探析电厂除灰泵串联运行的故障
2024-09-11
来源:步旅网
◇科技之窗◇ 科技嚣向导 2015年15期 探析电厂除灰泵串联运行的故障 智凯龙 (内蒙古电力勘测设计院内蒙古呼和浩特01001 1) 【摘要】火力发电厂在运行的过程中非常重要的一个系统就是湿法除灰系统,在湿法除灰系统运行的过程中通常是采用除灰泵二级或者 是三级串联运行的方式对其予以输送和控制.但是在运行的过程中也容易出现一些比较常见的故障,同时还会在这一过程中受到很多方面的 影响.所以在这样的情况下必须要对其予以充分的控制和分析,同时还要采取有效的措施予以改进。 【关键词】电厂;除灰泵;计算;运行;故障 O.引言 当前我国国内的燃煤电机组在运行的过程中通常还是使用湿法 除灰的方式.这是一种具备较强经济性的方式.因为灰场建设地点选 址和厂区之间的距离非常远.所以在这样的情况下也就无法使用湿法 除灰的方式。需要对除灰泵进行串联运行。为了在这一过程中能够十 分有效的减少工程的成本投入.在运行的过程中选取的是并行多组串 连泵.一些除灰系统在运行的过程中会选择变频驱动的形式,这样就 可以有效的满足前置水池的水位变化 运行的过程中.比较好的方式就是将某一个级别的泵打开两个.这样 就可以很好的满足系统运行的实际需要 因为二期系统在运行的过程中配置了变频和也合理耦合器调速 装置.所以在现场运行的过程中.变频器一直都会处在低速运转的状 态,而在这一过程中,现场运行的整体状态也会逐渐的降低 举例来说 某组的一级和二级处在全开而三级开度达到0.7的情况下.系统流量 也会在这一过程中出现显著的下降.所以在变速位处在低速运行状态 的时候,是非常容易吹按轴承失效和机封失灵的现象 1.某电厂多级除灰泵的运行现状 1.1建设概况和设备布置情况 某电厂为190万kw机组.一期为2x35万kw机组,除灰泵流量 540m3/h扬程84m,出口管路直径445mm,管路长20kin。二期为2 ̄60 万kw机组,除灰泵流量960m3/h,扬程84m,出口管路直径400ram,管 路长16kIn。人口管路直径300mm 二期除灰浆泵分A、B、c和D共4组。其中A、B一级泵为变频控 制。A、B、C和D的三级泵,采用液力偶合器调速。一般运行开其中两组 泵.根据吸入水池液位和排渣量大小各组可开启其中1级或者2级,或 者三级泵全部运行。吸入液位最高5m.浓度为1:10,最大密度为1.2。在 三级泵出口管路安装压力变送信号。B三级泵的压力控制失效。 期4组泵使用了1号和2号出口管线.二期4组泵使用了3号 和4号出口管线.二期和~期用0号管线连接 电动机参数:型号YKK4503---6,电压6000V.功率400kw.电流 49A,质量3700kg,IP54。液力偶合器:型号YOTc750B。功率450kw,输 入功率989kw,调速(O.2~0.97)甩,,转差率≤3%。轴封水泵用多级泵,1 级泵用流量20m ̄/h.2、3级泵用流量15m3/h。所有除灰泵均配置机械 密封。 .一3.问题分析 在泵设备运行的过程中出现了一些故障.经过技术人员对这些故 障的分析之后发现出现这种现象的主要原因是系统配置的过程中缺 乏必要的科学性和合理性.其次是系统在运行的过程中所选择的运行 方案也鄙视十分的完善。最后一点就是泵在运行的过程中其自身就存 在着非常明显的不足和缺陷 3.1系统配置 期为除灰泵流量540m3/h。扬程84m.出口管路直径445mm 二 期泵流量960m3/h,扬程84m.出口管路直径400mm.人口管路直径 300ram。显然,二期泵流量比一期增加420m3/h.管路直径却小了 45mm,导致管路流速偏大.阻力偏大。二期入口管路直径300mm.3台 泵运行时流速达到5171立方米/秒.流速过高不仅增加了人口管路阻 力,还可能导致泵汽蚀发生振动。