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高压锅炉补给水系统管道的腐蚀

2024-02-25 来源:步旅网
维普资讯 http://www.cqvip.com 装置・设备 P石油化工腐蚀与防护 etrochemieal Corrosion and Protection 2 0 0 2,1 9(5)・2 0・ 高压锅炉补给水系统管道的腐蚀 袁永军 (齐鲁石化公司胜利炼油厂,山东淄博255434) 摘要:讨论了锅炉补给水管道的腐蚀情况,指出溶解氧和二氧化碳是产生腐蚀的主要原因,其腐蚀速率为 0.42mm/a。确保真空除气系统正常运行和二级除盐水箱的密封效果是控制腐蚀的主要手段。在此情况下, 该管线尚可运行7年。 关键词:补给水系统真空除气系统溶解氧二氧化碳腐蚀 1概述 胜利炼油厂高压锅炉补给水系统,是将除盐水 站的二级除盐水引至一催化裂化装置换热器210/ 1,2进行加热,然后再进入除氧器。加热后,使水 温由4O℃升高至100℃左右。该补给水系统运行 中,催化裂化装置换热器210/1,2管束发生了腐蚀 泄漏,换热器管束材质为2O号钢,并已使用了几 年。后来,将该换热器管束材质改换成了不锈钢管 束,彻底解决了冷210/1,2换热器腐蚀泄漏问题。 由于冷210/1,2换热器管束的腐蚀泄漏,人们 对于锅炉补给水系统管道的腐蚀,特别是对冷 210/1,2换热器出口500m长的补给水管道也感到 图1 氧和二氧化碳同时存在时20号钢的腐蚀速度 从图1中看出,提高水中溶解氧和二氧化碳的 担心。利用炼厂南区停工检修的机会,对这一补给 水管道的腐蚀情况进行了检查鉴定。 浓度,升高温度,均可加快腐蚀速度。因为氧的电 极电位高,易形成阴极,侵蚀性强;二氧化碳使水呈 酸性,破坏保护膜。水温升高时,各种物质在水中 2锅炉补给水系统管道的腐蚀 造成金属腐蚀的因素可分为金属本身的内在 因素和周围介质的外在因素两个方面。这里只讨 论补给水对金属腐蚀的外在因素。 胜利炼油厂高压锅炉补给水是由炼厂南区除 盐水站提供的二级除盐水,其水质情况为:电导≤ 18t ̄s/cm,硅酸根16—20pg/'L,pH值8.8—9.3。由 于除盐水站的二级除盐水系统采用的是真空除气 方式,所以补给水中的溶解氧和游离二氧化碳与大 气除气方式相比,要小得多。大气状态下水中的溶 解氧含量为5375pg/'L,而补给水中溶解氧含量为 55pg/'L,游离二氧化碳含量为20mg/L。尽管补给 水中溶解氧和二氧化碳含量很低,但是这两种气体 扩散速度加快,水的电阻降低,加速 腐蚀电池阴 阳两极的电极过程。在密闭系统中,腐蚀随温度升 高而加剧。这种腐蚀特征为:金属表面没有腐蚀产 物,金属材料均匀减薄。 3补给水系统管道腐蚀情况检查 在图2中的1—1和2—2处各割取长约 300ram的管段。将割取的两段管轴向剖开,进行外 观检查并用游标卡尺测厚。 收稿日期:2001—11—02。 作者简介:袁永军,男,山东曹县人,1987年毕业于西安交 通大学热能动力专业,获学士学位。现任齐鲁石化胜利炼 油厂热电车间副主任,工程师,从事生产技术管理工作 仍然会使补给水系统金属管道产生腐蚀,且水温越 高,腐蚀速度越快(见图1)。 维普资讯 http://www.cqvip.com 第4期 袁永军.高压锅炉补给水系统管道的腐蚀 ・ 21 ・ 速率为0.1~0.5mm/a的材料为尚耐腐蚀材料;年 腐蚀速率超过0.5mm/a的材料为不耐腐蚀材料。 一般应选择耐腐蚀性和尚耐腐蚀性材料。该高压 锅炉补给水管线,按照现在的腐蚀速率0.42mm/a, 属于尚耐腐蚀材料,材质20号钢不用变动。 (2)外观检查结果分析:根据外观检查,管内壁 很光滑,而腐蚀速率又为0.42mm/a,按照金属腐蚀 图2割管位置示意图 原理和特征,可确认该补给水管道的腐蚀同时具有 溶解氧和二氧化碳的腐蚀。按照图l的曲线可查 3.1检查情况 (1)外观情况:管内壁光滑,没有腐蚀产物,属 出,该补给水系统管道的腐蚀速率应为0.6— 于均匀腐蚀。 0.7mm/a,而实际腐蚀速率为0.42mm/a。致使该 (2)测厚情况:补给水管道为 19mm×9mm, 补给水管道年腐蚀速率低的主要原因是南区除盐 20号钢。 水站采用了真空除气系统,其正常真空度为一0.09 ~一1—1处: 0.096MPa,把大气状态的溶解氧5375btg/L降 上半部6. =9.0mm,6 =8.3ram; 至15t ̄g/L,水中二氧化碳含量由56.28mg/L降至 下半部6 =7.0rr ̄a,6 i =6.9mm。 20mg/L。二级除盐水箱为浮盘结构,除盐水经二 2—2处: 级除盐水箱,水中溶解氧又由15/xg/L增至55/xg/L。 上半部6. =9.0mm,6 i =8.0mm; 从现在锅炉补给水系统管道的年腐蚀速率来看,真 下半部6一=7.8mm, i =7.5mm。 空除气效果和二级除盐水箱密封效果均符合要求。 3.2技术分析 (1)测量结果分析:从测厚情况看,该补给水系 4运行中应注意的问题 统管道投用5年,在1一l处管壁减薄2.1mm,实 (1)尽管该补给水系统管道材质20号钢不用 际腐蚀速度为0.42mm/a;在2—2处管壁减薄 更换,但根据金属管道的强度计算公式可计算出该 1.5mm,实际腐蚀速度为0.3mm/a。 管子的理论壁厚约为3.5mm,故该管道按照现在的 按《石油化工企业管道设计器材选用通则》规 腐蚀速率0.42mm/a推算,还可再运行7年。 定,根据金属材料的腐蚀速度,管道金属材料的耐 (2)该补给水系统运行中.必须确保南区除盐 腐蚀能力可分为下列四类:年腐蚀速率不超过 水站真空除气系统的正常运行和二级除盐水箱的 0.05n ̄r/a的材料为充分耐腐蚀材料;年腐蚀速率 密封效果,这是控制锅炉补给水管道腐蚀的主要手 为0.05~0.1mm/a的材料为耐腐蚀材料;年腐蚀 段。否则,使用寿命则会大大缩短。 Corrosion of Pipeline System for High—pressure Boiler Feed Water Yuan Yongjun Shengli Reifnery of Qilu Petrochemical Company(gibo,Sharutong 255434) Abstract The CO1TOSion of file boiler feed water pipeline was discussed.The main culprits of the corrosion were the dissolved oxygen and carbon dioxide.The CO1TOaiOn rate was O.42 mm/yr.The insurance ofthe normal operation of vacuunl degassing system and sealing pefor・ inance of the&saltde water drunl was the important measure to control the corlx ̄ion.In this way,the piepline could operate for another 7 years・ Keywords boiler feed water system,vacuunl degassing system,dissolved oxygen,carbon dioxide,CO1TOSion 

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