220kV母线电压互感器故障的原因分析
2023-05-29
来源:步旅网
运行维护 220kV母线电压互感器故障的原因分析 熊 剑 ,王 贺。,蔡科伟 ,郑晓琼 ,郑 震 ,戚 矛 (1.国网安徽省电力公司检修公司,合肥230061;2.国网安徽省电力公司蚌埠供电公司,安徽蚌埠233400) [摘要]基于对一起母线电压互感器运行中二次电压消失原因的分析,提出通过红外测温、绝缘油试验等手段监测运 行电压互感器的状态,以提前发现电磁单元异常,杜绝缺陷产生。 关键词 母线电压互感器电磁单元检测 中图分类号TM451 表1电磁单元绝缘油试验数据 1基本情况 某日,某变电站监控后台、220kV保护装置及相应自 动装置报电压互感器二次电压断线、异常信号。经查, 220kV母线电压互感器B相二次失压。该电压互感器型号 为TYD220/√3—0.O1H,二次绕组变比为]oo/√3:loo/ 、/3:100,电容单元电容量出厂值上节Cll为20 370pF, 下节C12、C2分别为29 480pF和64 310pF。该故障电压 互感器结构如图1所示。 反接线考核下节电容及电磁单元,XL与~点保持与地连 接线,电压互感器上节电容悬空,下节首端施加10kV电 T l f_一I L一一la 1n 压,无法加压;采取电压互感器自激法,无法加压。通过 电气试验,可判断电磁单元存在故障,下节电容器(C12、 C2)可能存在异常。 if ~2 La 2“ l匝: = BL 3设备解体试验 3.1电容器解体 图1电压互感器结构图 2试验参数 2.1红外测温 红 ̄'t-N温发现故障电压互感器电磁单元A、B、C三 相温度分别为46.3、4=9.9、4:6.8 ̄C,B相较A、C两相明 解开电容器与电磁单元的连接,使用介损仪单独对电 容器进行考核。正接线测量C12:在下节首端加压,C12 末端 点接Cx,电压为1OkV,C12电容量为29 110pF, 介损为0.257 ,与交接值比较,数据无明显变化。正接 线测量C2:在 点加压,N点接Cx,电压为3kV,C2电 容量为63 210pF,介损为0.226 ,与交接值比较,数据 无明显变化。 显偏高。由此可判定B相电磁单元异常。 2.2油品试验 取电磁单元油样,进行油中溶解气体、水分、击穿电 压试验,试验结果见表1。由此可知,B相电磁单元绝缘 根据试验结果,电容器C12与C2未见异常。为进一 步探究情况,解体电容器。打开密封盖,密封垫状态良 好,油中、电容器纸及铝箔表面未见异物,无放电痕迹, 各引出点连接可靠,无脱落。试验和解体情况表明电容器 绝缘良好,无异常。 油微水、击穿电压不合格,油中C2H 、总烃、H。含量超 过注意值。根据改良三比值法(1、0、O),判断B相电磁 单元存在电弧放电。 2.3停电试验 电磁单元存在故障,需停电进行电容量及介损试验。 收稿日期:2017一O3—13 3.2电磁单元解体 测量中间变压器绕组绝缘电阻,施加500V电压,绝 作者简介:熊剑(1990一),从事变电运维工作;王贺(1989一),从事继电保护检修运维工作;蔡科伟(1988一),从事变电检修运维工作;郑晓 琼(1980一),从事变电运维_T-作;郑震(1980一),从事变电运维工作;戚矛(1965一),高级工程师,从事变电检修运维工作。 94{WWW.chinaet.net}中国电工网 运行维护 缘电阻为105MQ;施加1 000V电压,可听到明显的放电 声,绝缘电阻为100M ̄;施加2 500V电压,无法加压, 绝缘电阻为零。测量二次绕组绝缘电阻均为4 000MI2左 右,无异常。 元注油口密封紧密,可能是密封圈龟裂造成电磁单元箱体 密封失效,外界的潮气和水分进入箱体内。 