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9FA燃气轮机压气机叶片断裂故障及预防处理

2020-01-31 来源:步旅网
第26卷第3期 2013年9月 《燃气轮机技术》 Vo1.26 No.3 GAS TURBINE TECHNoLoGY Sep.,2013 9 FA燃气轮机压气机叶片断裂故障及预防处理 章提,吴寅琛 (江苏华电戚墅堰发电有限公司,江苏 常州 213011) 摘要:介绍了几起9FA型燃气轮机压气机叶片断裂事故情况,分析R0级断裂原因为叶片第2阶振动落入 kn共振区域,S1级断裂原因为叶片第7阶振动落入zn共振区域,与叶片设计、制造和安装因素有关。加强压 气机定期检查可降低事故发生概率,对压气机升级改造可有效避免同类事故发生。 关键词:9FA燃气轮机;动叶片;静叶片;高周疲劳;共振;压气机升级 文献标识码:B 文章编号:1009—2889(2013)03—0048—05 中图分类号:TK478 我国三次捆绑招标引进的2O多台9FA型燃气 轮机机组中,压气机先后发生叶片裂纹或断裂故障, 故障机组比例达60%,有5台机组发生6次重大故 障,占26%。既有单轴机组也有多轴机组,有两班 制运行为主机组也有连续运行机组。这些故障严重 威胁机组安全运行,给电厂带来巨大损失。 本文以燃气轮机压气机R0级动叶片及S1、S3、 S5级静叶片断裂故障为例进行分析,同时介绍预防 措施及压气机升级改造方案。 图1严重受损的叶片 l 故障概况 1.1压气机动叶片断裂 1.1.1 P—CUT型R0级叶片断裂 A电厂2号机组为9FA单轴联合循环发电机 组,2007年3月投入商业运行,燃用天然气。 2008年6月20 13,该厂2号机组负荷351 MW时,燃气轮机Mark VI控制系统突发“压气机 排气压力变送器测量值偏差大”、“压气机热悬 挂”、“压气机失压”等报警,机组跳闸。跳闸后 Mark VI中1~4号轴振及1、2号瓦振均显示红色 图2 A电厂R0级断口形貌 报警,燃气轮机排气温度高报警。就地听音检查, 发现压气机人口处有异音。打开压气机进气室人 孔门,发现压气机IGV、R0级叶片严重受损,R0级 1.1.2标准型R0级叶片断裂 B电厂1号机组为9FA单轴联合循环发电机 组,2005年11月投入商业运行,燃用天然气。 2010年10月,B电厂1号机组运行中发生燃气 其中一片从根部P—CUT(P型减应力孔)位置完 全断裂,见图1和图2。 轮机压气机R0叶片(标准型)断裂,造成相邻的IGV 及R0级后的部分叶片严重撞击损伤,见图3和图4。 收稿日期:2012—10—31改稿日期:2012—12—17 作者简介:章裎(1970一),男,江苏常州人,高级工程师,从事发电工程技术及检修维护工作。E—mail:netwanderer@126.tom。 50 燃气轮机技术 第26卷 态、动态振动特性及离心应力的计算结果表明:R0 级叶片的动态第2阶振动频率为307.20 Hz,叶片第 2阶振动落人kn(低频激振力)共振范围;在叶片发 生裂纹的源区区域离心应力水平较高,裂纹源区位 图9 B电厂压气机S1级断口形貌 置与该叶片的离 tk,应力在该位置处于较大区域相 吻合。 同时,对R0级P—CUT型叶片进行的离心应力 E电厂1号机组为9FA单轴联合循环发电机 组,2005年6月投入商业运行,燃用天然气。 2010年2月,1号机组在基本负荷运行时运行 场和振动特性计算结果表明:R0级P—CUT型叶片 人员突然听到1号燃气轮机运转层平台一声闷响, 控制室内有明显震感,机组跳闸。1号燃气轮机惰 走时间87 min。压气机上缸揭缸后目视检查发现: 压气机s1叶片断裂一片;下缸S5叶片断裂1片; R6叶片断裂1片;下缸S7叶片断裂1片;R8叶片 断裂2片;多级压气机叶片碰撞损伤严重;从R6区 域往后气缸内壁有明显撞击摩擦痕迹。图10为S1 断口形貌。 图10 E电厂压气机S1级断口形貌 2 故障分析 上述案例由压气机R0级叶片断裂既包括P— CUT型也包括标准型,而静叶片断裂的则有S1、S3 和s5级。国内所投产的20多台同型机组中,先后 出现过压气机叶片裂纹、叶台凸出、叶根松动、叶根 槽磨损及填隙片凸出或脱落等问题。而这几家电厂 中,A、B、D、E电厂为单轴机组且经常承担调蜂运行 任务,而c电厂为多轴机组以基本负荷运行为主。 限于篇幅,本节以9FA机组标准型R0级动叶 片和s1级静叶片断裂为例进行分析。 2.1 R0级叶片断裂故障分析 对9FA燃气轮机压气机R0级标准型故障叶片 样品的材质及断口进行理化检验与分析,同时对该 R0级叶片进行了离心应力场计算分析、叶片静频率 测量及叶片的振动特性计算分析。 理化检验与分析结果表明:样品叶片的化学成 分、力学性能和非金属夹杂物级别符合要求,金相组 织状态正常,叶片原材料质量正常;叶片开(断)裂 模式为高周疲劳开(断)裂(振动疲劳断裂)。 