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600MW汽轮机高压主、调速汽阀故障分析与处理

2024-07-22 来源:步旅网
第19卷(2017年第1期) 电力安全技术 J 600 MW汽轮机高压主 调速汽阀 故障分析与处理 闫福岐,刘.伟,田 颖 031400) (山西兆光发电有限责任公司,山西霍州[摘要]通过对NK600-24.2/566/566型超I 界600MW中间再热两缸两排汽空冷凝汽式汽 轮机在运行中发生高压主、调速汽阀阀杆脱扣和阀座浮起等故障进行分析,查找故障原因,并进行 有效的处理,解决了该类问题,提高了汽轮机运行的可靠性。 (关键词]超临界汽轮机;高压主汽阀;高压调速汽阀;阀杆脱落 0概述 某厂2期工程,安装2台上海汽轮机厂有 限公司生产的NK600-24.2/566/566型超临界 流量和机组负荷无变化或变化很小。 (2)阀门出现指令到“0”,但反馈不能完全回 到“0”,只能关到某一位置。如2014-10"29的 4号机组单阀运行时,发现3号高调阀只能关至 39%,就地显示处于全关位置。 (3)1号瓦 向振动突涨,由157 m涨到 187“ii1,最高能达到208 m;2号瓦 向振动由 61 m涨到84 m,最高能达到123 m。 600 Mw中间再热两缸两排汽空冷凝汽式汽轮机, 为193型系列,于2009年9月投产。 该机高压缸两侧分别设置1个高压汽室,每个 高压汽室装有相互垂直布置的1个高压主汽阀和2 个高压调速汽阀,即每台机组共有2个高压主汽阀 和4个高压调速汽阀。 1.2检查及处理 为查清阀杆脱落原因,在机组运行中和停机状 态下分别对高压调速汽阀的支撑、外观、行程、弹 卧式布置的每个主汽阀为“双阀碟”型结构, 包括2个单座非平衡式阀蝶,预启阀装入主阀的内 部,且预启阀与阀杆是整体结构,组成了牢固的组 合件。垂直布置的高压调速汽阀是单座提升式,各 由1只油动机控制。阀杆与阀门油动机的活塞杆由 簧等部件进行检查。 (1)运行中检查发现阀杆脱开,阀杆与连接杆 固定销切断,阀门就地处于全关位置。测量阀杆外 露尺寸为65 mm,原始数据为40 mm,阀杆与连 接杆脱开25 mm,阀杆和连接杆连接螺纹咬死。 处理过程以2014-10-29发生的3号高调门故 障为例。使用专用螺柱将操纵座的弹簧压缩5 mm 并固定,取出切断的销子;紧固连接杆和阀杆,直 至紧不动阀杆后,松开专用螺柱将操纵座的弹簧恢 如图1所示的联轴器相连接,之间垫有垫片。高压 调速汽阀阀座高度约79.5 mm,外径为241.22- 241.6 mm,镶嵌在阀壳凹槽上。 1 高压调速汽阀阀杆脱落过程分析与处理 1.1脱落过程 复;使用镍基焊条(N182—125—1oTs02)将连接杆 和阀杆连接处焊接。 4号机组在5年之内共出现3次调速阀阀杆脱 落,分别是2010-04-02和2014-10-29的3号高 调门2次、2012-03-05的4号高调门1次,其主要 现象如下。 (2)停机后解体高压调速汽阀,发现其情况和 运行中差不多,不同之处就是阀杆与连接套之间存 在间隙。 处理方式采用更换阀杆及组件,同时将阀杆与 套加调整垫环并旋紧后,铰孔装销子。 一(1)输入阀位开关指令时,反馈变化,但蒸汽 9一 J 电力安全技术 第19卷(2017年第1期) 1.3原因分析 直径,同时在连接套处加装防转板来克服机组正常 综合运行与检修状态检查情况,发现高压调速 运行时阀杆受到的旋转力的作用,以保证阀杆不再 汽阀有如下共性:阀杆装配后距离连接套顶部还有 脱落。销子封口要牢固可靠。 一定间隙;销子全部断裂;阀杆螺纹或多或少都 (2)重新装配阀杆与连接套之间的垫片,确保 受到损伤,尤其是阀杆上连接螺纹在靠近套一侧 阀杆能够旋死与套紧密接触,并装好销子。 (即靠近阀杆顶部)损伤严重,同时阀杆连接螺纹 (3)认真对阀杆螺纹和连接套内螺纹进行检查 上还有咬扣的痕迹。分析原因如下。 修理,已损坏严重的要更换相应备件。 (1)机组打闸时,在弹簧作用力下,高压调速 汽阀迅速关闭,阀蝶与阀座接触时会产生很大的冲 2高压调速汽阀阀座浮起过程分析与处理 击力,又由于阀杆顶部与套之间没有紧密接触,存 在间隙(见图1),所以冲击力全部集中在螺纹上(按 2.1 故障经过 照设计要求,冲击力应主要由连接套顶部承担)。 2014-05-19,4号机运行中发现4号高调阀 作用次数增多后,螺纹发生变形,阀杆与连接套发 (GV4)只能关到15%,测量阀门行程比原始记录 生相对位移,最终导致销子被切变形或断开。 少5 mm。当年6月22日,停机后对此问题进行 解体检查发现:阀座镶套的阀座与阀体四周有不均 匀的间隙,约3-7 mm;镶套阀座底部与阀体有不 均匀的间隙,约3-5 mm,阀座有不同程度变形, 说明阀座已上浮。针对阀座出现的问题咨询制造单 位,综合考虑后采取临时处理办法:用铜棒敲击阀 杆来振打阀座,使阀座尽量归位,以改善密封线密 封情况。采用段焊法,用A302①3.2焊条焊接阀 座与阀体,防止阀座运行中上浮。 2014-11-30停机之后,再次发现4号机组 GV4关不回去,阀位指示停留在27%,阀杆外露 尺寸为32 mm,比原始数据40 mm少8 mm。这 说明6月22日临时焊接处理后,焊点再次开裂, 阀座上浮,于是解体4号机组4个高调门,发现如 下情况。 图1 高压调速汽阀和油动机连接示意 (1)GV4阀座损坏严重,接近报废(见图2)。 从损坏程度来看,其已经在运行中发生圆周旋转, (2)机组采用AGC/ACE方式运行,高压调 而且因受过大的冲击损坏多次;同时2根销子全部 速汽阀时刻处在调节过程中,开和关交替进行。由 断裂,断头已找不到,阀座碎块和销子断头估计已 于阀杆和套之间存在间隙,开关阀门瞬间冲击力先 进入喷嘴室。销子断口如图3所示。 传递到销子上,造成销子出现疲劳损伤、断裂现象。 (2)GV3销子槽成圆弧状,沟比较深,很光滑, (3)该型机组高压调速汽阀主阀碟固定在主阀 碾掉了一块。说明阀座在运行中也发生了旋转现象。 杆上,不能自由旋转。在设计上,2个高压调速汽 销子槽侧向角度发生变化,倒边。其中一根销子断 阀共用1个腔室,在高压调速汽阀内易产生漩涡汽 裂成3截,小的一截断头已找不到。 流,从而对主阀芯产生旋转力矩,阀芯带动阀杆旋 (3)GV2和GV1销子槽情况稍好,但也变深, 转,进~步将销子损坏,并最终导致阀芯及阀杆旋 很光滑。阀座在运行中也发生旋转现象,销子也发 出或螺纹损坏。 生磨损现象,整体长度不够。 1.4防范措施 (4)4个高调阀解体后,测量阀座、销子槽和 (1)销子选材上采用45号钢,适当增加销子 销子的几何尺寸如表1、表2所示。图4和图5分 一9一 第19卷(2017年第1期) 电力安全蕉 J i检修技术 anxiujishu 别示出阀座及销子的几何形状。 已经小于阀座基孔尺寸,说明4个调门阀座与基孔 配合没有过盈力,运行中阀座在基孔内存在上下串 动和旋转现象。 @.孽 图4高调阀阀座销子槽的几何形状 一攀 图5高调阀销子几何形状 主 2.2原因分析 (1)主蒸汽温度快速下降阀座收缩(2010—07— 翟 23.2014—02—28机组启动,主蒸汽温度急剧下降各 一 1次),阀壳与阀座出现间隙,导致阀座松动。阀 蔓一8 座在蒸汽流的作用下产生高频振动,阀壳与阀座由 图3 GV4阀座销子情况 于高频振动产生磨损使摩擦力逐渐下降,使得正常 运行时阀座频繁动作,高压调速阀阀壳与阀座过盈 从表中数据来看,阀座外直径 的几何尺寸 量不能保证设计值;当摩擦力小于蒸汽推力时,即 表1 4个高调门解体后阀座、销子槽的几何尺寸 阀座基孔 阀 高度 阀鹰外商径 阀座内直径 销孔长度 GVl 79.5 240.7 q)l45 l25/124 中242.25 阀座及销孔 GV2 79.3 240.1 中l45 ll5/l20 中242.7 几何 寸 GV3 79.4 240.! 