因此可见系统配置欠合理。 3.2轴封泵配置 现场配置轴封泵为多级泵,流量15(2、3级泵)/20(1级泵)m l 各 级压力:分别为IMPa、2MPa、2743MPa。按照合同单级泵额定扬程为 84m,串联二级运行不超过168m.串联三级运行不超过252m.由于泵 的叶轮背叶片具有封压能力.各级泵轴封腔压力应低于上液位/m446 述压力。显然现场配置轴封泵压力偏大 该轴封水的作用主要是对机 封腔冲洗和散热。水压过高,会增加摩擦来水/(m3/h)384+966:l350副 端面的比压,加剧摩擦热的产生不利于机械密封的正常运行 3_3机封和轴承故障 D组三级泵的全部运行.导致输送流量偏大.泵大幅偏大流量运 行(偏离规定工况过大),不仅会导致泵承受较大径向力,增加轴承的负 荷,极易导致轴承故障失效 一1.2运行现状 在系统运行的过程中一期除灰泵在运行过程中出现了轴承损坏 的情况.基于这种情况,后期的轴承换成了进口的SKF轴承.这种轴 承运行的时间将近十年.二期泵在运行的过程中因为接卸密封非常容 易出现损坏的现象.所以电厂也签订了灰水泵房改造渣浆泵两批的合 同.电厂在生产的过程中选择某一个型号的除灰泵一共6台.转速为 每分钟980转.在密封方式上选择的是机械密封 二期泵改造并投入运行之后也产生了多次的轴承损坏现象.机械 密封在运行的过程中出现了非常严重的损坏现象.并且这种现象发生 的次数也比较多。按照相关的资料显示.D组泵3台串联泵轴承在出 现了严重的损坏之后对其进行了一次性的更换.根据统计资料提供的 数据显示.累积更换的轴承一共有9套.2级和3级泵在半年的时间 之内就更换了8套.因为机组在运行的过程中经常发生故障.所以也 受到了居民严重的不满 4.对现场运行的建议 首先是各组泵在运行的过程中最好是选择两台泵同时运转的方 式,同时在其运转的过程中尽量不要频繁的对其予以调速.这样就可 以使得两台泵在参数相同的条件下保持良好的运行状态.在低液位的 时候,应该选择单台满转速运行的模式.在高液位的时候.不要选择3 台泵同时运转的模式.这样就可以有效的防止一级或者是三级泵在运 行的过程中出现明显的江苏情况.如果必须要使用三台泵同时运行的 方式。应该将轮车削小的程度当成是一个重要的参数对其予以考虑、 其次是调整各级灰泵轴封水压力配置 基于以上分析.建议调整 各级泵的轴封水压力.在3台泵全部满足满转速运行时一级泵为 0.7MPa,二级泵为l_5MPa,三级泵为2.4MPa。如果第三级泵采用液力 偶合器调速0.6~0.7.则该泵轴封水压力调整到1.8 2.1MPa 5.结语 通过采取以上措施.有效避免了电厂除灰系统的运行故障问题. 2.对现场运行参数的分析计算 在相关人员对现场的运行参数进行了全面的计算和分析之后发 现,如果某一组3级泵全部开放的话.这组泵在运行的过程中所输送 的流量能够保证在每小时1200到1290立方米之内.单级的扬程能够 达到80米左右,如果在机组运行的过程中采用的是开启某两个级别 的泵。整个机组运行过程中所输送的流量就会在每小时980到1050 立方米之间,单级的扬程通常可以达到85米左右、而如果在这一过程 中采用的是开启某一组的某一级泵的话.改组输送的流量基本上会保 保障系统运行安全,提高系统有效运行时间 ● 持在每小时700立方米,单级的扬程能够达到88米.在合同当中明确 规定的流量应该是每小时960立方米.所以在这样的情况下.如果在 【参考文献】 某一组运行的过程中只是运行一台泵.输送的流量是远远不够的.而 [1] ̄0H,Jl1.电厂除灰皮带系统粉尘综合治理 节能与环保,2009(06). 如果将三个泵全部打开会使得流量出现非常明显的增大现象.所以在 [2]刘友,庞战,刘晓.国外火电除灰设计小结[J].科技创新导报,20o9(33) 253