采用三维有限元法对R0级标准型叶片的静 与RO级标准型叶片存在相似的设计缺陷。 2.2 S1级叶片断裂故障分析 由图6、图9、图10 s1级故障叶片的断口形貌 可以看出:断口宏观上呈明显的高周疲劳特征;整个 断裂面由源区、扩展区、瞬断区三部分组成,在瞬断 区存在明显的剪切唇。样品断裂面源区为点源,位 于进气侧边缘的凹坑处;疲劳扩展区大致可分为前 区、中区和后区,前区和中区比较平坦,后区断裂面 起伏较大,且较粗糙,扩展中、后区明显可见疲劳弧 线;瞬断区面积较小,由出气侧和背弧面两部分组 成,背弧面有剪切唇。3家电厂s1级故障叶片断口 位置及断口形貌高度相似。 理化检验与分析结果表明:样品叶片的化学成 分、力学性能基本符合要求,金相组织状态正常,其 原材料质量基本正常;断裂类型为高周疲劳断裂 (振动疲劳断裂),裂纹源区为点源。 采用共振法和自振法对压气机上缸S1级叶片 进行了频率测量:S1级叶片在1 600 Hz附近分布有 高阶的固有频率,与zn(动叶气流尾迹)激振频率一 致或接近,叶片在运行状态下将发生与动叶气流尾 迹激振频率重合的共振。 采用三维有限元方法对叶片的振动特性进行计 算分析,结果表明:sl级叶片第7阶振动模态的固 有频率与zn激振频率基本重合,叶片在运行状态下 将发生与zn激振频率重合的共振。 3预防及处理 3.1预防措施 对于未进行压气机升级改造的机组,建议定期 进行压气机内窥镜检查,可根据机组运行特点和运 行情况缩短制造厂推荐的检查周期。利用机组停运 机会进行相关叶片超声波探伤。定期进行压气机水 洗,防止压气机效率降低,减少腐蚀物在叶片上的积 垢形成裂纹的机会。做好压气机进气过滤系统的运 行维护工作。 第3期 9FA燃气轮机压气机叶片断裂故障及预防处理 51 加强压气机检查及隐患监控可减少重大事故发 生,如某电厂通过内窥镜检查发现2号燃气轮机R0 级叶片存在裂纹;上述B电厂通过内窥镜检查发现 2号燃气轮机压气机S0级一叶片存在裂纹(长约18 arm),并对所有叶片进行超声波无损探伤发现共有 5片s0级叶片存在裂纹。 3.2压气机升级改造 2009年9FA燃气轮机压气机改进设计完成,称 为增强型压气机。将压气机进口导叶(IGV)、动叶 前级(R0),SO~S8级静叶以及后几级静叶(S14~ S16)更换为升级后的叶片,同时在软件上进行升 级。2010年4月开始在新生产的机组上试用,随后 对旧机组进行逐步改造。 升级前的叶片和升级后的叶片相比,从叶型设 计、表面处理工艺上都有改进。 3.2.1硬件部分改进情况 1)R0级 叶型改变明显,更换为改良翼型的叶片,避开气 流激振频率。由叶型根部局部喷丸处理改为全叶身 喷丸处理,进气侧圆弧过渡处理。改后根部明显加 厚,燕尾叶根在其和轮盘接触的部位做了圆弧倒角, 燕尾槽加耐磨涂层,改善R0级根部应力。叶顶做 了端切,改善了叶顶刮擦容限,同时改变了叶片的固 有频率。改进后的R0级固定销在更换时可以取 出,避免在叶轮上增加新的定位冲。 2)So~S5级 由局部喷丸处理改为全身喷丸处理,提高了防 腐蚀、侵蚀、外物击伤(FOD)的能力。其中s1至s3 级在叶顶做了端切,以减少对转子轮盘摩擦。 3)S1~S3级 s1一s3级更换为改良翼型的叶片,避开气流激 振频率,加大了对各种已知激励的裕量。 (a】原s1静叶片 (b)增强型S1静叶片 图l1 S1级改进前后叶型对比 改进的Sl级在出气边侧和进气边处进行了调 整,截面厚度比相同叶高下原s1叶型截面厚度大。 原S1静叶片厚度随叶高增加逐渐减小,而增强型 s1静叶片在一定叶高范围内,随着叶高增加叶型截 面厚度逐渐增加,见图11。 4)SO—S4级静叶持环 S0一S4级静叶持环采用新设计,包括材料升级 为不锈钢,减少静叶和持环之间侵蚀的可能性,使静 叶的振动阻尼及振动应力最小化,缩短了持环每段 的长度,增加了维护可行性。 5)压气机中缸s5级底部 在压气机中缸s5级底部加装固定销,防止S5 级在圆周方向移动导致气流改变,进而引起叶片激 振频率变化。“防转销”使静叶只能向一侧滑动,避 免所有的叶片都向水平中分面滑动,防止引起此处 静叶振动阻尼减弱、振动应力增大。 6)S6~S8级 叶身喷丸硬化处理,增加耐腐蚀性能。 7)S9~S13及S17级 通过精确测量,把间隙平均到每一片静叶上,最 后直接加一片静叶,以达到尽量不使用填隙片的 目的。 8)S14~¥16级 改进了S14一S16级静叶的叶根,变为大脚叶 片,轴向更长,径向更宽,提高接触面积,避免之前发 生的¥14一S16级叶片和压气机缸之间磨损,防止叶 根损坏造成设备事故。叶身表面喷丸硬化处理。叶 根加厚,底部改成曲面,加装防错安装销。叶根两侧 凸耳加厚,由原来的5 mm改成12 mm,提高了抗磨 损能力。叶顶做了端切,改善了叶顶刮擦容限。改 进后减少了叶片的振动,减少并分散了负荷。图12 为改进前后叶根外形比较。 ■■ (a)改进前 (b)改进后 图12改进前后S15叶根外形对比 9)IGV和防喘阀 IG ̄更换为翼型重新设计的叶片,改善与R0 级叶片之间的交互作用。防喘阀上增加了限位开 52 燃气轮机技术 第26卷 关。IGV油缸的限位从原来的26~90改为21 ~生。可见该型机组在两班制调峰下压气机出现故障 概率较大。根据故障分析,9FA燃气轮机压气机叶 片故障类型为高周疲劳开(断)裂,根本原因是叶片 某阶固有频率未能有效避开kn、zn共振。 92.5。 3.2.2软件部分改进情况 减小了IGV最小开度,并且在控制软件上进一 步进行了升级,以尽量减少R0叶片在旋转失速区 加强压气机检查及隐患监控可减少重大事故发 生。对压气机升级改造可避免同类型故障发生,目 前已有数家电厂完成了改造,另有多家电厂即将进 行改造。改造后燃气轮机压气机工况发生变化,主 停留时间。增加了防喘阀的离线试验功能,允许运 行人员在停机时对防喘阀进行试验。 只要按下控制画面上启动或测试按钮,控制系 统会自动执行防喘阀开关试验,若有问题不允许启 动。通过防喘阀与IGV联合作用,尤其对R0级、R4 要表现在压比略有增加而效率略有下降,燃气轮机 出力也发生了变化,改造后机组总体运行情况良好。 参考文献: [1] 肖俊峰,赵毅,刘树涛,等.9FA燃气轮机压气机s1级叶片断 裂故障原因分析一中国动力工程学会透平专业委员会2010年 学术研讨会论文集[c].上海:中国动力工程学会透平专业委 员会,2010:43—56. 级叶片来说,降低了启动与停机时压气机在部分转 速运行时旋转失速条件下的气动力。 4 结 论 国外9FA燃气轮发电机组多数为基本负荷、连 续运行,少部分机组为调峰运行,而在国内绝大多数 为二班制、调峰运行。统计表明,国外机组压气机后 级叶片晃动、叶根槽磨损、叶台凸起问题大多发生在 机组运行16000小时以后,而国内出现相同问题的 —[2]周凡贞,王立清,王江洪,等.GE 9FA燃气轮机压气机增强型 s1静叶片固有频率分析[J].汽轮机技术,2011,53(2):89 91. [3]朱晨明.9FA燃气轮机压气机升级改造后工况变化分析[J]. 燃气轮机发电技术,2011,13(3):2—4. [4] 肖维龙.提高9FA燃气轮机压气机可靠性的技术改造和运行 措施[J].燃气轮机发电技术,2011,13(3):5—8. [5] 章程,任鑫,程途,等.大型燃气一蒸汽联合循环机组故障分析 总结[R].北京:中国华电集团公司,2012. 机组运行时数最短的仅为4 900小时。对于发生压 气机叶片断裂事故的机组,国内二班制调峰运行机 组(单轴)最短运行4 800小时,最长运行16 150小 时;连续运行机组(多轴)在运行20 330小时后发 Fracture Failureand Prevention Measures of 9FA Gas Turbine Compressor Vanes ZHANG Ti.WU Yin-chen (Jiangsu Huadian Qishuyan Electric Power Co.,Ltd,Jiangsu Changzhou 21301 1,China) Abstract:This paper introduces several 9FA gas turbine compressor vanes and blades fracture failure cases,while root causes were an— alyzed.Results show that R0 blades fracture failure root cause is that the 2“ natural ̄equency of the blade is in kn excitation ̄equency area,and S1 vane fracture failure root cause is that the 7 natural ̄equency is in zn excitation ̄equency area.These were caused by design,manufacture and installation.To conduct more regular inspection on compressor may lower the probability of these failures,and upgrading the compressor can effectively avoid similar incidents. Key words:9FA gas turbine;blade;vane;high cycle fatigue;resonance;compressor upgrade 

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