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循环水冷凝器管束泄漏原因分析及处理

2023-03-05 来源:步旅网
设备管理 石油化一PI:没备技术.201 7,38(6)·36· etro—Chemical Equipment Technology 循环水冷凝器管束泄漏原因 分析及处理 赵一国,范 利 (中国石化青岛石油化工有限责任公司.山东青岛266041) 摘 要:桌2o万t/a气体分馏装置T1003(AB)精丙烯塔单元主要用于精馏过程中选一步分离丙烯和丙 烷.分为2塔串联操作。该单元作为气体分馏装置的核心单元.产品质量直接影响下游聚丙烯装置..而 El007(A—F)为精丙烯塔(T1003B)顶部冷凝器.其主要作用为调节塔顶温度。介绍了E1007E管柬泄漏情 况,分析了其泄漏的原因及处理过程.并提出防范措施.可为类似情况处理提供借鉴。 关键词:循环水冷凝器 管柬泄漏 垢下腐蚀 doi:10.3969/j.issn.1006 8805.2O1 7.06.0l0 某2()万t/a气体分馏装置由某大 r程公 司总包,英派尔化学工程公司设计,中国石化第十 建没公司施工安装。本装置于2003年9月破土 动工,2004年7月建成投产。加1:原料为重油催 化裂化装氍所产的液化石油气,主要产品为工业 用精丙烯、丙烷、混合C 。 回流,另一部分经冷凝器E1009进一步冷却至 40 C送出装置。ElOO7由山东某}殳备公词没计 制造,其主要参数见表1。 表1 E1007E/F主要参数 2009年进行低温热源项目改造,将脱乙烷 塔、丙烯塔底重沸器更换,并改用低温热水作为热 源,同时将丙烯塔顶冷凝器E1007A~D更换为 3组6台BJS1100—2.5-325—6/25 4I型号的冷凝器 并联使用。 1设备概况 管程 壳秘 200 2OO 1 570 2 450 循环水 精丙烯 2故障排查及处理经过 自2016年3月起丙烯冷后温度持续偏离,严 重影响丙烯质量.并对下游装置造成影Ⅱ向。乍问 El007为T1003B塔顶丙烯冷凝器.其丰要 及时对E1007A ̄F进行管程反冲洗处理.反冲洗 效果明显。ElOO7A~F循环水反冲洗前后水量 变化较大,具体如卜: 201 6年3月22日反冲洗E1007E/F,循环水 总量变化}Ifl线如图2所示。 作用为为调节塔顶滩度。为无隔板分流壳体的钩 圈式浮头换热器(见冈1)。 管箱 管柬 简体 , : — . 鑫 —………总循环水量:冲洗前为880 l/t1.切出E1007 E/F后为840 t/h,反冲洗投用后为960 t/h。 粗略推断,E1007E/F反冲洗前通过水量仅 /  .. 一一 …………—…  一—— ————、/\ 管板 f一—_一  一 40 t/h,反冲洗后通过水量12o t/11.捉离80 t/h 图1 E1007E冷凝器结构 ElO07简体材质为QS45R,管板材质为 16MnlII,换热管材质为1o号碳钢。该冷凝器以 循环水作为冷却介质,对精丙烯进行冷却,冷凝液 进入V1004同流罐,一部分送回精丙烯塔作为 收稿日期:201 7 06—05。 作者简介:赵一幽。2014年毕业于辽宁 油化l 大学测控技 术 j仪器(检{91l方向)专业,主要从事静设备锊理,助理l 程 师。 Email:zyg.qdsh@sinopec.corn。 第38卷第6期 赵一刚等.循环水冷凝器E1007E管束N.NJY, ̄分析及处理 循环水压力为470 kPa,切出E1007E/F期间为 460 kPa。冲洗后E1007E/F冷却效果显著改善。 