注浆加固堵水技术在海底隧道施工中应用
2022-07-23
来源:步旅网
I18 低温建筑技术 2012年第9期(总第171期) 注浆加固堵水技术在海底隧道施工中应用 肖红渠 (中铁隧道集团有限公司技术中心. 河南洛阳471009) 【摘要】海底强风化围岩的隧道施工过程中,往往由于围岩的透水能力强且力学性质差,导致开挖中存在 坍塌突水等安全隐患,为此需要进行相应的加固堵水措施来保证工程的安全进行。本文以某海底隧道为工程实 例,通过对围岩进行注浆加固,从而改善了围岩的透水能力及力学强度,保证了工程安全快速施工。 【关键词】 海底隧道;注浆加固;强风化岩 【中图分类号】TU753.67 【文献标识码】B 【文章编号】1001—6864{2012)09—0118—02 随着我国现代化建设的飞速发展,隧道工程的数 层厚度为36.9m,最大水深为25.7m。围岩主要为全、 量和长度也越来越大,而隧道所处的环境也越来越复 强风化花岗岩,并夹二长岩岩脉和强风化花岗闪长岩。 杂,这对相应的施工技术提出了巨大的挑战。对隧道 围岩风化严重,呈硬塑砂质粘性土状,含有中粗砂和粉 施工安全有重要影响的围岩地质情况及水文情况越 细砂;强风化二长岩脉高岭土矿物含量较高,具有弱膨 来越受到界内的重视:如果围岩属于强风化岩体,则其 胀潜势,并含少量风化残块,围岩力学参数见表1。 力学性质就非常不理想,开挖后在原始应力下隧道变 1.2水文条件 形就会很大,极有可能出现变形失稳;再加上隧道处在 水位面以下,围岩承受的水压力很高,也有可能在开挖 表1 围岩力学参数 过程中出现突水涌水的险情。对于此,需要在开挖之 前,采取必要的控制措施,以保证工程的安全施工。 围岩篙 角 本文以某海底隧道为例,在开挖前对围岩进行注 浆加固堵水来提高围岩力学性质,从而保证开挖过程 中围岩变形稳定且大大减小突水涌水的安全隐患。 1 工程概况 全、强风化花岗岩,岩体破碎,节理裂隙发育,因此 1.1 地质条件 围岩渗透能力强,地下水极其发育,洞内超前钻探取样 隧道断面为曲墙仰拱形式,跨度17m,隧道上部岩 表明,全、强风化岩层渗透系数分别为17.1×10 em/s (1) CFG桩提高了传统的碎石桩的复合地基承 法不当的时候,通常会出现断桩的现象,。虽然CFG 载力,更加适合变电站地基处理。CFG桩复合地基其 桩施工过程中可能会发生一些事故,但是只要按照本 强度和沉降均可满足规范及设计要求,证明这种地基 文所述的预防措施进行严格管理,完全可以将事故发 处理方式是科学,安全合理的,且大幅缩短了工期。 生率降至最低,取得比较好的社会效益及经济效益。 (2) CFG桩充分利用了工业废料粉煤灰代替水 泥且桩身不配筋可大幅减少工程造价,还具有施工速 度快、质量控制好等优点。 参考文献 (3) 在实现同样的承载效果的同时,CFG桩桩 [1] 申素芳.CFG桩法在某变电站地基处理中的应用[J].科技信 身不用配置钢筋,可节约大量钢材,这在不可再生资源 息(学术研究),2008,23. 13益紧缺的今天尤其重要,再加上由此而生的良好的 [2]周先荣.CFG桩复合地基的设计、施工与检测[J].岩土工程 界,2002,5(7). 防腐蚀性能,更值得在沿海地区广泛推广。 [3] 阎明礼,张东刚.CFG桩复合地基技术及工程实践[M].北京: (4) CFG桩设备简洁,在变电站施工过程无泥 中国水利水电出版社,2001. 浆污染,没有噪音,更加适合基础建设。 7结语 【收稿日期】2012—03—30 目前CFG桩在我国许多变电站地基处理中得到 [作者简介】黄锦林(1978一),男,广东佛山人,工程师,从事 广泛应用,但在实际的开挖与截桩的工作中,使用的方 电力工程管理、土建工程管理工作。 肖红渠:注浆加固堵水技术在海底隧道施工中应用 119 和21.4×10一cm/s;单孑L最大涌水量约50rn3/h。 