14 河北煤炭 2006年第1期 火成岩裂隙含水层(体)注浆改造技术研究 唐智良,周保东,张永泰 (河北金能IfI;矿集团.河北邯郸056002) 摘要:康城煤矿北风井工程穿越h1火成岩裂隙承压含水层。为了克服突水、涌水、淋水,进行了注浆堵 水、突水点封堵和超前预注浆施工,获得了h1火成岩裂隙发育规律和富水性等水文地质资料,为该区 开采9煤层治理火成岩水提供技术依据。 关键词:火成岩;注浆改造;技术研究 中图分类号:TD163 文献标识码:A 文章编号:1007—1083(2006)01—0014—02 Research on t— he transt^or mative techni● que of^ i ■ gneous rock cranny aqui' ‘t^er 1 bed gr 1 outni● g TANG Zhi—liang,ZHOU Bao—dong。ZHANG Yong—tai (Hebei Jinneng Hankuang Group.Handan 056002,China) Abstract:Kangcheng coal mine Beifeng well engineering passed through igneous rock cranny,aquifer bed,acquired h l ig— neous rock cranny growing law and watering materials,also acquired many experience and technique parameter. Keywords:igneous rock;grout transformation;research on technique 康城矿业公司北风井工程是矿井下组煤开采的 主要井巷工程,二级下山为一22。斜井,为避开下组 煤小窑采空区,斜井沿9 煤层底板火成岩层位施 工。斜井施工过程中,自2004年7月至年底,多次 被淹,多次排水恢复,工作环境很差,施工极其困难。 按最低标高+8m,淹没后水位恢复到+60m计,测算 涌水量为q=Q/H=1.709 L/s.m。 2北风井防治水工程简介 首先对迎头附近60m范围内巷道注浆加固围 岩、封堵裂隙涌水;封堵工作面迎头裂隙突水;巷道 1工程地质水文地质 依据井田勘探资料,hl火成岩侵入到奥陶系顶 部到9 煤底板。厚度0—90.98m,一般分为两层,上 层7.02—46.54m,平均24.16m;下层23.39~ 60.32m。平均40.72m。火成岩的颜色比较浅,为灰 前方超前预注浆施工。堵水注浆工程于2004年12 月25日开工,2005年4月底完成第一期工程,2005 年6月17日完成二期工程。经检验,封堵注浆后原 巷道淋水及工作面突水治理效果良好。通过一二期 预注浆段的巷道施工验证,60m火成岩段裂隙充填 效果良好,开掘巷道安全顺利通过。 白色、白色及浅灰色、蛋青色。其岩性:北部为正长 岩、闪长岩、正长斑岩;南部为闪长岩、闪长玢岩。形 态为岩床、似层状侵入,侵入于奥陶系及石炭二叠系 治水效果及评价:①涌水巷道治理效果:57m火 成岩巷道淋水量约70m3/h,经注浆封堵后剩余淋水 地层中,从火成岩的岩性,厚度来看,北部可能属紫 山正长岩体的南延部分;南部可能是武安闪长岩体 的东延部分,对下组煤破坏比较严重。 h1火成岩与本溪灰岩接触,形成统一的含水 层。位于9 煤层以下2~12m。该火成岩受断裂构 量不足5 m3/h,堵水率92%;②工作面迎头突水封堵 效果:原工作面迎头三个炮眼涌水200m3/h,经注浆 封堵涌水被全部封堵。堵水率100%;③超前预注浆 封堵含水裂隙效果:第一期工程30m巷道,注浆钻 孑L揭露最大涌水量170m3/h,注浆后经全断面掘进 验证,围岩淋水总量为2m /h,封堵率98.8%;第二 造破坏,构造裂隙非常发育,与奥灰水、大青水联通, 形成含水层。康城矿北风井沿此层开掘。揭露水量 资料为:揭露标高+30m时涌水量150m /h,+15m 时涌水量180~200m /h。+10m时涌水量320m /h; 期工程25m巷道,注浆钻孔揭露最大涌水量170m / h,注浆后经全断面掘进验证。围岩淋水总量为5m / h,封堵率97%。 维普资讯 http://www.cqvip.com
