纺普梳细绒棉细号纱生产实践
2022-09-06
来源:步旅网
织器 。 【38】 ·38· Accessor ies Text_Ie VOI.45 NO 1 Jan.2O18 纺普梳细绒棉细号纱生产实践 李 军 (山东宏杰纺织有限公司,山东滨州 256200) 摘要:为保证普梳细绒棉细号纱成纱质量,以纺普梳细绒棉7.3 tex纱为例,分析其原料选配、纺 纱流程及设备配置和工艺配置,详述其在开清、梳棉、并粗、细纱和络筒工序的具体要求,及技术 改造和器材优选实践。通过各工序生产试验数据及最终成纱质量数据表明:做到合理配棉,清梳 工序减少纤维损伤、控制杂质多落早落,并条工序控制纤维流失和损伤,粗纱工序防止条子毛烂, 细纱工序优选专件器材控制粗细节和毛羽,络筒工序采用小张力、低速度,就能提高普梳细号棉 纱质量和产品制成率,降低原棉及用工成本。 关 键 词:细绒棉;细号纱;配棉;工艺流程;梳理效果;胶辊处理;钢领;钢丝圈;锭子;粗纱捻系 数;毛羽;成纱质量 中图分类号:TS104.7 文献标志码:B 文章编号:1001—9634(2018)O1—0038—04 Production Practice of Spinning Fine Cotton Yarn LI Jun (Shandong Hongjie Textile Co.,Ltd.,Binzhou 256200,China) Abstract:To ensure yarn quality of the carded fine cotton,taking fine cotton yarn 7.3 tex as an example,analysis is done of the raw material selection,spinning process and equipment and process configuration,details introduction is made to the specific requirement in blowing,car— ding,roving,spinning and winding as well as tech—innovation and accessories optimization.The yarn quality and production test data of each process shows that the reasonable cotton carding procedure,reduction of fiber damage,controlling the impurities and fiber loss and damage in drawing process,prevention of roving sliver from being rotten,control of thins,thicks and hairi— ness in spinning process,small tension and low speed in winding setion,measures of all—above, can improve the quality of carded fine cotton yarn and product yield,reduce cost of labor and raw cotton. Key Words:fine cotton;fine count yarn;cotton blending;technological process;carding effect; roller treatment;ring;traveler;spindle;roving twist factor;hairiness;yarn quality 0 引言 纺机技术水平与纺纱质量的可靠性呈正相关态 势,与其配套的纺织器材专件则是保证纱线品质稳 定的必要条件,其技术进步、产品升级是行业技术人 员关注的重点,合理地使用和选配纺织器材专件可 以起到事半功倍的效果。 近几年,国产纺机设备和专件器材飞速发展,为 纱线品质的稳定和提高打下了坚实的基础[1。]。我 公司通过对部分纺纱设备升级改造、优选纺织器材 专件来提升产品质量,在激烈的市场竞争中取得一 席之地。随着公司棉纱产品结构向细号高密发展, 生产的9.7 tex~7.3 tex系列的普梳细号纱质量得 收稿日期:2017—06 05 作者简介:李军(1977一),男,山东邹平人,主要从事 到用户好评。