2注浆加固堵水控制 增加了l0个补充注浆孔重新进行效果检查,直到满足 要求为至。注浆前后围岩物理力学参数对比见表2。 2.1 注浆原理 注浆是利用配套的机械设备,采取合理的注浆工 艺,将注浆材料注入工程对象,以达到填充、加固、堵水 等目的…。通过注浆,全、强风化花岗岩的裂隙、孔隙 空间在压力下被水泥浆液填充、挤密,最后和水泥浆固 结体形成完整的岩体,从而能够大大提高围岩的完整 性、承载能力,抗透水能力。 2.2注浆方案 该风化岩体的海底隧道,由于其跨度大,因此采用 洞内掌子面前方全断面注浆加固和堵水,注浆加固纵 向范围为掌子面前方23m,含止浆盘,径向范围为开挖 轮廓线外部5m以内,浆液扩散半径为1.5~2.Om,共 195个注浆孔(包括检查孔28个,补孔10),单孔直径 为90mm,注浆终压3.0~4.OMPa,注浆速度为5~110 L/min。通过注浆,能够在隧道开挖界面周边形成一 个注浆固结体的止水帷幕,其抗渗能力强,可以有效防 止在开挖过程中可能出现的突水涌水等安全隐患,另 外还可以加固开挖界面周边围岩,提高岩体承载能力, 大大减小开挖后围岩的沉降、收敛变形,提高稳定性。 2.3浆液选择与配比 对于节理裂隙极其发育的全、强风化花岗岩岩体, 其岩质呈硬塑粘土,并还有粉细砂。因此注浆材料选 取超细水泥浆液为主,这样浆液中的水泥颗粒,能够在 注浆压力下进入岩体内部,充实挤压并最终固结,从而 加固围岩。另外,由于隧道围岩的水下埋深较大,为了 能够提高注浆效果,采用超细水泥一水玻璃双液浆辅 助注浆,可以有效防止地下水对浆液的冲散稀释。浆 液配比情况为,超细水泥单液浆的水灰比为(0.8~ 1):1,超细水泥一水玻璃双液浆的水泥浆比水玻璃为 1:(1~0.3)。 2.4注浆工艺 主要采用了前进式注浆、孔口密封钻杆后退式注 浆、钢管孔底注浆三种工艺加固地层和进行堵水。 3注浆效果检验与评价 将注浆效果检查方法按分析法、检查孔法、开挖取 样法、变位推测法和物探法进行了5类14种比较系统 的分类 ,根据特定的情况,该隧道的注浆效果采用 钻孔检查法。根据在注浆过程中浆液流量及注浆压力 的变化情况,选择可能存在的薄弱部位进行检查孔检 验注浆效果。首先测定检查孔的涌水量,并且取芯,然 后测定岩芯的物理力学参数,并根据检查结果确定是 否要进行补充注浆。本次注浆检查孔数量为29个,其 中取芯孑L 7个,检查结果发现注浆效果基本达到设计 效果。另外对于不合要求的部位进行了补充注浆,共 表2 注浆前后围岩物理力学指标对比 从注浆结果来看,注浆后围岩的含水率、抗压缩 性、力学强度及承载能力都大大提高;注浆后,由于在 开挖周边形成了一个强度高、抗渗能力大的止水帷幕, 因此可以保证开挖过程不出现涌水突水等事故,并且 大大减小了开挖后围岩的变形,减小了坍塌失稳的风 险。在实际开挖过程中,该循环实际开挖长度lgm,平 均每天开挖1.Om,围岩稳定,掌子面和隧道周边岩壁 基本无水,施工安全且顺利。 4结语 (1)注浆后围岩强度和抗压缩性得到改善,含 水率明显降低,围岩承载力大大提高,抗渗能力增强。 (2) 注浆后,由于在开挖周边形成了一个强度 高、抗渗能力大的止水帷幕,因此可以保证开挖过程不 出现涌水突水等事故,并且大大减小了开挖后围岩的 变形,减小了坍塌失稳的风险。 (3) 注浆后开挖长度为18m,平均每天开挖 1.Om,围岩稳定情况良好,未发生涌水突泥,施工安全 且顺利。 参考文献 [1]张民庆,彭峰.地下工程注浆技术[M].北京:地质出版社, 2008t1—12. [2] 张民庆,张文强,孙国庆.注浆效果检查评定技术与应用实例 [J].岩石力学与工程学报,2006,25(2)(增):3909—3918. [收稿日期]2012—04—06 [作者简介] 肖红渠(1973一),男,河南巩义人,高级工程师 从事隧道与地下工程研究工作。