2006年第1期 河北煤炭 15 注浆堵水工程量:工程共完成钻孔313个。钻进 岩裂隙含水层富水性特征如下:①承压水主要赋存 尺1555.4m。围岩及超前预注浆量:消耗水泥 在两组垂直裂隙中。每组裂隙视裂隙宽度、充填及富 222.68t,水玻璃13.5t。掘进验证工程量:正前掘进 55m,侧向水仓掘进10m。 施工方法及特点:采用TXU一75液压钻机和风 动凿岩机,进行各类钻孔的施工作业。清水钻进,不 取芯。水量水压较大钻孔,均在孔口安装孔口管和 控制阀,并做好耐压试验。 水性差异较大。相邻裂隙无明显水力联系。判据是: 相邻裂隙涌水量、注浆量、注浆效果差异较大,相互 干扰、互为消长关系不明显;②两组近垂直裂隙交叉 部位裂隙发育,富水性强。巷道揭露裂隙突水量可 达240 m3/h,钻孔揭露裂隙涌水量达100—170m3/h; ③h1火成岩裂隙以垂直或近垂直发育,水平或近水 注浆加固、封堵涌水及预注浆:采用静压注浆技 术,使用设备为2TGZ一60/210煤矿用双液注浆泵。 注浆材料:水泥浆和水泥水玻璃浆两种,具体按 实际情况确定。注浆方式:下行(前进)分段式;遇水 即注:无水时初注段长5m,复注段长10m。注浆压 力:加固注浆按1 2MPa。堵水注浆3~5MPa。 注浆堵水经济效益:按减少排水电费效益:治理 前涌水量300m3/h计。减少涌水250m3/h计;每年节 约排水电费为77.7万元;另外,减少排水设备材料 投入约20余万元。 4火成岩裂隙发育及富水规律 围岩注浆堵水段:巷道长度57m,揭露涌水断裂 和裂隙14条,I处裂隙冒落带,平均3.8Ore/条,裂隙 宽度不等差异较大在1~200ram之间,裂隙涌水总 量约70 /h,单个裂隙最大淋水量l5—20 /h,平 均每条裂隙涌水量4.7m3/h。 原迎头突水裂隙情况:掘进钻眼揭露1条裂隙 突水,走向N36。E,倾向北西,倾角7l一80o;裂隙宽 度20~160mm.,内部有砂粒及黄褐色泥质物,凝固水 泥充填物呈扁豆状、透镜状。从揭露裂隙情况看,裂 隙空隙的空间分布非常复杂。 预注浆段火成岩裂隙发育情况:第一期工程 30m,钻孔揭露控制涌水裂隙23条,单孔揭徭(f 60ram)裂隙涌水量超过100 m3/h的有8次。裂隙发 育密度1.50m/条;各裂隙水力联系和注浆联系性较 差。第二期工程25m,揭露裂隙17条,单孔揭露裂 隙涌水量大于100m3/h的有8次,最大涌水量 170m3/h两次。裂隙发育密度1.375m/条,各裂隙水 力联系和注浆联系性较差;从巷道揭露验证看,靠近 火成岩顶部的裂隙特征与下部明显不同,裂隙变为 蜂窝状,没有明显的裂隙面。富水性较强。 5 h1火成岩富水性及水力联系 由北风井开掘及预注浆钻孑L施工揭露’hl火成 平裂隙不发育,火成岩裂隙承压水不具有强烈的平 面联系是其最大特征。其补给源应是下部或侧部的 奥灰水;④hl火成岩顶部3—5m范围内,不仅构造 裂隙发育,同时,风化及溶蚀现象严重,蜂窝状溶隙 与构造裂隙复合,空隙体积较大,富水性较强烈。判 据:巷道和预注浆工程在出火成岩附近裂隙发育,钻 子L钻进中连续揭露裂隙出水。水量较大,注浆量也较 大;⑤从各种迹象分析,h1火成岩裂隙承压水与上 部的大青灰岩水直接联系不大。第二期工程揭露大 青灰岩水位约+42m。钻孔涌水量3O一5Om3/h,与 h1火成岩水位和富水性存在明显差别。 6火成岩裂隙注浆效果及评价 6.1火成岩裂隙进浆情况 单个裂隙进浆情况:经掘巷证实,原迎头工作面 突水点为前方火成岩一条裂隙,宽度0.2m的裂隙。 裂隙中空隙宽度10—30ram,周围有黄褐色泥质、砂 质充填物,比较松散。裂隙形态呈扁豆状、透镜状。 该条裂隙最大单孔涌水量80m3/h,总涌水量200m3/ h以上。封堵该裂隙共施工钻孔16个,注入水泥 33.56t,水玻璃1.2t。 预注浆段共揭露裂隙40条,总共注入水泥 169.47t,水玻璃7.8t。平均每条裂隙进浆4.24t/条。 涌水量超过100m3/h的宽大裂隙的进浆量在6.85 34.25t之间,一般在10—20t之间。 6.2裂隙注浆扩散距离殛充填效果评价 裂隙进浆以单个裂隙为主,裂隙之间少有串浆 情况。因此注浆及扩散凝固也以沿构造裂隙的二维 空间为主。裂隙进浆充填范围计算:从揭露裂隙情 况看,较大的裂隙宽度一般在10~20ram,平均 15mm;单个裂隙一般进浆量10 20t水泥,平均15t; 每吨水泥凝固体积按1.5 计,则单个裂隙充填面 积计算为150m2,理论充填半径约7.0m。最大裂隙 注浆量35t水泥计算,理论充填半径为10.6m。 (下转第l9页) 维普资讯 http://www.cqvip.com