中145 165/l70 中243.75 242.5 GV4 损坏无法测量 一 一 5 7 J 电力安全技术 第19卷(2017年第1期) 使在正常运行条件下阀座也会产生振动,阀壳与阀 座继续磨损,阀壳与阀座产生更大间隙,最后导致 (3)阀基孔镗削后,孔锥度及椭圆度应满足装 配条件,不超0.05 mm。 阀座松动,阀座与阀壳分离,调节阀浮起。 (2)高压调速汽阀基孔加工前,阀座的应力时 效处理不完善。这致使基孔精加工后,在实际交变 热应力和交变载荷(包括震动载荷)的作用下,基 孔发生热应力(高温持久应力和高温蠕变应力)变 形,使基孔与阀座逐步产生间隙,在外力的连续作 用下,间隙逐步扩大而使阀座焊道断裂。 (3)阀座与基孔安装时过盈量太小。 (4)基孔与新阀座过盈量应为0.23-0.25 mm。 (5)密封线检查合格。 2.3.4运行措施 (1)机组启动过程中必须进行充分暖机,尤其 是主汽阀与高调阀切换之前,必须确保左右主蒸汽 阀门蒸汽室温度大于阀前压力饱和温度20℃以上, 防止阀切换时因蒸汽温度低造成蒸汽带水导致阀座 迅速收缩。 2.3高压调速汽阀改造 2014年l2月,对4个高调阀一并进行改造。 2.3.1采用新型阀座 (2)滑参数停机过程中,严格控制减负荷速率、 主汽压力和主汽温度下降速率,避免蒸汽温度反复 升降造成阀壳与阀座频繁摩擦。如进行滑参数停机, 主蒸汽温度必须有56℃以上的过热度。 (3)定期进行各主、调汽阀的活动性试验。确 阀座材质变更为X10CrMoVNb9—1(原为 10325PJ);阀座结合处长度比原阀座增加30 mm, 为109.5 mm,外径约244左右mm;阀座配合紧 力间隙由0.21 mm增大至0.23 mm;同时对镶套 保各主汽阀、调汽阀开关灵活,严密性合格,防止 机组停运后汽门不严,造成冷水冷汽进入阀门室。 (4)机组大小修严禁过早拆除汽阀及连接管道 的保温,防止汽阀室温度的快速下降。 阀座凹槽用镗床往深镗30mm,液氮冷却新阀座后 装入凹槽内,再用定位销子(直径:30 mm,材 质:C422)固定后施焊。 10325PJ为具有抗氢腐蚀性以及具有较好 高温力学性能和耐温蠕变性能的珠光体耐热钢。 Xl0CrMoVNb9—1不仅具有高的抗氧化性能和抗 高温蒸汽腐蚀性能,而且还具有良好的冲击韧性和 高而稳定的持久塑性及热强性能,其高温持久强 度、热稳定性和高温抗蠕变能力等综合性能强于 10325PJ。因此采用Xl0CrMoVNb9—1更耐用。 2.3.2处理工艺 3高压主汽阀阀杆断裂 3.1断裂现象及分析 2013-07—08,3号机组临修结束后启动。在 冲转时,l号主汽阀(TV1)逐渐全开,2号主汽阀 (TV2)开度13%,两侧主汽阀开度偏差大于85% 超过正常值。就地检查TVl执行机构显示其为全 开位置,初步分析判断为冲转参数偏低,冲转汽量 不足导致主汽阀开度过大。于是汽机打闸后加强锅 炉燃烧,再次冲转、并网。 并网1.5h后发现,3号机组主汽压力较实际 滑压压力偏高5 MPa左右。对比2个主汽阀工况 采用钻削方法将销子拔出。用专用千斤顶将旧 阀座呈向上拉的方式,在旧阀座底部加装密封板, 注入液氮将其快速冷却,消除过盈量后将阀座拔出。 用镗削机将高调阀基孔按照新型阀座尺寸加工至椭 圆度、锥度、粗糙度合格。新阀座在液氮中缓冷后 后发现如下情况: 浸泡50 min,快速将新阀座放人阀座基孔内,用 工装压板压紧至阀座恢复常温。加工销孔、检验密 (1)就地检查3号机组TV1,TV2阀杆位置 均在全开位,但比较发现TVl就地过汽声明显较 TV2偏小; 封线、螺塞焊缝,最后检查管道确保无异物。由于 主、调速汽阀共用一个汽室,主汽阀解体后顺其通 道才能将新阀座就位。 2.3.3质量控制点及指标 (2)在DCS画面上检查发现,TV1,TV2进 汽温度与阀体温度偏差较大(见表3)。 机组正常运行中主汽阀进汽温度与阀体温度 偏差应在10℃左右,但表3中TV1的偏差达到 (1)施工前,阀口部位需封堵合格。 (2)新阀座高度增加30 mm,镗削机镗基孔, 加工深度达30mm。 一90℃。