2016年3月24日反冲洗E1007C/D,循环水 量变化曲线见图3 图2 El007E/F循环水总量变化曲线 图3 El007C/1)循环水总量变化曲线 总循环水量:冲洗前为1 040 t/h,切出El007 循环水系统降压,由460 kPa降至430 kPa, 使进入气体分馏装置的总循环水量下降。冲洗时 压力原为438 kPa,切出E1007A/B后为445 kPa,反冲洗完毕再次投用后为436 kPa,若考虑 循环水压力变化,E1007A/B原循环水量和反冲 洗后水量均略大一些。 C/D后为910 t/h,反冲洗投用后为1 070 t/h。 粗略推断E1007C/D反冲洗前通过水饺13O t/h,反冲洗后通过水量160 t/h,提高30 t/h。 循环水压力原为460 kPa,切fij E1007C/D 后为470 kPa,反冲洗完毕再次投用后为450 kPa,若考虑循环水压力变化,E1007C/D原循环 水量和反冲洗后水量均略大一些。 2016年3月30日反冲洗E1007A/B.循环水 总量变化曲线如图4所示。 反冲洗前后循环水总量数据埘比见表2。 循环水温提高至26 C时,现场查看冷凝器冷 热界位,E1007C/D(经过反冲洗)余量仍较大, E1007A/B(反冲洗前)接近满负倚,而E1007E/F 冷后温度4O C以上,仍是瓶颈所在。根据现场冲 洗初期出水含大量粘泥的现象,推断冷凝器 E1OO7A—F管程不同程度出现管壁积淤结垢现 总循环水量:冲洗前为940 t/h,切H{E1007 A/B后为810 t/h,反冲洗投用后为980 t/h。 粗略推断,E1007A/B反冲洗前通过水量130 t/h,反冲洗后通过水量170 t/h,提高40 t/h。 象,且E1007E/F情况较为严蘑。 图4 El007A/B循环水总量变化曲线 表2 反冲洗前后循环水总量数据 t。h 反冲洗前 反冲洗后 差蜮 图6 El0071,"腐蚀管段 反}llI洗初期循环水样.如 5 ,J 。 水垢形成机 分为以卜t种 h : 1) 发浓缩。,后 水 运f 过 fi.『夫l水分 /f 断熊发 浓缩. 术溶懈J 水tII的 类浓嫂全 小 增_人.、 其浓度 过 川 条什卜的饱 溶 解度lI、f.就会Ⅲ现盐类沉折.【!lJ…跳水 。 2)水lf】二氧化碳的敞久。 水·It碳酸 j 碳陋 {=『I仃 着下述平衡天系: 图5现场循环水样 (、a(、(】+(~) +H.() 一 (、£ (HL、() ) .2()l 7年4月27¨. 决定刈‘E1007E/F 水 冷却过 -lI.二铽化碳 ;/,)敞火.』 这2台冷凝器冷却循环水侧进行·次彻底的化 : 洗.以恢复 的他片J效 。脱场垢样分析 此f 述、I,-衡将向生成碳酸 的力‘ fj;功。fn 碳酸 的i 斛J 远比臌酸 c 0 f j1窬41f J叟小.『』『I 2(1( ,'I==,垢的主要成分为碳酸盐、碓艘盐、硫酸盐、 沙等.盐垢伞嘶附着在循环水系统内表面卜。 [j1『,碳腋 钙的溶懈 [『J’丛l㈤()f11g/I ,lfl『碳陔 只 r 22.8 rag/I 。 j水liI碳阪 达到或超过 饱 浓 tl,j即会产,f 水垢。 E1 007E/F酸洗结束后进行毹:壳 水压试验,发 EI()()7E/F管 多处潲点,E1007F 堵管5 3)水 升高。随行水 外I .· _匕溶解盐炎 I,1勺溶解 反而降低.仃 If能从水 } 忻 .成为,K 垢。 晰 随温度升-_『n 降瓜的盐炎仃:碳胲 . 硫酸 .储敞钙等。此外. 丌· 刊孑 坎碳酸叙 愀.试¨i介格后回装投川.E1007E幅蚀严雨( 6所,J ),更换新管 。试 合格 …装投用。 