停电试验,反接线考核下节电容及电磁单元时出现 “无法加压”情况。分析认为,在升压过程中,电磁单元 测量二次绕组直阻,交接试验(温度为11℃)时,S1、 S2、S3直流电阻分别为22.58、23.O6、47.82mQ,换算 至28℃分别为24.16、24.67、51.16mQ。二次直阻与交 接值差值不大于2 ,二次无异常。用万用表测得一次直 阻为1 543Q,因无历史记录,故无法准确判断。 放出电磁单元绝缘油,绝缘油呈黑褐色,并有大量疑 似铁锈、绝缘漆杂质。打开电磁单元,由于中间变压器下 部与油箱固定,现场无法取出,因此只能从上方看到中间 不能承受试验电压发生击穿,C2短路,引起回路中电流 发生变化,导致仪器保护动作。为验证该结论,单独利用 电容器单元(C12串联C2),在C12首端加压,C2末端N 点接地,在试验加压过程中将C12与C2连接点 与地短 接,观察到介损仪停止加压,并出现“测量信号波动”代 码“ER—Bd”,这与分析结论相一致。 5结束语 电压互感器电容器单元试验无异常,外观未发现异 常,状态良好;电磁单元一次绕组发生故障,可见一次绕 组首端有放电痕迹;吊出电磁单元,会发现一次绕组其它 故障点;由于绝缘油含有大量铁锈、绝缘漆等杂质,且水 分超标,因此一次绕组故障的根本原因为绝缘受潮。设备 运行过程中,可通过红外测温、周期性油品试验关注 C2 Hz、总烃、Hz含量的变化趋势等方式来提前发现潜在 变压器一次绕组与主电容连接点处即 点。 点有黑色放 电痕迹,中间变压器一次绕组有故障。 4原因分析 综合试验数据及解体过程,认为电压互感器电磁单元 绝缘受潮引起一次绕组绝缘不良是故障的主因。随着绝缘 纸板受潮,出现局部放电,油隙中局放产生的电火花逐步 烧蚀绝缘纸板,直至出现放电通道,丧失绝缘性能,最终 导致中间变压器一次绕组放电故障。对于主要放电部位, 在进一步解体后才能发现。对于受潮原因,考虑到电磁单 (上接第93页) 缺陷,以避免发生严重事故,从而保证电气设备安全稳定 运行。 (编辑彭 湃) 使用均衡的恒压限流充电,对于与其它蓄电池相差很大的 蓄电池,必须更换。 命;环境温度过低,则会使电池充电不足,达不到标称的 容量,影响电池的使用寿命。净化厂存在认识不足、空调 故障处置不及时、空调设备维护不到位等问题。 (2)蓄电池充放电制度执行不严,过程潦草,充放电 参数设置随意,加之维护人员不固定,维护经验欠缺等人 为因素,对UPS装置的安全运行造成影响。 (4)对采用双UPS电源的装置进行技改。在UPS装置 和仪表电源柜之间增加电源切换装置。装置采用STS静态 转换开关,利用其快速的先断后合,使故障与正常电源之 间实现无扰动切换,确保供电安全可靠性。 5结束语 UPS电源装置在天然气净化厂一直被作为特殊设备在 进行管理。对于其在运行过程中出现的问题,应通过解剖 分析,掌握发生的机理,然后有针对性地制定行之有效的 措施进行解决,既消除了不合理的部分,又提高了UPS 4整改措施 (1)建立一支专业队伍对全厂空调进行管理,一旦发 现问题就及时进行维护维修,消除隐患。 (2)25℃时UPS效率最高。实际生产中,为了确保环 境温度达标,在UPS蓄电池附近设有专用的工业空调柜 机,按要求将环境温度控制在25℃左右,UPS浮充电压 值也按此温度来设定。 (3)健全UPS装置管理制度,按照小修计划,每半年 装置平均无故障工作时间,对提高电气设备管理具有积极 作用。 参考文献 统一使UPS带负载放电一次,放电深度不宜超过6O , 然后测量各节电池的端电压及放电电流。若电压不合格就 [1]何文江.天然气净化厂UPS不间断电源应用与改进[J].自 动化应用,2014(11):48—50 2017l 8(A)期l 95