2006年第1期 河北煤炭 l9 测量人员分别测出正常生产时工作面风量,工作面 现以2004年反风结果为例加以说明。从表1 瓦斯涌出情况;反风后,待风流开始倒转,立即连续 中可以看出CO相对降低78.95%(经过风量校正后 地测定工作面风量及瓦斯,并同时记录好两次测定 的计算值),c02相对降低65.36%,c}{4相对降低 的间隔时间,直到瓦斯含量长时间不变为止。 73.7l%。 袅l 反风前后瓦斯涌出量即变化情况 究其原因有以下几点: 能地阻碍了CO、CH4的涌出。 (1)煤(岩)层暴露面涌出的瓦斯量.,与暴露面 的大小和暴露的时间密切有关,同时受风压的影响。 4结论 矿井反风后,风流压力由负压变为正压,抑制了瓦斯 根据该矿多年来反风演习结果,不难发现,矿井 的涌出。 反风后的绝对瓦斯涌出量低于反风前的绝对瓦斯涌 (2)在生产过程中,煤(岩)体的破碎,瓦斯迅速 出量;反风后的瓦斯浓度低于反风前的浓度。这一 释放,其释放量随生产强度的加大而提高。矿井反 规律,为采煤工作面实行下行风预防易燃煤层采空 风演习是在停产的情况下进行的,煤(岩)未受开采 区发火提供了理论依据和现实经验。 的影响,瓦斯涌出量必然下降。 参考文献: (3)矿井反风后,瓦斯的主要来源是采空区,采 [1】何启林,常胜秋.矿井反风时回风漉中iH气浓度变化规律【J]. 空区的瓦斯涌出量与风压变化有很大关系。这是反 东北煤炭技术.199s(4):46—48. [21时金磊.成庄矿反风期问瓦斯涌出规律.辽宁工程技术大学学 风后瓦斯涌出量降低的主要原因。 报.2oo5(24卷增刊):4—5. 另外根据统计,矿井反风前后,回风流中的CO、 CO 、c}{4的浓度变化也很大,反风后的浓度小于反 作者简介:孙志文(1965一).男,内蒙赤峰人,剐教授,呼伦 风前的浓度。特别是CO、C 的浓度相对变化更 贝尔学院工程分院从事教学工作。 大。这是因为cO、c}{4比空气轻,有自然向上的浮 力,而反风后风流流动方向与浮力方向相反,最大可 (收稿日期:2005~10—18;编辑:吕桂安) (上接第l5页) 水量不足2.0 m]/h,预注浆效果为98%以上。 裂隙内浆液扩散及凝固半径:从实际进浆情况 看,宽大裂隙进浆量大,浆液扩散及凝固范围远;小 7结 论 裂隙进浆量小,扩散距离近。每组主钻孔注浆后,其 总之,在北风井注浆堵水工程施工过程中,对 他孔进浆明显降低,孔间距最大10—14m。即宽裂隙 hl火成岩巷道100m范围内的火成岩裂隙发育、淋 浆液扩散及凝固半径应大于10—14m。中小裂隙 水、涌水、裂隙问水力联系以及注浆进浆量、凝固效 凝,如平巷右帮开掘水仓巷道,沿4、5、6号裂隙开拓 果等情况进行了详细分析、研究,从而对hl火成岩 (钻孔涌水量5一l5 m3/h),掘进10m来见涌水和裂 裂隙承压水有了具体认识,获得了大量水文地质资 隙出水,揭露裂隙内浆液凝固及结石情况良好,主要 料;在火成岩围岩注浆堵水施工技术、工艺等方面获 注浆孔注入水泥仅l 95t,凝固半径已经达10m以 取了许多重要经验,顺利完成了课题任务.为下一步 上。 做好防治水工作打下了坚实的基础。 综上所述,单孔注浆时单个裂隙的扩散半径在 20m以上.凝固半径应在15—20m。注浆压力3— 作者简介:唐智良(1953一).男。河北冀州人,河北盒能邯矿 集团副总工程师。 5MPa,终孔压力大干7 MPa。掘进揭露注浆地段淋 (收稿日期:2005—12—16;编辑:刘阐词)
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