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轻型载重斜交轮胎胎圈部位质量缺陷原因分析及解决措施

2021-10-16 来源:步旅网
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446 轮胎工业 2008年第28卷 写《难点清单》,引入设备失效模式及后果分析工 具(FMEA),逐一解决故障难点。保全部门制定 出定期保全制度及应急维修制度,并对备品备件 施,做到安全工作标准化。 公司每周定期召开安全例会,及时总结存在 的安全问题,提高全员的安全生产意识;对检查中 发现的问题进行曝光,并责令定期整改。 (5)培训教育。公司以推进TPM为契机,展 开了一系列教育活动。主要采用分层培训方式, TPM理论方法和技术培训相结合,公司层面培训 与车间层面培训相结合,课堂教学与现场示范相 进行统计,设定安全库存,以提高维修效率。 (3)提案改进活动。公司通过制度化奖励措 施,引导和鼓励员工积极主动地提出并实施有利 于改善企业经营品质、提高企业管理水平的革新 建议、改进意见和发明创造。长期开展提案改进 活动,最终造就自主、积极进取的员工,塑造积极 向上的企业文化。 结合,利用示范工作中心推行的实效,进行标杆展 示,激发员工的学习热情。车间负责人则对员工 进行13常考核,对考核优秀者进行奖励。 从推进TPM开始,员工们更加关注设备,提 出众多高技术含量的改进提案,实施后效果显著。 在过去的一年中,公司员工共提出合理化建议541 4 结语 条,落实370条,为公司降本增效约375万元。 (4)安全环境保全,指为了预防在生产过程中 江苏通用科技有限公司通过开展TPM活 动,改善了工作环境,增强了凝聚力,开发了人力 发生人身、设备故障,保证职工在生产过程中的安 全而采用的各种措施和活动。企业的安全工作内 容很多,如制定安全或劳动保护标准(或制度);采 取各种安全技术和工业卫生方面的技术组织措 施,开展群众性的安全教育和安全检查等。其中 最主要、最根本的是制定各项安全标准,并认真实 资源;设备综合利用率提高了5%;通过合理化建 议,直接增效300余万元;未出现重大安全事故。 同时,公司制定了“江苏通用科技有限公司全员生 产维护(TPM)指导手册”及“清扫、点检手册”等 一系列具体文件,进一步规范了企业的运作管理。 收稿日期:2008—02—04 轻型载重斜交轮胎胎圈部位质量缺陷 原因分析及解决措施 中图分类号:TQ336.1;U463.341 .3 文献标识码:D 胎圈爆和钢丝刺出是我公司轻型载重斜交轮 胎胎圈部位主要质量缺陷。我们通过对退赔轮胎 进行分析,从结构设计、配方设计、生产工艺及装 备等方面制定了相应的解决措施,取得了良好效 果,现将有关情况简要介绍如下。 豳1胎圈爆 (2)三角胶贴合过程中热拉伸变形大 1原因分析 三角胶贴合过程中热拉伸变形大导致胎圈部 位材料分布不均匀,从而导致成品胎圈部位受力 不均,极易在薄弱点产生爆破。 (3)胎圈包布空及打褶 压延后的胎圈包布挺性要好,否则易产生胎 退赔轮胎胎圈爆和钢丝刺出质量缺陷如图1 和2所示,其主要产生原因如下。 (1)钢丝圈搭头翘起或排列松散 钢丝圈搭头翘起或排列松散易造成成品轮胎 圈包布空和打褶问题,留存气泡和产生应力集中。 (4)钢丝覆胶量少及三角胶和钢丝包胶的物 理性能不匹配 钢丝圈局部变形,胎圈强度降低,轮胎在高速行驶 过程中钢丝圈搭头处承受较大的应力而损坏,再 加上轮胎在较高负荷下行驶生热和变形较大,因 钢丝覆胶少出现露铜或排列不齐,钢丝包胶与 钢丝粘合强度低,三角胶与钢丝胶的物理性能不 此易产生胎圈爆和胎圈钢丝刺出现象。 维普资讯 http://www.cqvip.com

