鞍钢321.6m2带式焙烧机台车纠偏尝试及效果 鞍钢炼铁总J球团车问王鸿 1 前言 鞍钢32l_6 带式焙烧机,年设计生产能力 序200万t,是日前国内规模最大、产黾最高的球 团矿生产设备。整套_『.艺设备除了焙烧机主机、 表2 焙烧机停机事故统计 项 目 (minJ 【t期 处理时问1 2001.叭.02 5两侧qI道断 5台T艺风机为引进国外■于设备外,其余设备 均为国内自行配套。32L 6 焙烧机主要投术参 数见袁1。 表1 321.6m:焙烧机主要技术参数 焙烧机有效面积 焙烧 l头尾星轮中心距 321.6m 106.42m 2 2001.叭.O5 20机头弯道开焊 3 2001叭.23 96机头东倒弯道开焊 4 2001.02.25 288 135=台车东倒端粱开焊 5 2001.03.06 456 6m机尾两侧压道开焊 6 2001.07 15 5O 146 f=『 掉轮卡在机尾东倒弯道 焙蛲机头尾星轮节圆直径 焙蛲机头尾星轮 扳间距台午有效宽度× 度 台午线速度 fi卞重量 0 4136 065mm 4140r ̄ 3350mra×1500mni 1.8 ̄3.6m/min 7160kg 终没有彻底更换过,齿廓磨损变形以后,就在其 表面E焊补硬质台金耐磨焊条。用这种方法焊 补焙烧机头尾轮齿扳齿廓存在以下弊端: 1)齿板齿廓焊补硬质合金耐磨层不能过 厚,以免超出原来齿板齿廓尺寸,这样必然造成 修补后的齿板齿廓形状小于原来的齿板齿廓尺 寸 焙烧机重量 2320t 自1989年投产以来,浚焙烧机台l午 存 2)jl考虑单侧齿扳齿廓的形状,而忽略了 对面齿板齿廓的形位问题,剐齿板齿廓的同步 性。 在跑偏现象,并多次造成焙烧机超额定电流、弯 道爪道顶坏、台年掉道等焙烧机停机事故,给正 常生产带来许多困难。虽然经过多次检修处理, 但收效其微。2001年年修,经过再方面共同努 2.2.2台午磨损后的累积误差 321.6m。带式焙烧机共有150块在线使用台 力,终于解决了这一困扰我们■I多年的难题。 牛,山于台乍问接触面磨损严重,累积误著就比 较大(最大时可达300ram),因此,极易造成焙 2 焙烧机台车跑偏造成的事故统 烧机台午拉缝和跑偏,对整个焙烧机的冲击破 坏也比较大。 计及原因分析 2.1焙烧机停机事故统计 焙烧机台年跑偏造成的焙烧机停机事故统 计见表2。 2.2.3 史换台 时没有考虑其形状改变 时我们史换台车时,根本没有台车编组 档案,也小考虑台午的形状改变,j{是把修好的 台l午更换就行。而150块台l午在实际运行当中, 山于在常温和1200℃之间带式运转, 可避免 要发生热胀冷缩现象,从而造成台车形状的改 2.2焙烧机台车跑偏的原因分析 2.2.1头尾星轮齿板磨损 焙烧机头尾星轮齿板1989~2001年期间始 爿0匿I技术 7 j k i. ; j 自} _I 维普资讯 http://www.cqvip.com
变。这样,势必造成整个焙烧机台乍平面的尺寸 在的齿廓形状难以保证与对面齿廓难以同步的 和形位误差,进而使台年跑偏 弊病 这次年修把齿板全部更新,并在验收过程 中突出强调了单面齿板的均分性和与对面齿板 的同步性,从而消除了造成焙烧机台车跑偏的 3 解决焙烧机台车跑偏的方案 2001年7月下旬,球团牛间进行了为期40 主要网素之~。另外,对于其余产生重要影响因 天的年修 在年修当中,针对焙烧机台车跑偏的 素的部件,如焙烧机滑道、轨道、头尾内外弯道 缺陷实施的具体解决方案主要有:精确测最焙 等部件也予以更换,并保证了各部件尺寸全部 烧机有关技术参数并及时调整;贯彻《球团车间 符合年修验收标准。焙烧机年修技术标准》,加强对焙烧机检修质鼍 3.4精确进行台车编组与建档 的验收;更换影响焙烧机台乍跑偏的部件;精确 进行台车编组,建立台车编组档案。 引埘以往换台乍时只考虑尺、-r公差而忽略 形位公差的问题,年修期间,请测量队测量了全 150块台乍进行了编组,共L8组,并建立了档 3.1 精确测量焙烧机有关技术参数并及 部台乍尺0,画出了每块台车的一维简图,对 时调整 在年修开始之 ,就请专业测最队对平时 案。其宗旨就是慊证一组台车组成为矩形,进而 能够测景到的焙烧机头尾轮轴线的水平状态进 减少攀个焙烧机台车的累积误差,避免台车跑 行了测量.为年修期恻焙烧机技术参数调整打 偏。半时在更换台年时,也依据台车档案选取形 J基本一致的台年,保证台车编组的延续 下坚实基础。焙烧机拆除之前,又进行了彻底测 状、尺、 罱,基本搞清楚了焙烧机头尾轮轴线、滑道、轨 性。道与大线之间的三维位置。在设备安装中,随时 检测,随时调整参数。特别是在焙烧机验收阶 4 结束语 段,进,仃了多次验收测量,基本保证了焙烧机头 从2001年年修结束到现在的半年生产时间 尾轮轴线与滑道、轨道之间的垂卣和水半,以及 里,球团 问32L 6 带式焙烧机运行一直比较 头尾轮轴线、滑遁、轨道的分别平行性和刘焙烧 平稳,避免了以往由于台牛跑偏而造成的焙烧 机大线的均分性.即保证焙烧机理论J拿If线为矩 机冲击破坏、台年掉道等停机事故.取得了焙烧 形,且保持水平。 机半年事故为零的好成绩。 焙烧机台_午纠偏是一个 分复杂的过程, 3.2加强质量验收,提高检修质量 200 L年年修,严格按照《球团|午 焙烧机 特别是焙烧机滑道、轨道和台车在热状态下的 年修技术标准》验收焙烧机年修工程质晕。特别 变化情况,以及单侧风箱的影响情况,还没有一 是对造成焙烧机台牟跑偏的关键参数.即焙烧 个定量的解决方案,需要在今后的丁作中不断 机滑道上平面与轨道面距离(146±0. )IllH1,更 总结经验.小断学习新技术,不断改进施_[方 是严格把关,做到逐点检测,逐点验收。正是山 案。于认真贯彻质量标准,才使造成焙烧机台牛跑 总之,山于我们的技术理论水平还不高,检 偏的技术参数全部达到标准.进而丁稗获得全 修维护的综合实力还不强,有许多问题没有暴 优称 。 露出来;虽然台 纠偏取得了初步胜利,还要不 断向国外先赶上企业学习,争取保证焙烧机、台车 3.3更换造成焙烧机台车跑偏的部件 根据以往对焙烧机头尾星轮齿板修复所存 长 期稳定运行。8 二oC)二年第二期
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