3故障原因分析 据反冲洗初期有大{l}水垢冲…的现象,以 及现场水样观察。说 E1OO7EF僻 水垢沉积非 常, f壳程端 烯样含硫 艺指标范 内. 钙分噼. 反心、卜衡 ,li成碳酸 的,J‘ 移功 离rl币『I瞬酸 4)…J 水巾化学反 』 : 的难溶物质 衙环水处 l1寸投加嶙酸钠会 jI 所以【if十I}除壳程端懵蚀 素。 反幢形成磷酸钙沉淀。 赵一…等.衢 水冷凝 El007E : }fl【漏 I 分忻及处理 根 脱场垢样分析,垢的土 成分为碳酸盐、 哺、聚膦酸钠等如分散剂和螫合剂。 舴酸盐、硫酸盐。恰价符 El 007E/F循 水冷却 的运i 1 。【{『J循环水(26( )通过 j塔顶 烯 ( 16 C)换热。随荷循环水温发升高析f『l碳峻盐式 水垢附着 僻 内 』 .使内 本怵彤成2)定j9J x,l循环水冷凝器进行管束反冲洗和 峻洗除垢。 3)采取 f施提高循环水流速,包括优化循环 水系统,提f 循环水供水 力,适当部位增设僻道 等。 均匀。形成 电极电化 . 个『U}墁『乜化小㈨『,I() 分迎过 -个 电池, 电化扦为 卡6乏,低I 化 4)改造或增没相应在线除垢设备。 5),1 格定i9J检查泄漏情况,避免物料长时I1jJ 为…极.形成电化学 蚀条什,对 备造成脚蚀。 2防范及改进措施 1人J 敛衙环水质恶化,l』Ju剧结垢和腐蚀。 为改藩循环水结垢导敛的垢下腐蚀.需要 意以卜几点: 1)循环水水垢控 。添JJI1小 肜 的I5f【垢 参考文献: [1] 赵IJIJ.拿№ .循环水结垢干¨腐蚀的机 及其挎制 制,破坏或控制结f ^过 .使水垢难以形成。磷酸 .I].{lfI 储运,1 998-1 7(2):25 28 图3干气密封装配 A 级密封气(1 艺 );Ij一缄泄渊 (去火 ); L、二级衔埘 t(阿死):I) 级泄 t( 外『岛,I、 放 ): 起2-0指 作川。 参考文献: [1] 叫址洲.人J 离心式压缩机试 【 作总结[J].天然 ljl {llI. 1o,28(5):45—47. E 离 (仪捉 L);I 制}凝『i(1 l_ 力‘); 、 他f rl 2.6 孔板流量计显示不准 [2] …晓 .张倾.压 C站投产训试阶段常见敝障 分f』 [J].人然气 f 油,2o1 3,3l(4):21-22. A饥组进仃性能测试过 中.当调 流 时, ·技术信息· 国内单线能力最大丁烯氧 能/J为】0 t,/a。催化剂采用I{】旧 化[J有开发的()DE 化脱氢装置开车成功 !《)l 7 i 9』j 18 f1.}l .)j: 尔_I15 r {二f】’_5}{公IiJ J 多 联产项}I. l_ 1 0万t r 烯装 J1:1 』JJ Jf J I11 l000 化齐『J._r 烯收率达刮70 。采 段反应.反 l~汁人的 汽降低3O 。优化了水洗、油吸收及丁 烯抽提r 几I 岂条件,降低装置能耗及三J发产牛{ 。 没 坡 t搜睃,K处 单元.现场运行数据表明满足 内 f1【【J 标排放 准。 能牦 进、K运f 模效应与创新所带来的操作半稳、 ,丰勾成本装 的儿大显若优势。装 聚合缎丁 烯J ^ 怀忠 JJjI氰 投料圩1 成功 l内· 线能 J玳人J‘烯 化 i发装髓l 采川选择 H-JJ【l叙、MT}{ 、j-烯讯化脱 、 r二怖抽挺 多项々n技术。作为装氍十发心的r烯钣化 J】兑 兀.采川c…1“ 化"发的 ……i定l术反心器. 线 , JI:1 』』J及、 稳运行证H』】了该技术的町靠性和先进 ,也将为斯尔 r 化带来可观的经济效益。 (陈钢 供稿) 

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