普梳细号纱生产无需精梳工序,对于 降低棉条过于熟烂带来的毛羽偏高以及纱疵问题有 一纺纱生产及工艺研究。 定改善,不仅能提高产品制成率,而且能降低原棉 第45卷第1期 识器l=}。 Textile Accessories 2018年1月 和用工成本。下面以普梳细绒棉7.3 tex品种为例, 重点介绍普梳细号纱生产过程中的控制要点及注意 事项。 F型异纤机一BR_CO1型凝棉器一TCo3型梳棉机一 FA317A型并条机(2道)一FA415型粗纱机一 FA506S型细纱机一No.21C型自动络筒机。 I原料选配 合理配棉是纺普梳细号纱的关键。为了保证成 纱质量,优选100 新疆棉,其马克隆值为4.21,纺 纱系数为1 5 4,纤维长度为3 1.6 mm,整齐度为 3工艺配置 3.1开清工序 开清工序为减少打击强度、避免纤维过多损伤 和纠缠,采用“少抓、勤抓、低速度、少打击、多梳理、 82.1 ,短绒率为7.5 ,成熟度系数为0.81,杂质数 为0.2粒/g。 早落、少碎和适当多落杂”的工艺原则。为合理用好 各处气流以增加落杂,重点对CL—C3型清梳联单机 进行改造,具体改造方案为: a) 拆除cL—C3型清梳联单机的第3打手,用 有机玻璃封住轴承孔; 2工艺流程及设备配置 设备选配和工艺流程与纺纱质量密切相关,合 适的机型能充分发挥自身优势,为纺好细号纱创造 有利条件。为进一步提高生产效能,首次在德国特 吕茨勒清梳联生产线生产该品种;以前此生产线主 要以生产中粗号纱为主,改纺普梳细号纱的生产难 度相对较大。为此,生产技术人员通过科学配置资 b)用透明皮帘封住第3落杂区导流板,并松 开落棉调节电机; c) 在第2测速盘侧面钻9个孔,并安装M5 六角螺丝,保证9个螺丝在同一周边; d)将测速光电安装在第2测速盘上,测改装 源,合理优化工艺参数和专件器材,对部分工序进行 调整,调整后工艺流程及设备配置如下。 BO—A23OO型抓棉机一sP_MF型金火探测仪一 MX-1型六仓混棉机一CL—C3型三打手开棉机一SP一 表1 改造前后开清工序的测试指标对比 的9个螺丝,PC得到第3打手转速信号后开车。 总体上,改造前后清梳联落棉率下降约1.5%, 成纱指标差异不大,一次性制成率提高。改造前后 开清工序的测试指标对比见表1。 3.2梳棉工序 续梳理提供有利条件。放大关键部位隔距或降低主 金属针布是梳棉机的重要梳理器材,梳棉机的 分梳、除杂、均匀混合和转移作用直接受针布型号、 要分梳元件的速度可以减少纤维损伤;短绒的快速 排除使盖板速度和齿密的综合效果得到了充分体 尺寸规格、工艺性能和制造质量的制约。针布齿尖 具有良好的锋利度、耐磨度、圆柱度和表面粗糙度, 才能更好地发挥梳理功能。目前,根据锡林金属针 布“矮、浅、尖、薄、密、小”的配置要求,采用南通金轮 的钻石系列金属针布齿条,具体配置对比见表2。 表2梳棉工序针布配置对比 齿条型号 锡林金属针布改前 改后 现。梳棉工序工艺优化前后的参数对比,见表3。 表3梳棉工序工艺参数对比 AC2035×01540D AC2040×01850D 弹性盖板针布MCH46P MCH52DTC 道夫金属针布 AD4030×02090一BR AD4030×02090一BR 锡林、盖板针布齿密增大以及隔距的准确配合, 可以提高梳理强度和梳理效果,有效排除短绒,为持 优化后的工艺提高了盖板线速,降低了刺辊转 速,适当放大了刺辊一给棉板隔距,减少了对纤维的 绣织答 Text i le Accessor ies vOl 45 No 1 Jan 2018 损伤,降低了生条短绒率。 3.3 并粗工序 并条工序采用顺牵伸工艺和8/s的并合数。并 合数增加既能改善成纱质(重)量不匀,又能提高牵 伸倍数和纤维的伸直平行度。除车速偏低控制为 210 m/rain以下外,重点对FA317型并条机机后给 棉压辊两端进行加装轴承改造,以提高其回转灵活 性、减少意外牵伸产生。改造后并条条干CV值由 3.62 减小为3.43 ,l0万m的H1纱疵由5个降 至2个。 b) 改造后 在实际生产中发现,FA317A型并条机的牵伸 胶辊会出现不同程度的绕花问题,导致纤维流失。 图l 并条机车头1眼改造前后示意 提高加捻效果以降低成纱E羽。同时.将粗纱工序 为此,将牵伸上罗拉清洁棒改为上绒圈式,防止纤维 流失及短绒带入棉条形成纱疵。具体改造方法为: 在车头1眼给棉罗拉处钻孔安装齿轮.通过齿轮连 由四罗拉l舣短胶圈改为四罗拉旧短胶圈的牵伸型 式,即去掉后胶辊使』}J 2个 销。实现双胶圈的牵仲 型式,改造前、后的_芈ll纱条十CV值刈比 表4。 