身厚度为140 mm屈曲分析 ——一 ——一 卜 (a)一阶 (b)二阶 (r)j阶 图6杆身厚度为180 mm屈曲分析 中得到杆身厚度对临界载荷及变形量的影响效果。 通过对杆身厚度为140 rnm和18O mm的尺寸进行屈 连杆最大变形量区别不大。考虑到杆身尺寸加大 将带来转动惯性力变大、制造成本增加等因素, 曲分析,得到了不同杆身参数下对应的屈曲变形 云图(图5-6)。其最大变形位置、临界载荷及变 形量对比结果如表3所列。 故选取备选尺寸参数中的较小值,即杆身厚度尺 寸为140 mm。 参考文献: [1】 M.N.1lman,R.A.Bafzy.Failure Analysis and Fatigue Per__ formance Evaluation of a Failed Connecting rod of Recip— 可见,随着连杆厚度参数的增加,抗屈曲能 力显著增强。杆身尺寸由140 mm增加到180 mm 后,其变形量变化并不大,连杆处于相对稳定的 状态。然而连杆厚度尺寸的增加必将带来连杆质 量的增加,这不但增加了运转过程中的惯性力还 提高了装置的制造成本,故在满足动态特性的基 础上应优先选择较低的厚度尺寸参数。 rocating Air Compressor【J】.Engineering Failure Analysis, 2015(56):142—149. f2】Xianghui Meng,Youbai Xie.A New Numerical Analysis for Piston Skirt-liner system Lubrication Considering the Effects of Connecting Rod Inertia【J1.Tribology International,2012 (47):235—243. 4结论 通过对某大型4列往复压缩机连杆进行屈曲分 析,得出以下结论: (1)通过对压缩机连杆在不同尺寸参数下的 屈曲分析结果研究得出,连杆最大变形均发生在 小头瓦一端,原设计尺寸下变形量较大,达到 10 mm。当加大杆身尺寸值后,连杆抗屈曲能力明 【3】马瑞红,刘守信,王刚.1500 kN大型往复压缩机连杆有 限元分析[J].压缩机技术,2016,l:22—26. 【4】吴文伟,汤毓红,王金红.制氢加氢联合装置氢气压缩机 连杆断裂故障分析[J].化工装备技术,2015,2:58—61. [51 P.Charles,Jyoti K.Sinha,F.Gub,et a1.Detecting the Cran— kshaft Torsional Vibration of Diesel Engines for Combustion Related Diagnosis『J].Journal of Sound and Vibration,2009,(321):l17l—ll85. 显增强,当杆身厚度增加至140~180 mm之间时, 最大变形量可以降低到1 mm左有,连杆具有更好 的抗压能力。 【6】程明.基于振动测试的往复式压缩机的故障诊断【JJ.现代 机械,2010,6:89—90. (2)对不同杆身厚度下的连杆进行屈曲分析 作者介绍:李艳玲(1965一),女,高级工程师,现在沈阳鼓风机集团有 限公司从事压缩机研究工作。 对比,发现当杆身厚度增加至140~180 mm之间时, 囊2018年O3期(总第269期) 

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