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CFB锅炉高压流化风机节能改造

2024-04-19 来源:步旅网
动力与电气工程 SCtENCE&TECHN0L0GY . 皿圆 C FB锅炉高压流化风机节能改造 李思平 (淮南矿业集团电力公司 安徽淮南 232072) 摘要:本文通过对一例CFB4 ̄高压流化风机运行状况的分析,提出了一个简单可行的节能改造措施,不仅解决了生产中遇到的实际问 题。而且也为当前节能减排工作提供了很好的经验借鉴。 关键词:CFB锅炉 高压流化风机 节能改造 中图分类号:TK229.6+6 文献标识码:A 文章编号:1 6 72-3791(2013)09(b)-01 23--01 比满负荷所需的7800 m3/h的风量少了1 800 m /h,但从图一我们可以观察到,两用一备 某厂为两台l35 Mw的汽轮发电机组, 配套锅炉为哈尔宾锅炉厂生产的两台 态,A流化风机处于第二联锁备用状态;(3) 当时B流化风机的运行电流为l7.4 A,进口 440 t/h的循环流化床锅炉,由华东电力设 的运行方式下,两台风机的电机运行电流 风门开度为26.0%;(4)当时流化风机送出的 计院设计。两台机组于2009年10月份开始调 均不高,且风机进口风门开度均极小,加起 总风量为7469 m /h。由此可见一台风机运 试,201O年2月份起正式生产。 来也只有l 1.7%(4.1%和7.6%),粗略地估 行完全可以满足机组带满负荷的需求,并 按照设计每台锅炉配有3台高压流化凤 计,若一台风机运行,但将进口风门开度提 且从电机的运行电流来看,还有一定的余 机,正常运行时两用一备,备用系数为0.5。 高到l 5%上以,若电机的电流不超标,则应 量。其控制逻辑从20lO年2月份改造后运行 具体配置为武汉鼓风机厂的Dl00-7l型离 该能满足机组满负荷运行所需风量。 至今均正确无误。 心风机,出口流量为1OO m /minI电机为湘 由于高压流化风机对锅炉的安全稳定 潭电机厂生产的YKK355-2型三相异步电 运行非常重要,若锅炉FSSS系统(炉膛安全 4改造后的成效总结 动机,额定功率220 kW,功率因数0.85,定 监控系统)监测到流化风机全停或流化风机 (1)将风机进口风门开度由原来的5%左 子电压6000 V,额定电流为26.9 A,转速为 出口母管压力低于设定值(20 kPa),则立即 右提高到了20%以上,解决了由于风门开度 2973 r/min 发出MFT(锅炉主燃料跳闸)动作信号,使锅 极小,导致风道内风速较快,使得风道发热 炉紧急停炉。在流化风机两用一备的方式 严重,且振动较大的问题,为风机的平稳长 1改造前的运行状况分析 下,这种风险要小得多,因为若一台风机故 时运行提高了保障;(2)将风机的备用系数 在调试阶段,高压流化风机按设计的 障跳闸,即使备用风机联锁起不来,此时至 从0.5提高到了2.0,大大提高了整个锅炉 两用一备的方式进行运行,但通过一段时 少还有一台风机在运行,只要能维持住风 系统运行的安全稳定性;(3)将风机的年平 间的观察后,发现风机的运行电流不高,风 机出口母管压力不低于设定值20 kPa,锅炉 均运行出力时间缩短为原来的一半,大大 机的进口风道风门开度极小,且由于风门 仍能正常运行,这样能给运行和维修人员 延长了设备的使用寿命,节约了设备的运 开度极小,导致凤道内风速较快,使得风道 一定的时间进行故障分析处理。而一用两 行维护成本;(4)两台锅炉每年因此能节约 发热严重,且振动较大,对风机的平稳长时 备的方式,若运行风机故障跳闸,此时联锁 厂用电约l 377344 kW,按上网电价0.38 间运行带来安全隐患。 