表4 改造前后的粗纱条干(、 值对比 位: 杆传动胶辊上方的清洁绒圈,使其实现间歇式传动, 达到清洁的日的,改造前后状态见图l。改造后并 条条干CV值dJ 3.55%减小为3.46 .自络百管断 头由377根降低为  ̄ I=r_-根。) 粗纱定量设计为2.8 g/(1 0 n1),采用较大粗纱 捻系数约为1 35,后牵伸倍数为1.2,有利于减少成 纱的粗细节;优选18 mm×4 mm的粗纱小假捻器, 3.4细纱工序 细纱工序晕点做好牵伸々件器材的控制选用, 具体操作如下。 3.4.1 胶辊 胶辊足重要的纺纱牵仲工艺器材,其硬度、弹性 等物理性能对牵伸能否顺利进行影响较大,直接关 系到纱线的性能指标。此外,胶辊的表面处理也很 关键 胶辊精磨后表面采用化学涂料微处理,再 用国产紫外线设备光照3 n i 其纺纱性能大幅提 高。上车时,前胶辊由前冲2 n3.m改为前冲3 i33.133, 减小了加捻三角区的宽度和长度.能有效减少毛羽 a) 改造前 和断头。表5是胶辊表面处理前、后的成纱质量指 标对比。 表5 胶辊表面处理前后的成纱质量指标对比 从表5数据叮以看出,胶辊经过处理后,条干水 改善约().5 ,罗拉机械波 著减少。 3.4.3摇架 平改善幅度较大,强力略有改善。 3.4.2 罗拉 选用气动加压摇架.摇架压力稳定可靠,纱线条 干CV 值稳定在2.2 以卜。 优选超高精度无机械波罗拉,条_干:CV值平均 第45卷第1期 识器l;}。 2018年1月 Text_le Accessories 3.4.4钢领和钢丝圈 r/min内,对速度过高或过低锭子应查明原因并整 生产细号纱,钢领和钢丝圈不仅影响纺纱断头 修达标。逐锭调整后,捻度从158.7捻/(10 cm)降 和成纱毛羽,而且对棉结影响也较大。选配不当,则 低到158.5捻/(10 era),捻度CV值从3.56 9,6降低 黑板条干棉粒多、断头多,影响细纱生产状态。对布 到2.89 ,效果显著。 雷克钢丝圈与某国产钢丝圈进行毛羽试验对比,结 3.4.6其他 果见表6。 细纱工序采用两大两小工艺l_4],减少牵伸过程 表6两种钢丝圈成纱毛羽指标对比 中的纤维扩散;细纱捻系数为355时,优选碳纤弹性 上销,前后压力棒钳口为2.0 mm,加强对纤维的控 制,所纺纱线条干水平、强力指标满足客户需求。 3.5络筒工序 络筒工序采用No.21C型自动络筒机,配乌斯 由表6可以看出,进口钢丝圈毛羽指标明显优 特2型清纱器,选择合适的清纱参数有效清除有害 于国产钢丝圈。 纱疵,适当降低络纱速度,采用小张力纺纱,打开防 3.4.5锭子 毛羽装置减少毛羽增加概率,保证良好的接头状态, 为保证细纱锭速一致性,在彻底保养设备后,应 确保接头强力不小于原纱强力的85 。普梳7.3 用闪光测速仪逐锭测速,锭间锭速差异控制在±100 tex纱,捻度为160捻/(10 cm)的成纱指标见表7。 表7普梳7.3 tex纱乌斯特指标测试 4 结语 e) 细纱工序充分发挥专件器材作用,使用碳 纤压力棒上销,采用低硬度高弹性的963前胶辊,以 综上所述,为提高普梳细绒棉7.3 tex品种的成 偏低的车速降低粗、细节以及毛羽; 纱质量,生产中应注意做到以下几点: f) 络筒工序采用小张力、低速度的纺特细号 a)合理选择配棉,控制好配棉的内在质量指 纱工艺原则。 标是保障成纱质量的前提; b) 清梳工序应充分发挥清梳联优势,减少纤 参考文献: 维损伤,使杂质多落、早落; Eli顾菊英.棉纺织工艺学I-M].北京:中国纺织出版社,1991. c) 并条工序重点控制纤维的流失和损失,充 1-2]《棉纺手册》(第三版)编委会.棉纺手册[M].3版.北京: 分做好设备专件的升级、改造; 中国纺织出版社,2004. d)粗纱工序应防止出现条子毛烂,采用较大 [3]中国纺织大学棉纺教研室.棉纺学:下I-M].北京:纺织工 粗纱捻系数,应用四罗拉四短胶圈的牵伸型式,控制 业出版社,1988. [4]郁崇文.纺纱学I-M].北京:中国纺织出版社,2009. 好粗纱质量; 书 讯 由《纺织器材》杂志社编辑出版的《“金轮·金猫杯”2017’纺纱织造智能驱动器材专件创 新发展专题论坛论文集》、《“金轮·金猫杯”2016’全国纺纱器材专件高峰论坛论文集》,目前尚 有少量存书;1984年 ̄2017年《纺织器材》科技期刊合订本欢迎订购,有需求者可与本社联系。 地址:712000 陕西咸阳渭阳西路37号 《纺织器材》杂志社 联系人:丁 芳 联系电话:029—33579905 传真:029—33579903 邮箱:fzqc@vip.163.corn