结合就地主汽阀过汽声音的差异,同时主 汽压力较滑压压力偏高5 MPa,综合判断Tv1阀 p一 第19卷(2017年第1期) 电力安全技术 杆确实发生断裂;就地机械位置全开,但实际阀门 在全关位置。 表3 TV1。TV2进汽温度与阀体温度对比 ℃ 注:负荷350MW,主汽压力21.3MPa,主汽温度 536℃ 3.2临时处理措施 机组已经启动,若停机处理主汽阀阀杆断裂, 将造成机组非停,同时阀杆备件需20天时间才能 到位,于是尝试运行中采取措施将阀门开启。 3号机组主汽阀为水平布置,并网后主汽阀在 全开位置,高压调速汽阀调整负荷。TV1阀杆断 裂后,TV1阀体实际在关闭位置,对应的GV1, GV3在中间位置,主汽阀前进汽区为高压侧;主 汽阀后由于调门开启泄压为低压侧,主汽阀杆腔室 与阀杆漏气联通也为低压侧。由于主汽阀阀体前为 高压,阀体后为低压,阀体被两侧汽差压压死,不 会动作。 如果将Tv1对应的2个高调阀GV1,GV3全 部关闭,那么主汽阀后调门室压力将升高,由低压 区变为高压区,此时,主汽阀阀体前后汽压差减小 或基本相同,而主汽阀杆腔室内仍为低压侧。这种 情况下,阀杆断裂的主汽阀有可能在主汽阀后与主 汽阀杆腔室汽压差压的作用下自然开启。 按照上述思路和方法,成功将TV1开启正常, 并维持机组运行到2013-1 1-08,3号机组按调度 要求停机备用,随即进行Tv1阀杆检查更换工作。 4高压主汽阀阀壳与阀座密封焊开裂 2014年l2月,4号机组停机备用时处理高压 调速汽阀阀座浮起故障。解体高压主汽阀后发现, 高压主汽阀阀壳(材质:10315AP)与阀座(材质: 12Cr2Mo)环向密封焊接部分开裂。其中Tv1开 裂约330。,TV2全部开裂为360。。 分析原因与机组受到打闸时的冲击力和大幅 度温度变化有关。与制造厂家沟通后,用E309- 16(A302)①3.2焊条焊接。焊接前,用氧乙炔火焰 局部均匀加热至200℃,测温位置离焊接区不少于 J 50 mm;焊接过程中层间温度不得低于200℃,不 得高于260℃,角焊缝尺寸不小于3 mm;焊后立 即加热到250℃,然后在保温下缓慢冷却至室温。 密封焊缝按PS84350KD渗透检验(PT)或者相应 的电力标准渗透探伤,同时需渗透探伤检查阀座硬 质合金面。 .. 5结束语 通过分析该型汽轮机主、调汽阀4种异常工况, 并分别采取了临时和正式措施进行处理,恢复了机 组正常运行。但由于高参数大容量机组阀门关闭过 程中受到的瞬间冲击力非常大,后续考虑: (1)是否在启动过程中减少打闸试验; (2)计划停机时,在机组无蒸汽运行允许时间 以及机组振动合格情况下,通过热控逻辑关系逐个 关闭主、调汽阀,以减少汽阀关闭时的冲击力。 参考文献: 1陈运强,徐少波,张卓林,等.660MW汽轮机高压调速 汽门阀座改造[J]_广东电力,2002,15(3):56-57. 2康艳昌,康艳芹.600 Mw汽轮机高压调门阀座松动的原 因分析、处理与防范措施[J】.中国机械,2013,32(17): 17—18. 3石淑莲,贾泽.超超临界汽轮机主汽调节联合阀阀壳 与阀座瞬态过盈接触分析[J].汽轮机技术,2011,53(2): 101—103. 4王早.2×600 Mw直接空冷机组高压调速汽门异常分 析与处理[J].华北电力技术,2013,43(6):44—46. 5张林茂,陈峰,刘子夫,等.300MW机组高压调节汽 阀阀杆脱落或断裂的故障分析与处理[c].全国火力发电 厂汽轮机专业技术交流研讨会,昆明,2008. 收稿日期:2016-01-19}修回日期:2016—07-26。 作者简介: 闫福岐(1968一),男,工程师,主要从事火电厂设备运行与检 修管理工作,email:yanfuqi2004@126.tom。 刘伟(1991一),男,助理工程师,主要从事火电厂集控运行 工作。 田颖(1991一),女,助理工程师,主要从事火电厂集控运行 工作。 一 一 

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