备用风机启动稍有迟缓(毫秒级,由于电气 元/kw计算,每年节约电费约52.3万元(根 从调试期间的一幅工况抓图分析得到 控制回路上有硬接点动作过程,这种毫秒 据三相电机的功率计算公式P:1.732 X U 以下信息:(1)当时的机组负荷时138.2 Mw; 级的迟缓完全有可能),则均会因“高压流 ×I×Cos中,则每台锅炉流化风机节约的电 (2)当时A、B两台高压流化风机处于运行状 化风机全跳”或“流化风机出13母管压力低 能约为:1.732×6000×(11.O+15.3—17.4)X 态,C流化风机处于联锁备用状态。(3)当时A 于设定值”而发出MFT动作信号,使锅炉被 0.85×24 X 365=688672 kW)。 流化风机的运行电流为I1.0 A,进口风门开 迫停炉。鉴于此,流化风机由“两用一备”改 度为4.1%,(4)当时B流化风机运行电流为 为“一用两备”的运行方式,必须在联锁保 5结语 15.3 A,进El风门开度为7.6%I(5)当时流化 护逻辑上做更细致的考虑,保证不会因为 高压流化风机备用系数的改造,“两用 风机送出的总风量为7856 m 3/h 从以上的 流化风机保护联锁的误动与拒动而引起非 一备”改为“一用两备”,虽然字面上只是两 信息可知机组在满负荷情况下所需的流化 正常停炉与其它故事。经现场反复分析与 个字序的颠倒,但其效果却有天壤之别,不 风量在7800 m /h左右,而运行的A,B流化风 试验,得知将MFT保护解除,在流化风机出 仅很好地解决了生产现场存在的问题,而 机的电流与额定电流相差较远,与电机运行 口母管压力低于设定值8 s的时间内,不影 且产生了可观的经济效益及节能减排的社 的经济电流也相差较大(取电机经济运行系 响锅炉的正常运行,因此我们将流化风机 会效益。 数为0.7~0.8之间,则该流化风机电机经济 的保护逻辑重新进行设计。将流化风机全 运行电流应在l 8.83~21.52 A之间) 由此 停信号经6 s的延时后再送 ̄I]MFT功能;将 参考文献 可知.这种运行方式不仅给设备的平稳长时 出口母管压力低信号经8 s的延时后再送到 [1】朱皑强.循环流化床锅炉设备及系统 运行带来安全隐患,且运行极不经济。 MFT功能;并将流化风机自身的一些保护 【M】.北京:中国电力出版社,2008. 停机信号在保证安全的情况下进行一定延 [2】王常力,罗安.分布式控制系统(Dcs)设 2改造方案的设计与实施 时(如流化风机轴向位移过大跳流化机功 计与应用实例[M].北京:电子工来出版 鉴于上述分析,我们提出一个设想,将 能延时1 S);将每台风机均设置“第一备用” 社,2004. 设计的两用一备运行方式改为一用两备的 和“第二备用”联锁开关,如此不仅可以控 [3 J杨义波,张燕侠,杨作梁,等.热力发电 运行方式 若能满足需求,则不仅解决了两 制备用风机的启动顺序和启动台数,而且 厂[M】.北京:中国电力出版社,2005. 用一备运行方式下对风机本身的安全隐 可以控制运行风机的台数(即3台风机可以 患,而且将风机的备用系数从0.5一下提高 任意台数同时运行),则今后若特殊情况流 到了2.O,大大提高了整个锅炉系统运行的 化总风量不足,可任意增开一或两台风机。 安全稳定性,并且每台风机年平均运行出 力时间缩短为原来的一半,由此一来,又大 3改造后的运行状况分析 大延长了设备的使用寿命,节约了设备的 改造后我们选取近似的工况进行抓图 运行维护成本及可观的电能。 分析,同样得到以下信息:(1)当时的机组负 武汉鼓风机厂的D100-7l型离心风机, 荷时134.4 Mw (2)当时B流化风机处于运 标称出El流量为100 m /rain(g[16000 m /h), 行状态,C流化风机处于第一联锁备用状 科技资讯SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION 1 2 3 

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