第7期 轮胎图2钢丝刺出 匹配,均会造成轮胎使用中钢丝间产生相对位移。 (5)成型鼓碰盘与成型机主轴同心度、碰盘扁 平度、机鼓径向跳动不达标 成型鼓碰盘与成型机主轴同心度、碰盘扁平 度、机鼓径向跳动不达标极易造成钢丝圈错位,使 轮胎在高速行驶过程中胎圈受力不均。 (6)胎圈部位过硫 胎圈过硫导致成品轮胎胎圈强度下降而爆 破。采用硫化罐水胎硫化方式,水胎筋部材料较 厚影响热量传递,致使胎圈部位冷却程度不够,出 现“后硫化效应”,增大了胎圈部位的过硫化程度。 (7)轮胎使用不当 轮胎使用不当,特别是严重超载、使用不标准 的轮辋、气压过高或过低等,会引起胎圈爆。 2解决措施 (1)钢丝挤出生产线增设钢丝预弯曲装置,钢 丝预弯度可根据钢丝圈直径大小由调节螺丝进行 调整,钢丝圈压头装置的弧板安装采用可自由拆 卸的方式,其弧度根据钢丝圈直径大小来确定,以 保证钢丝搭头与整个钢丝圈的同心度。 (2)钢丝搭头处采用强度较大的维纶75帆布 作缠头布,宽度为10 mm、长度为60~90 mlTi,以 45。缠绕两周(见图3),每周须保持2~4 mm的间 距,避免扎头处出现空白及叠扎。 (3)三角胶由热贴方式改为冷贴方式,采用带 喷淋冷却系统的 115 mm三角胶挤出生产线制 备三角胶,有效保证三角胶尺寸的稳定性,并严格 操作规范,保证三角胶贴正贴实。 (4)将胎圈包布由930dtex/1×930dtex/1锦 纶6帆布(厚度为0.85 mm)调整为1 400dtex/ 工业 447 图3钢丝搭头缠头布示葸 2V 锦纶6帘布(厚度为1 mm),以提高包布的 挺性,同时1400dtex/2V。锦纶6帘布强度比 930dtex/1×930dtex/1锦纶帆布强度大20 ,耐 热性能相对提高。 (5)钢丝圈采用 0.96 mm回火钢丝,单根钢 丝覆胶后直径由 1.25 mm调整为 1.35 mm, 增大钢丝的覆胶量。 (6)钢丝包胶配方调整为NR 100,炭黑 80,氧化锌 10,硬脂酸2,防老剂 3,填料 110,硫黄 14.5,促进剂 1.4,其它 18.2。胶 料硫化条件为143℃×30 min。 (7)三角胶配方调整为NR 70,SBR 30, 炭黑 30,再生胶 150,氧化锌 5,防老剂 2.5,填料 140,硫黄7,促进剂2.3,其它 11。胶料硫化条件为138℃×30 min。 (8)将成型鼓碰盘由人工手动改为风压自动 扣圈方式,保证成型鼓碰盘铜套与主轴间隙不大 于0.25 mm,周长公差控制在±1.5 mm。严格操 作规范以保证正包和反包质量;定期对碰盘与成 型鼓的同心度、碰盘扁平度、成型机鼓径向跳动进 行校验,不合格的成型机鼓立即停机修理或报废。 (9)适当缩短硫化时间以降低过硫化程度,适 当延长冷却时间以消除后硫化效应的影响。提高 胎圈部位胶料的物理性能,保证胎圈部位的强度。 (10)定期向经销商及顾客讲解轮胎使用与保 养知识,宣传产品的特性和使用条件,引导用户正 确使用轮胎。 3 结语 通过分析轻型载重斜交轮胎胎圈爆和钢丝刺 出质量缺陷的原因并提出相应解决措施,轮胎胎 圈部位质量得到显著改善,产品投放市场后胎圈 部位损坏比例明显减少。 (银川佳通长城轮胎有限公司 李海滨) 

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